崇利8号高炉空料线停炉实践及炉缸侵蚀情况浅析.docVIP

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崇利8号高炉空料线停炉实践及炉缸侵蚀情况浅析.doc

崇利8号高炉空料线停炉实践及炉缸侵蚀情况浅析   摘要:为快速安全停炉,及保证停炉后的大修进度,停炉前的准备工作重中之重。一代高炉炉缸侵蚀数据采集分析,对高炉操作的指导意义。   关键词:停炉 空料线 放残铁 炉缸侵蚀   崇利8号高炉,于2003年7月30日点火送风,至2012年8月3日停炉,一代炉龄未中修安全生产9年,共生产生铁4194832.781t,单位炉容产铁9987.7t/m?。本次停炉采用空料线停炉,前期空料线同时边加料边回收煤气,将料线降至12米以下;后期空料线边打水边放散煤气,将料线降至风口中心线以下。由于事先做了大量细致的准备工作,采取了合理方案,停炉实现了安全、快速的预期目标,。停炉后对炉缸侵蚀情况进行数据采集分析。下面对本次停炉及一代炉役炉缸侵蚀情况进行阐述。   1、停炉前高炉状况   (1)炉底、炉缸情况。2011元月份炉底中心温度上升至410℃,炉基温度上升至125℃,炉底水冷管水温差1℃。后采取炉缸冷却壁双连改单连,通高压水方法强化炉体下部冷却,加强监测,维持生产,各部位温度在安全范围内。从2012年4月份开始炉底温度逐步开始上升,炉底温度达到423℃,水冷管温差1℃,2段局部热流强度超过护炉强度。从4月31日开始加钒钛矿护炉,护炉至停炉,用钒钛矿2000t,钒钛矿配入量以生铁含Ti0.1?-0.15?,降低冶炼强度。   (2)冷却设备情况。8号高炉一代炉龄未中修,冷却设备损坏较多。损坏部位主要集中在5-8段(见表1冷却壁损坏表)2012年4月份以来炉皮时有烧红现象,靠外部打水强制冷却维持生产。冷却壁大量损坏严重制约了8高炉技术经济指标及安全生产。   2、停炉准备   停炉前的充分准备工作是确保高炉能否安全、顺利、快速停炉的前提和关键。   2.1停炉前高炉操作制度的调整   (1)提高生铁含硅量,降低碱度   休风前保证炉况顺行,全风口、全风作业,生铁含Si按0.5-0.8控制,物理热确保1460℃以上。碱度按1.05-1.1控制,适当放宽生铁含S.确保渣铁温度充沛,流动性良好,杜绝低炉温,高碱度造成炉况波动。   (2)适当放边料制,降低焦炭负荷   停炉前两天采取疏松边缘装料制度,清除炉墙粘结物。降低碱度,减轻焦炭负荷,保证炉况顺行。   (3)停炉前操作参数及外围调整   停炉前两天停止上护炉料,降煤比,减氧,槽下逐步腾空富余料仓。停炉前一天停止上焦丁,改全焦冶炼,停止上生矿。通过以上一系列准备工作确保了停炉前高炉稳定顺行。   2.2停炉前相关准备工作   (1)确定残铁口位置:经过各方面数据,经验反复论证确定残铁口位置在1 段8# 冷却壁上,炉皮拐点以下1660 mm处。停炉前两天搭建好残铁口平台,做好残铁沟,沟中铺耐火砖和耐火料烤干,并与炉皮焊接固定;残铁口平台一侧的炉基地面清除积水,铺上干沙;残铁沟上搭罩棚,防止漏水。   (2)打水设备的准备及安装:   准备4支打水枪(∮内=32mm,L=4.0m)开孔位置:前端至高炉中心,后端距离炉墙500mm,开孔长度2300mm。每根枪开三排孔,孔径∮5mm,孔间距50mm。打水装置安装好后四根打水管标明方向,并且与上升管方向一一对应。打水装置在安装时应在保持通水的情况下插入高炉,打水管中间的打水孔朝上,后端距离高炉炉墙300-500mm,打水装置安装流量表测量打水量。   (3)清理炉顶各层平台存放氧气乙炔等易燃易爆物品,及各层平台油污,炉顶漏油且无法处理的设备在漏油处设置喷淋水,防止降料面期间炉顶着火。   (4)准备好放残铁工具,材料。   (5)停炉前两天按计划上料,确保停炉后各料仓清空。   (6)停炉期间确保蒸汽压力正常,停炉前,除尘器卸尽瓦斯灰。   3、降料面具体操作   3.1前期降料线   停炉前一个班改全焦冶炼,待全焦料下达风口后停煤,停氧 。停炉初期采用大风量作业,加快降料线进程,顶温≯400℃控制,后期不好控制时减风,打水控制顶温在规定范围。降料面后期加5批盖面焦,共45t. 休风后实际测量料面已降至13米。   3.2预休风   点火休风后开始安装打水装置 ,并打开上升管人孔一个Φ600,增加放散能力。 切割残铁口处的炉皮(400-500方圆),烧开冷却壁。本次预休风实际耗时 4小时18分,休风时间较长,主要是在安装打水装置和开上升管人孔上有所耽误。   3.3后期空料线   预休风后复风 ,停止上料,根据需要开上下密和上下节、开炉顶两个550放散、一个上升管人孔,关闭炉顶人孔和点火孔。布料器、料车低速常动。除尘器及炉顶各部通入蒸汽,气密箱水适当给大。开始后期降料面过程,送风后2小时出铁一次,经3小时17分部分风口前料空,至料面全部降至风

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