M竖窑产能提升的课件.pptVIP

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120M3竖窑产能提升的技术改造 前 言 石灰矿业公司石灰一车间拥有3座120m3焦炭半机械化石灰竖窑,竖窑有效利用系数在0.85—1.0t/ m3?d之间,平均日产石灰量110吨左右,石灰活性度为200~220mL。随着首钢水钢集团公司钢产量的大幅递增和年产500万吨钢规模的逐步具备,3×120m3石灰竖窑的产能已不能满足现代转炉炼钢高强度、快节奏、高质量的生产需要。自2009年8月开始,到2011年4月,我车间根据石灰矿业公司的要求,相继对3×120m3石灰竖窑进行高效化技术改造,并改进传统的生产工艺,极大地提高了3×120m3石灰竖窑的有效利用系数,取得了良好的效果和经济效益。 项目策划 2009年8月,我车间对3×120m3石灰竖窑整个工序、工艺进行仔细分析、疏理,与同类型窑进行对比分析,并多次组织专题讨论,找出制约提产的关键环节:一是供风系统的供风能力不足,导致窑内的物料煅烧时间较长及煅烧好后的物料冷却速度较慢,不能实现快烧快冷,从而影响3×120m3石灰竖窑产能的提升。二是原燃料混配系统设备落后,人工混配凭经验估计,误差大、随意性较大,导致配料不均匀,影响窑况和产能。经过论证,明确了存在的问题,我车间制定了产能提升的技术改造方案,以工艺、设备改进为主,同时加强生产操作管理。 石灰煅烧理论 竖窑的窑利用系数和石灰活性度、CaO,除了与原燃料的物理和化学性能有关外,还与石灰的煅烧工艺与控制水平密切相关。煅烧工艺主要包括窑内气相压力(分解压)、煅烧温度和煅烧时间的控制。CaCO3在一定温度下要对应一定的分解压,并随着温度的升高而升高,而且升高的速率相当快,因此升高温度是加速CaCO3化合物分解的有效措施。而升高温度除了与燃料的物理和化学性能有关外,窑内的空气流速更是与之息息相关。因为在竖窑的断面固定不变时,若空气流量增加,则气流速度也随之增大。由于空气量增大,燃料燃烧速度加快,即单位时间内窑内燃烧强度随之提高。同时,气流与物料间对流换热增强,从而加快了物料预热、煅烧及冷却过程,窑的产量、煅烧物料质量都可以提高。 石灰煅烧理论 但是,随着气流速度的的增加,气体流经物料层的阻力损失也随着加大。因此,为了保证竖窑煅烧物料产量、质量的提高,必须保证风机具有足够的风量与风压。 此外,单位容积产量也影响到窑内阻力。当单位容积产量增加时,即窑的日产增加时,窑内阻力的增加会更加显著。如继续增加产量,必须换成更大的风机,以满足生产需求。 在实际生产中,石灰在窑内煅烧并不是理想状态下,石灰石表层在810~850℃开始分解,而内层由于分解表层CaO的气孔中充满分解析出的CO2,石灰石内层的CO2分压比窑气中高,分解温度也相应要高。因此可通过加大入窑空气量和气流速度,加速窑气排出,加快CaCO3的分解速度,可缩短石灰石在窑内烧成带的停留时间。 改造内容及改造方案 新建1个80吨焦碳仓、1个200吨矿石仓供1#窑使用,原有的1#矿石仓和2#焦碳仓供2#窑使用,3#焦碳仓和4#矿石仓供3#窑使用;这样三座窑都具有独立的焦碳和矿石仓使用。 新、旧矿石仓采用一台ZG100矿石振动给料机(共3台)。原矿石振动给料机为电磁式,不仅能耗大,而且故障率非常高。 新、旧焦炭仓各采用一台ZG100焦炭振动给料机共3台)。原焦炭振动给料机机体锈蚀严重需更换。 改造内容及改造方案 增设三个矿石称量漏斗、三个焦炭称量漏斗、三台ZG100矿石振动给料机及三台ZG100焦炭振动给料机,以保证焦炭、矿石精确计量和焦炭、矿石的均匀给料到混料皮带。 增设三台B650混料皮带输送机及两台B500细碎料皮带输送机,以使每座石灰窑都有独立的上料皮带,提高上料的可靠性。 在6个称量漏斗上增设6套电子称量装置,确保原燃料的计量精确。 根据现场情况增设矿石振动筛、溜槽等装置,以提高入窑矿石的合格率。 混配系统改造后的效果图 改造后的布料器 供风系统 现三座石灰窑的供风于1994年建成,由三台9-19 No12.5D 75KW的离心式鼓风机分别供风,该风机设计风量为18448m3/h,全压为952Kgf/m2(9110Pa),实际使用中,在风机出口管道上检测的风量只有11000 m3/h左右,且由于对辊出料机密封性很差,入窑风泄漏量很大,导致实际入窑风量不够,导致煅烧不稳定,物料在窑内停留时间过长,冷却能力不足等问题,导致产能提升困难。 由于对辊出料机密封性很差,入窑风泄漏量很大,导致实际入窑风量不足,但是由于该设备受到窑体场地空间限制,无法解决出料机泄漏问题,因此考虑对120m3竖窑供风系统进行改造,根据实际入窑风量,选择相匹配风机,提高供风能力满足产能提升的需求。 供风系统 对风机如何选型,由于入窑风泄漏量很大,对辊出料机泄漏了多

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