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关于防止汽轮机大轴弯曲事故的学习交流材料
关于防止汽轮机大轴弯曲事故的学习交流材料
一、相关设备和系统情况
江苏新海发电有限公司1号机组系上海电气集团引进德国西门子技术生产的超超临界、一次中间再热、单轴、四缸四排汽、双背压凝汽式汽轮发电机组,额定容量1030MW。汽轮机型号为 N1000-26.25/600/600 (TC4F),发电机型号为 THDF125/67。该机组于 2012年11 月24日投入商业运行。
机组轴系由高压转子、中压转子、两根低压转子、发电机转子和励磁机转子及相应的 8 个支持轴承组成。轴系中高压转子为双支撑结构,中压转子和两根低压转子都是单支撑结构,发电机和励磁机转子是三支撑结构。 汽轮机轴承都是椭圆瓦落地轴承,发电机轴承是端盖轴承。机组的轴系结构示意图见图 1所示。
该机组自投产并运行至 2013年3月,#1 轴承瓦振偶尔出现波动,4月波动现象开始较为频繁出现,多次发生振动突跳现象,轴振动幅值大幅爬升,并且分别于 5月8日、 7月10日和10月23日因#1轴承瓦振超过跳机值引发三次跳机。此问题的存在严重影响了机组运行的安全性和可靠性。在2013年12月开始的机组首次A级检修中,公司工程技术人员在前期充分、细致的准备工作基础上,通过设备检修彻底解决了这一重大缺陷,保证了机组的安全、稳定运行。
二、新电公司对照“二十五项重点要求”的检查情况
1、应具备和熟悉掌握的资料。
由于该机组为新建机组,未进行过机组大修,相关的机组安装资料已由施工单位移交公司档案部门。经检查档案部门保管的资料,确认资料齐全、记录完整,记录中的相关数据都符合质量标准的要求。运行规程、运行系统图、检修规程等相关文件都已完成编审批工作。
2、汽轮机启动前必须符合的条件。
上海电气集团引进德国西门子技术生产的1000MW机组在启动过程中,必须满足设定条件才可以执行后续操作。查看机组启动期间的相关历史数据,未发现异常。
3、机组启停过程操作措施。
对照“二十五项重点要求”的相关规定,未发现在机组启停过程中存在违规情况。
4、汽轮机发生下列异常情况,应立即打闸停机。
检查确认机组各项保护投入率100%,出现制造商规定的停机动作值,立即自动打闸停机。在2013年5月8日、 7月10日和10月23日三次#1轴承瓦振超过跳机值时,保护动作及时、准确。
5、采用良好的保温材料和施工工艺,保证机组正常停机后的温差符合要求。
查看机组停机后的历史数据,确认机组正常停机后的温差符合要求。
6、疏水系统保证疏水畅通;减温水管路阀门应能关闭严密,应设置逆止阀和截止阀;门杆漏汽至除氧器管路应设置逆止阀和截止阀;高、低压加热器应装设紧急疏水阀。
对照“二十五项重点要求”的相关规定,对机组现场的管道系统、阀门设置等情况进行了排查,未发现不符合规定的情况。
7、机组监测仪表完好、准确,定期校验。
运行、检修人员对机组的监测仪表进行排查、梳理,确保电气仪表、热工仪表完好准确率≥99%;继电保护、热工保护正确动作率=100%;热工保护投入率=100%。
8、凝汽器应有高水位报警并在停机后正常投入;除氧器应有水位报警和高水位自动放水装置。
对现场设备进行检查,确认凝汽器、除氧器具备“二十五项重点要求”中规定的要求。
9、严格执行运行、检修操作规程,严防汽轮机进水、进冷汽。
对运行、检修的相关操作程序进行梳理、检查,确保不发生违反汽轮机进水、进冷汽的情况。
三、新电公司#1机组汽轮机振动大攻关工作开展情况
3.1 第一阶段
3.1.1 情况经过
2013年4月9日#1机组#1轴瓦振动首次异常,4月20日#1机组#1轴瓦振动再次异常。
图2 4月9日#1轴瓦异常振动时负荷、轴振、瓦振曲线
3.1.2 事后分析
3.1.2.1 2013年4月9日首次出现#1轴瓦异常振动后,对补汽阀进行检查,确认补汽阀处于关闭状态、未有动作,为确保机组运行期间补汽阀不发生误动,将补汽阀EH进油门关闭。但4月20日依然再次出现#1轴瓦异常振动,故基本可排除补汽阀问题。
3.1.2.2 振动突变时,低频量(25Hz左右)
图3 1X振动列表图
从图3可以看出,4月9日在振动突然增大前,#1瓦X方向轴振0.5倍频(25Hz)在7μm~45μm范围内波动,在突变后#1瓦X方向轴振0.5倍频在78μm~101μm间波动,振动增大成分主要是低频成分(25Hz),同时工频振动也有一定的增大,在突变消失后#1瓦X方向轴振0.5倍频又变成在7μm~30μm间波动。
图4 #1瓦X方向轴振频谱
由图5可以看出,在4月20日#1轴瓦振动突然增大时,#1轴瓦的频谱分析中也有较大的25HZ分量。
图5 4月20日#1轴瓦异常振动时频谱图
从机组正常运行#1瓦轴振等存在低频量,且振动突变时也主要是低频量突增等现象,分析机组异常振动原因为#1瓦油
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