用PC机控制混捏质量.docVIP

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用PC机控制混捏质量.doc

用PC机控制混捏质量 李占霞 王达利 THE QUALIYT CONTROL OF MIXING PROCESS BYPERSONAL COMPUTER(PC)LI Zhan-xia WANG Da-liJilinCarbonGroupCoLtd,JilinJilin132002,China   炭素制品的质量与其生产过程中的各工序相关。其中与生制品的生产关系尤为密切。在生制品的生产过程中,混捏是比较重要的环节,提高混捏质量,对提高产品质量降低成本有着显著的作用。在采用双轴搅拌混捏锅的生产条件下,混捏温度和混捏时间是影响混捏质量的二大因素。在生产实际中,一般采用人工手动下油的方式(混捏工通知每一锅下油的时间、下油量,下油工进行下油操作),由于各种人为的因素,往往发生干混时间不够,干混温度低,下油后沥青粘度增加,对干料的湿润及渗透作用变差;湿混时间不够,混捏不均;湿混期间进入干料致使糊料夹干料等。结果造成混捏后糊料质量低劣,严重影响压型品的质量。曾经对某生产系统的2台锅的生产情况作过调查,调查时间为1个月。统计后表明:总共生产640锅,其中干混时间不够及湿混期间进干料等违章现象共57锅,占总产量的8.8%。 1 提高混捏质量的途径   如果能实现从下料时起开始自动计时,并将干混时间定时为工艺要求的额定值,在此期间下油操作无效(与设备联网),当干混时间达到后才允许下油,并自动记录湿混时间;在湿混期间进入干料进行声光报警,剔除废糊,并作记录,为管理提供依据,就能从根本上消除违章现象。   经过一段时间的研究试验,通过选用适宜的采集下料信号的装置与所选PC机相联结,PC机的输出与下油设备联网。采集下料信号的装置将所采集的信号进行处理,送到PC机,实现了对混捏时间、温度的自动控制。 1.1采集及处理下料信号   混捏锅下料口现场环境恶劣,温度高、沥青烟大、导电的粉尘大。采集下料信号的装置必须能适应现场环境;不能影响下料流的正常通过;不能对混捏锅的安全运行造成威胁;准确率要达到100%;寿命长,故障率低,维修简单,造价低。目前能满足上述要求的专门产品只有吉炭研制的“智能型炭素材料料位、料流检测仪”,该装置由信号采集和信号处理与输出两部分组成,构造与原理如图1所示。 ? 图1“智能型炭素材料料位、料流检测仪”装置示意图   当干料通过下料口,碰到设在此处的检测板时,料流信号被转换成电流信号,经传输线送到控制室信号处理板后,转换为“开关量”。然后,送到PC机供自动控制用。PC机的输出与下油设备联网,强制干混期间不能下油。并为模拟显示板提供信号,显示混捏锅运行状态。 1.2信号灯显示的设定   每台混捏锅在模拟屏上设置2只变色信号灯,称灯1和灯2,其设定如下:   功能   ???????    灯1    灯2 初始的状态  ???????    绿     绿 下料及干混  ???????    红     绿 下油及湿混  ???????    红     红 湿混下干料    ???????  红     红 闪+声音湿混时间到     绿     绿 1.3典型工作曲线   信号采集装置工作的几种典型工作曲线如图2,说明如下:曲线1是一次性正常下料,下料过程时间一般为3~8min;曲线2为配料车内有粘料现象,振打后下料;曲线3是扫锅口或其它原因进入干料的反应。 1.4PC机I/O点及框图  每锅需1点输入2点输出,共11台锅。可选60点的PC机。编程框图如图2。 ? 图2信号采集装置工作的几种工作曲线 ? 图3PC机编程框图 2 结束语   混捏工序经PC机控制后,下料640次,采集信号640次,准确率为百分之百,实践证明,信号采集装置与下油设备联网后,彻底消除了混捏违章现象,保证了混捏质量。   该系统已用于生产,2年的生产实践表明:系统准确率达到了百分之百,故障率几乎为零。实现了混捏时间控制自动化,保证了糊料的质量,取得了明显的经济效益。 作者简介:李占霞 女1963年9月生,工程师。毕业于吉林化工学院化学工程专业,现主要从事科技管理工作。 作者单位:吉林炭素集团有限责任公司,吉林吉林132002 参考文献:〔1〕王达利,王凤翔炭素技术,1994(4):37 6

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