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ABB阀门定位震荡解决办法

引起调节阀震荡的原因很多,最常见的有4种: ????(1)DCS整定参数PID不合适:调节阀室内自控波动,改为手动控制调节阀不波动。 ????(2)反馈杆松动:检查反馈杆 ????(3)定位器到调节阀的输出气路漏风: ????(4)定位器参数不合适:调整参数P7.0~P7.9的值较少见的有4种: ????(5)定位器电路板接线柱松脱,管线或调节阀震荡时,突然间断电,瞬间又恢复。 ????(6)定位器始终有输出,导致调节阀震荡 ????(7)调节阀盘根比较紧,造成调节阀小信号不动作,等调节阀动作,已经超出所给信号,阀位震荡一次,才能回到给定位置,引起调节阀震荡,这种情况只出现在刚更换过填料的调节阀。 ????(8)定位器位移传感器坏,在某一个点位移传感器故障,会出现ERROR12故障报警,定位器自动复位,3s后恢复,期间定位器不输出风压,调节阀动作,当错过这个位置,定位器就按正常输出,所以出现震荡,如果信号偏差大一点,直接跳过此点,输出没有影响,所以必须以1%的偏差才能试出来。 ????以上5与8这两种情况,均可以让DCS做4~20mA叠加HART监视有没有故障报警来判断。回路出现断路与故障,均会发出故障报警。 ????3 调节阀震荡的原因的判断及解决方法 ????针对上面列出的8种原因,我们一一进行分析判断,讲述相应的解决方法: ????(1)如果调节阀在自动控制状态下震荡,让操作人员将自动控制改为手动控制,调节阀不震荡,一旦改为自动控制就震荡,说明DCS整定参数PID不合适,适当调整DCS控制参数PID值,问题将得到解决。 ????(2)如果调节阀在手动控制状态下,出现震荡,就要进行仔细分析判断,首先检查定位器反馈杆是否松动,检查方法为目测或拨动一下反馈杆,使调节阀动作,然后松开,如果调节阀能回到原位,说明反馈杆正常,否则,反馈杆松动,需要重新安装反馈杆,问题将得到解决。 ????(3)如果调节阀在手动控制状态下,出现震荡,用泡沫液或肥皂水试漏,喷洒在定位器的输出气路上的所有接头及密封点,包括调节阀的膜头,检查是否有漏点,如果调节阀在切除状态,可以将定位器改到手动控制模式,给到中间阀位,等1min,阀位稳定,气路不漏风,不稳定,气路漏风,处理漏点。 ????(4)以上描述的定位器在手动控制模式给某一阀位,阀位不能稳定,如果调节阀为气关(FO),调节阀往开的方向运动,则是定位器I/P模块有故障,始终有输出造成的,这种故障并不多,从开工到现在3年多,一部只出现2台这种故障,101-FV-01706与101-LV-20101就是这样的情况,更换I/P模块,自整定后投用正常。 ????(5)如果以上情况都不存在,有可能是接线端松动造成,可以轻轻拨动接线看看是否松动后接线柱松脱,如果是,需要更换电路板或重新接线,这种情况也不是经常见到,101-FV-03402与101-FV04301B/F出现过这种故障,如果不是,继续往下判断。 ????(6)如果以上5种情况都不是,将定位器改到手动控制模式,让调节阀缓缓的从0%~100%之间运动1周(以0.1%梯度慢慢增加或减小),仔细看看有没有在中间位置,阀位突然间跳变或定位器断电复位,如果有,说明位移传感器在此点位置有故障,更换位移传感器,问题将解决。(如105-FV-00803与101-FV-04001C)如果没有,则说明是定位器参数不合适,需要调整参数P7.0~P7.9的值或调节阀盘根比较紧。下面重点讲述这两种故障原因的处理方法。 ????(7)以101-FV-03403为例,讲解现场处理方法及过程,将2种故障原因一块解决。 首先将其定位器改为1.2模式(手动模式),将调节阀阀位给到中间位置25%(10%~90%任意位置都可以),等2min,阀位没有自动变化,说明定位器输出到调节阀膜头整个气路没有漏风的地方。 图1 手动控制1.2模式 将模式改回到1.1模式(自控模式),让调节阀0、25、50、75、100走正反行程,发现上行程阀位很稳定,下行程调节阀震荡2~3次才能稳定,于是检查定位器设置参数P7.0-P7.9。现在简单讲述一下这些参数的作用:P7.0与P7.1是开向与关向放大比例,数值较高,控制速度快,但同时影响稳定性,数值太大将会引起波动,数值:1.0~400.0之间;P7.2与P7.3是开向与关向积分时间,数值较高,控制速度快,但同时影响稳定性,数值:10~800之间,P7.4与P7.5是开向与关向脉冲,加速启动,数值过大,引起经常超出给定值,数值:0~200之间,对于小 HYPERLINK /Product-zxq.html \t _blank 执行器,设置为0.,2011年以后的定位器,已经取消P7.4与P7.5,P7.6与P7.7是开向与关向偏移量,个人理解,是类似与超调量的一

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