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2011年度大修总结

2011年度中修总结 8月23日至9月8日全厂停车进行中修以及对安全、环保的标准进一步提升。此次检修共编排检修项目173项,新增加27项,合计200项,实际完成208项,完成率为104%,其中造气车间完成率为90%;合成车间完成率为96%;脱变车间完成率为136%;碳化车间完成率为91%,供水车间完成率为96%,电仪车间完成率为100%,甲醇车间完成率为125%;机修车间完成率为200%;安装公司完成率为100%。现将此次检修所作的工作总结如下: 一、主要检修项目有①造气系统:1#、6#煤气炉大修,更换炉篦、灰盘、灰犁、大齿圈、上下滑道、滚珠、中心定位套。各台煤气炉的煤气总阀进行检查更换;吹风阀检查更换;水封箱、除尘器检查清理,煤气总管盲板由3#炉后移至4#炉后保证4台炉一组的调优组合,对煤气总管、空气总管、蒸汽总管、吹风气总管、油压系统总管、供水总管等进行加法兰预留接口安装7#、8#煤气炉,气柜钟罩漏点补板焊接、钢架加固、防腐油漆;吹风气回收系统余热锅炉检查维修过热器列管节15组、16 组、18组,因局部损坏(有裂纹)堵掉3根;水冷段列管上部过热严重;其顶部一直漏气;砸开发现浇筑时钢筋未扎牢应焊接,现采取重新加固,重新浇筑,保证了安全生产。造气污水处理循环系统原凉水塔钢架腐蚀损坏更换全部钢架、填料以及2#风叶,污水行车也给予更换,凉水池池底进行彻底清理,保证明年夏天的安全生产。②脱硫系统:2#罗茨机进出口阀加盲板;检修结束后机修车间全力配合脱变车间对2#机进行大修,现已完成。由于出口阀内漏严重无法关死,有机会停车时抽盲板即可投入使用,目前阀门以更换。4#机进出口阀门更换、出口弯头更换、新机安装接入系统、电机换轴,开车后由于网上压降;造成电机跳闸致使新的罗茨机再次被打坏,电机轴也被打弯,罗茨机已送厂家修理,原电机245KW现更换为320KW,其他罗茨机阀门抽阀板检查清理,1#3#5#出口管补焊;脱硫塔填料扒出清洗重装;清洗塔喷头检查;再生器旁加一只碱罐,改为碱液脱硫,煤气冷却器加DN700管副线。罗茨机出口安全水封改造为地下式,保证操作的合理性,再生器进行清理和更换③变换系统:第一热交换器下人孔更换短节;中间人孔补焊;第一冷却塔更换(原¢1200现¢1000),中变炉电加热器进口管(热交换器出口)局部更换;煤气冷却器上封头拿掉清理;除油器前加一根副线。④合成系统:185压缩机更换一段进出口活门40只;从拆下的活门表面看腐蚀、磨损严重,4#185机更换板式冷却器,¢1400甲醇系统在醇洗后增装一台¢800分离器(原¢1000合成系统氨分离器);甲醇合成塔底部填料更换;¢1400合成系统补充气油分更换垫子;合成塔电炉抽出检查;冷冻系统增装一台TEFL-2000蒸发式冷凝器。大小机及各处油水集中排放、分离,保证环保要求⑤碳化系统:1#碳化塔更换4只水箱;3#塔更换2只水箱;冷却排管更换5根;等压塔12只水箱全部更换,原填料塔整改后投入使用⑥供水系统:供水冷却塔填料全部更换、部分布水管更换、水池清理,送碳化、合成一次水DN200管道局部更换。⑦电仪部门:新换一台2000KVA变压器接入系统;更换三只高压互感器。电仪车间今年大修工作重点是中心配电室电器项目的改造,由于公司用电负荷增大;中心配电室靠5#主变供电已远远不能满足生产需要。由于6#主变中压侧还有一些剩余容量将3#主变器更换成10KV变400V变压器送到中心配电室,将中心配电室母线从6#配电柜处切断,分一部分负荷由6#主变供电,这样就能保证中心配电室的正常供电。另外,这次检修把影响¢1400合成塔开车时电炉调压器跳闸,并且电流不能升高隐患查找了出来,并进行了整改从而解决了一个重大安全隐患。全厂实行雨水、污水管网分离;新安装¢300污水橡胶管达768米左右,精炼至新亚污水处理¢57管270米对全厂的污水达标排放将起到很好的作用。 二、部分设备、管道检测情况:①4#煤气炉水夹套上封头鼓包严重;②5#炉水夹套上封头补焊需在下次大修中给予更换。③饱和塔上部人孔处实测20mm;封头21mm,④煤气混合器实测最小值15.7mm(内部蒸汽接管及喷头腐蚀严重给予更换)。⑤第一热交换器下人孔处最小值16mm,内部检查管子有明显的腐蚀。⑥¢1400合成系统冷排进口处实测最小值41.8mm,冷排8.6mm,3#185大机二段冷排进口管最小值6.3mm,4#大机一段冷排进口管最小值7.0mm,从这些数据看腐蚀还是较严重的,需要合成车间进一步给予重视和整改。同时配合特检院检测等压吸收塔;1#2#3#碳化塔;铜洗油分;1#2#冰机岗位中间氨槽;1#铜洗塔;铜洗油分;第一脱硫塔(精脱硫)和4#5#6#液氨储槽共计13台设备。 三、环保、安全、设备工艺优化情况 为了进一步优化设备工艺条件,确保环保标准更进一步提

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