提高140MW机组高压加热器投入率-张士奎..doc

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提高140MW机组高压加热器投入率-张士奎.

提高140MW机组高压加热器投入率 张士奎 (华电国际十里泉发电厂 山东 枣庄 277103) 摘要:十里泉电厂节能管理评价体系利用电厂已有的DAS采集系统,通过添加少量测点,以抽汽回热系统理论为基础,对加热器温升、加热器上、下端差、加热器压力温度进行在线监测和分析计算,指出加热器的污染情况和对机组煤耗的影响,实现降低煤耗,最大限度降低高加泄漏率,节省工质,达到节能降耗、提高机组运行经济性和安全性的目的。 关键词:高加;监视;调整;端差;煤耗 1 设备概述 我厂国产140MW汽轮机的高压加热器,采用两台上汽厂制造的表面加热器:#5高加JG—490I,#6高加JG—450II。高压加热器带有内置式蒸汽冷却段和疏水冷却段。蒸汽冷却段利用汽轮机抽气的过热段来提高给水温度,使给水温度接近或略高于该加热器压力下的饱和温度。凝结段是利用蒸汽凝结的潜热加热给水。疏水冷却段是把离开凝结段的疏水热量传给进入加热器的给水,从而使疏水温度降到饱和温度下,以减少发电厂冷源损失,提高了循环热效率。 高加停运后对厂的经济型影响很大,标准煤耗约增加8-9g/kwh,机组热耗相应增加约220KJ/KWh。针对高加停运对经济性的影响巨大,因此降低高加泄漏率对电厂的安全、经济运行意义重大。 我厂高加2005-2007年3年高加泄漏情况如下:05年高加泄漏6次,06年高加泄漏7次,其中2年间#6高加泄漏1次,#5高加泄漏10次、约占90.9%,通过对高加运行情况、泄漏原因的分析和优化调整,我厂07年高加泄漏2次,大大降低了因高加泄漏对厂经济性的影响。 2 高压加热器泄漏的现象 2.1 高加水位高一值信号报警,高加端差增大,高加危急疏水装置动作。 2.2 高加疏水调整门开度较同负荷时偏大或全开。 2.3 相同负荷下给水流量增大。 2.4 相同负荷下给水温度降低。 2.5 高加泄漏严重,高加疏水调整门全开维持不住水位,高加水位高二值信号报警,高加保护动作,高加解列。 名称 单位 GJ6 GJ5 水侧工作压力 MPa 21.57 21.57 汽侧工作压力 MPa 3.43 2.45 给水进口温度 ℃ 221 158 蒸汽进口温度 ℃ 354.6 312.2 抽气流量 T/h 7.198 42.097 从上述表中可以看出:#5高加水侧、汽侧工作压力差为19.12MPa,#5高加水侧、汽侧进口温度差为154.2℃,压差、温差均比#6高加高。 3.8.3 高加投入时,是由低压到高压的顺序投运的,因此,#5高加是最先投运的,高压给水对U型钢管造成的高压水冲击最大,尤其是U型弯管处受到的冲刷最厉害,频繁冲刷使管壁冲薄。 4 高压加热器泄漏后对机组的影响 高压加热器是利用机组做过功后的蒸汽,通过加热器,使抽汽与给水进行热交换,从而加热给水,提高给水温度,使工质在炉内吸热量减少,节省了燃料,提高了电厂的经济性。 4.1 机组额定负荷运行时,高加保护动作解列,瞬间机组超负荷,锅炉水位异常及超温事故等给机组安全运行带来威胁。 4.2 高加泄漏后,由于水侧压力21.57MPa ,远远高于汽侧压力 2.45MPa,这样,当高加水位急剧升高,而水位保护未动作时,给水进入高加汽侧,蒸汽带水将返回到抽汽管道,甚至进入高压缸,造成汽轮机水冲击事故。 4.3 高加泄漏后,会造成泄漏管周围管束受高压给水冲击而使泄漏管束增多,泄漏更加严重,必须紧急解列高加进行处理。 4.4 高加解列后,给水温度降低,为使锅炉能够满足机组负荷,则必须相应增加燃煤量,增加风机出力,从而造成炉膛过热,汽温升高,更重要的是标准煤耗约增加8-9g/kwh,机组热耗相应增加约220KJ/KWh。 4.5 高加停运后,还会使汽轮机末几级蒸汽流量增大,加剧叶片的侵蚀。 4.6 高压加热器的停运,影响机组出力,若要维持机组出力不变,则汽轮机监视段压力升高,停用的抽汽口后的各级叶片,隔板的轴向推力增大,为了机组安全,就必须降低或限制汽轮机的功率,从而影响发电量。 4.7 5.1 维持高加水位在制造厂规定范围,将高加端差调至5.6—8℃之间 5.2 认真监视高加水位的运行情况,特别是负荷变化和运行方式变化时,发现高加水位高,及时开大疏水调整门或开启危急疏水装置。 5.3 加强监视高加水位和就地高加水位相一致,防止低水位运行,造成高加泄漏。 5.4 保证高压加热器传热端差最佳值。 5.5 投入高加汽侧时,要先打开高加放空气门,缓慢开启进汽门,充分暖管,高加放空气门冒汽后再关闭放空气门;排除加热器中集聚的不凝结气体,减少端差。 5.6 高加水位明显上升,且给水流量不正常的增大,表明加热器有可能泄漏,应尽快查明原因,停用加热器,防止泄漏喷出的高压水冲坏周围的管子使泄漏管束数目扩大。 5.7 保持机组负荷变化平稳。 5.8 在机组启动

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