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浅谈BEAR-1000型呼吸机的两种 故障及其维修方法 焦峰超 随着医疗新技术的飞速发展,呼吸机在如今的医疗活动中发挥着越来越大的作用,大手 术的顺利开展依赖于呼吸机的支持,许多危重病人也要靠它来度过危险期,从它的用途不难 发现呼吸机的高稳定性、高可靠性的重要。一旦病人用了呼吸机,从某种程度上说病人就将 生命交给了它,它的安全、正常运行就显得尤为重要,这对设备维修人员提出更高的要求, 下面根据本人近五年的维修经验对 BEAR-1000 呼吸机的两种常见故障的原因及解决方法作 一总结,与业内同行共享。 1、 呼吸机出现气源压力报警 呼吸机开机后一切正常,但是当潮气量设置较高时,频繁出现气源压力报警,观察机头 背后的气源压力表出现大幅度的摆动,这时通过提高氧气浓度可以暂时消除报警,但因病人 长时间吸入高浓度的氧气,会产生很大的副作用,故此方法只用于紧急处理,彻底解决故障 需撤机维修。多年工作经验,出现此故障有两种可能:1、压缩机本身老化效率变低;2、疏 水阀、减压阀出现故障。BEAR-1000呼吸机气路流程气源从压缩机输出后经过疏水阀和一个 减压阀送至主机,疏水阀是将压缩机输出的气体中的水分去除,它是通过一个铜制的汽水分 离元件实现,其上有许多很小的孔,当高压气体经过时气体和水分离,输出符合要求的气体, 疏水阀的下端是一个压力调节器,通过对它的调节,一方面将前面分离出的水及时排出,另 一方面保证足够的压力送至减压阀,经过又一次调节送到主机,在了解原理及流程的同时还 需掌握调节的标准,首先要调节减压阀向增加压力方向调至最大,再开始调节疏水器下的压 力表,使机头后的压力表上的压力稳定在 60psi 左右,这个范围是最佳范围,不仅使分离出 的水能够及时排出,同时也为机器提供足够气源,然后再调节减压阀,使压力表指向 50psi 处,当压力低于 30psi时机器提示气源报警。完成上述工作后开机,设置氧气浓度为 21%, 连接 500ml的人工肺试机,当潮气量调至 500ml,仍要观察压力表,若指针摆动不明显说明 故障解除,可以正常使用,如果指针摆动幅度很大甚至又出现报警,需要清洗铜制的汽水分 离元件,这是常被忽略的。由于汽水分离元件是由很多小孔的铜做成的,常规处理方法很难 清洗,笔者经过长期的思索和试验,总结一个简单、易行、有效的方法,具体方法:利用热 胀冷缩的原理,先用火烧几分钟,然后迅速放入冷水骤然冷却。这个过程可以使小孔中堵塞 的东西被挤出,反复几次,重新装上一般都可以正常工作,更换该元件大概需要 2000-3000 元,使用此方法既可以为医院节省资金又可以及时解决临床的问题,同时还可大大延长压缩 机的使用寿命。 2、 机头后的汽水分离器积水严重 这个问题与第一个问题的处理有相似地方,首先需弄清汽水分离器原理及其流程,汽水分离 器主要作用是对进入呼吸机主机的气体再进行一次除水,确保进入主机的气体干燥,因为如 果进入主机的气体湿度太高,对机器内部许多部件造成很大的影响,缩短使用寿命且故障率 升高,其原理与前述相同。一般情况下观察有积水,拧松下面螺丝把水放出。如果十几分钟 或更短的时间积满了水,必须找出原因解决,以防水进入机器后对一些元件如电磁阀造成影 响。从上述故障 1 分析可知,气体从压缩机出来后经一个汽水分离器和一个压力调节器才送 到主机上,故障很可能出在这两个部件上,而气源正常,没有报警等问题,问题是由于前述 的两个压力差太小的所致,前面提到两次压力设置相差 10psi,这是除水效果好坏的保证, 因此我们需要重新设定两个压力阀的压力,一般这个问题可以彻底解决,机器就可以正常运 行。

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