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烧结机双层插板式卸灰阀的研制.pdf

冶金设备管理与维修 ·前期管理· 烧结机双层插板式卸灰阀的研制 张世杰王治国徐英洪宋志君董江兵刘鸿煌 (安阳钢铁股份公司烧结厂安阳455004) 摘要 烧蛄机耽层卸友网由蘑菇头式改为电液推轩插扳式.有效地解央了谊系统的卸料厦漏风问题、实现 了控制自动化.提高了设备作业率,改善了岗位环境。 关t词卸灰阀蘑菇头式插板式漏风控制 90m2烧结机双层卸灰系统的作用是保证在不漏风的情闭手动插板阀,检修卸闽系统。 况下,把台车底部从风箱漏下的烧结矿料粒.定时排到除尘 2.2电液插扳式双层却灰阚的工诈原理 皮带运辕机上。它的使用性能关系到烧结机产量、作业率能 该设备设计有先进的PLC集成控制系统,依靠电液推 否进一步提高。 忏的活塞杆往复运动.带动插板关蜘和打开,由PLC控制卸 料时间。当上阀插板打开或关闭至行程开关动作后,行程开 对机械连杆t锤蘑菇式双层卸灰阀存在问题的分析 关接通,从而显示阀门开、闭是否到位}PLC设定的间隔时 (1)蕾菇头式双层卸茯阀由电动机间歇性推动连杆,连间工作结束后.再把输入信号给电液推杆;当上插板关限位 杆推动傩头.靠重锤的自重开.关.阀体体积大,比较笨重. 行程开关动作后.控制系统控制下阀门卸灰,下阿门关闭 阀口处经常存有烧结矿料粒,易卡料,密封性能差.在主抽 后,重复上述工作过程。如果上述阀门关闭,没有到行程开 风机的作用下.蘑菇头被料粒冲刷、磨损,且在生产中不能 关限位,而压力继电器已经工作,插板遇到卡阻等特殊情 更换,造成漏风;致使废气温度时常≤80C,降低了机头电况,不熊关闭到位时,电液推杆迅速打开.然后再关闭,直到 陈尘器的除尘效果.导致主抽风机叶轮易粘结,引起风机振 行程开关限位动作后,下阎工作,循环交替.使电液推杆的 动偏大.损坏叶轮及轴瓦。 电动机达到保护和密封卸灰目的。 (2)烧结机在每次检修完刚运行时.台车上的料湿度较2.3结构特点 (1)体积小.重量轻,维修方便; 大,在SJl0000风机的负压作用下,少量5mm的料粒会从 台车算条之间的缝隙下落到卸灰阀处.混合料内含有煤、精 (2)密封性好,不易漏风.可降低烧结机漏风率,保证废 矿、永分、石灰等成分。双层卸灰闽因运行可靠性差,粉粒不 气温度和提高电除尘的效率具有重要作用; 能及时下落到除尘皮带上,在管道内形成粘结、堵塞后,每 (3)插板遇到卡阻,能迅速打开.并且双层插板阔内设 次检修时清理难.工作量大。 置3套密封材料一密封材料上窄下宽,料粒不易堵塞,不会造 戚电动机损坏; (3)烧结机卸灰系统共有19个阀门.因为电动机损坏频 繁,运行可靠性差.远程控制经常失效,必须依靠手动来完 (4)运行可靠性好+卸料效果好.工作量小,岗位干净, 成卸灰任务.工人劳动强度大。 提高了烧结机的作业率。 2方案攫出与选用 3使用效果 2.1提出了3种卸友装王方案 2000年4月投产至今.电液插板式双层卸灰阀因结构 (¨改为水封拉链式卸灰系统+该方案对烧结机电除尘优化,性能稳定.其密封性好,下料通畅f降低丁烧结机漏风 器危害较大,影响除尘效果;由于湿度大.废气温度低,主抽 率,减少了备件消耗和清料费用.增加了单位烧结面积的抽 风机叶轮容易粘结,风机振动,造成风机转子、轴瓦等关键 风量,保证了烧结机的废气温度≥85C,除生教果好,减少 备件的频繁损坏.受框架结构位置限制,该方案不理想。 了主抽风机叶轮粘结造成的振动,提高了烧结机的作业率; (2)系统为插板式卸灰阀.用气缸控制插板.但是气缸对提高烧结矿的产量和质量有着重要作用。改造后每年可 须建昂贵的空压站.气压管路易泄漏,气压不稳定,噪音高; 净增效益200多万元,取

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