发热保温冒口套在水口座中的应用.docVIP

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发热保温冒口套在水口座中的应用 目录 实验背景 2 实验过程 2 软件模拟凝固过程 2 生产实验 4 三、实验效果分析 6 1、工艺出品率数据统计 6 2、铸件经加工后表面质量及返修情况 6 四、实验结论 7 发热保温冒口套在水口座中的应用 一、实验背景 水口座应用于70t钢包,安装于底部与耐火材料一同组成漏钢机构。我厂目前生产加工的水口座,在冒口根部存在不同程度的缩孔缺陷,影响到产品的外观及使用质量,且工艺出品率较低,平均为61%,造成生产成本浪费,以上问题亟待解决。 通过查阅论文资料了解到,发热保温冒口套可降低冒口有效高度和直径,并明显提高冒口的补缩能力,提高铸件的质量和出品率,生产表明其可将铸件工艺出品率提高至80%-90%。另外,使用铸造模拟软件提前模拟浇注过程,可更好的预测铸件易出现缺陷的位置和缺陷的种类,并在工艺制定中有针对性的避免缺陷的产生,可有效提高铸件的合格率。 二、实验过程 1、软件模拟凝固过程确定浇冒口设计 ①首先应用CAE模拟软件在不放置冒口的条件下进行凝固模拟,得到铸件容易出现缩孔的位置,如下图: 主视图 俯视图 如图所示黑色区域代表缩孔,红的代表缩松。 结论:在不放置冒口的情况下,缩孔总体积达1.45kcc,缩松总体积2.05cc,由于没有放置冒口,除浇口处缩孔外,其余全部位于铸件上,较大缩孔缺陷的位置主要有两个,分列在圆孔两侧的中心位置。 ②根据原生产工艺进行模拟: 冒口直径150mm,高180mm,两个冒口分别位于圆孔两侧,浇口直径80mm,模拟结果如下图: 结论:缩孔总体积2.23kc,缩孔缩松已深入到铸件表面,影响到铸件外观及使用质量。 ③、结合生产中的实际情况和以上两次模拟结果,查阅铸造手册,重新设计水口座浇注系统及冒口的尺寸和数量: 在易出现缩孔位置正上方放置两个直径200mm,高180mm的冒口,直浇道直径80mm,高180mm,开设在宽边一侧中间位置,如下图所示: 按设计好的工艺再次进行凝固模拟,观察预测效果: 结论:缩孔总体积803.83cc,缩松1.02cc,共有四个缩孔缩松区域,均位于浇冒口内,铸件完整无缺陷。 2、进行生产实验 按照凝固模拟③所涉及工艺针对不同单位及自制的冒口套进行试对比实验,实验方案如下: 1#:济南圣泉Φ200mm,高180mm,冒口套两个; 2#:霍山东胜Φ200mm,高180mm,冒口套两个; 3#:自制Φ200mm,高180mm,冒口套两个; 4#:天津Φ200mm,高180mm,冒口套两个; 将以上四种冒口套分别用在四个水口座的生产中,冒口位置相同,浇注温度1600℃和铁水浇注量350kg每件(冒口顶满)。 浇注完成后第二天进行清理,从外观上来看发现以下两点问题: 1、2、4号冒口表面较光滑,无粘砂现象,但根部高度5mm左右一圈较难清理。 3号(自制)冒口套耐火度较低,与钢水熔在一起,难于清理。 三、实验效果分析 1、工艺出品率数据统计: 序号 原铸件 1# 2# 3# 4# 冒口套厂家 无 圣泉 东胜 自制 天津、自制 工艺出品率 61% 82% 81% 78.6% 76.8% 通过上表数据可以看出: 使用发热保温冒口套后的工艺出品率较之前有大幅提高; 自制冒口套工艺出品率已接近专业厂商的产品。 2、铸件经加工后表面质量及返修情况: 序号 原铸件 1# 2# 3# 4# 冒口套厂家 无 圣泉 东胜 自制 天津、自制 表面质量 10mm以上缩孔较多 无缺陷 无缺陷 有10mm左右缩孔一个 有3-5mm小孔若干 返修情况 60%以上 未返修 未返修 返修 未返修 上表反映出以下两点: ①使用自制冒口套较以往不使用冒口套时缩孔数量、大小有明显提高; ②自制冒口套的补缩效果与专业厂家相比仍有差距,还有待于进一步实验研究改善。 四、实验结论 1、发热保温冒口套在水口座中的应用可提高工艺出品率近20%; 2、自制冒口套在出品率提高上已接近专业厂家产品的水平,但在耐火度和补缩效果上仍有待改进; 3、CAE模拟软件在预测铸件的缺陷位置,前期工艺的制定方面可以起到一定的指导作用。 1 根部粘砂部位 粘连严重,较难清理

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