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第7届水泥技术交流会议论文集
325
高镁高硅石灰石在小型预分解窑上的应用
袁晓艳
(朝阳高等师范专科学校生化工程系,辽宁朝阳122000)
朝阳水泥厂1200t/d生产线的西3.2mx50m回转
2高镁高硅石灰石对生产的影响及应对措施
窑配置中4mx26m低压损MFC分解炉。距厂区2kin
2.1高镁的影响及应对措施
处有一座储量相当大的石灰石矿山,由于高镁高硅, 试生产初期,回转窑12~20m将近8m的范围内
一直没有水泥厂完全使用其生产,当时在建此水泥厂 结长厚窑皮,烧成带与过渡带之间结圈,造成窑尾温
前我们也做了充分的论证和研究,现将调试生产过程 度降低,负压明显升高,回转窑内通风不良,出窑熟料
中遇到的问题和采取措施介绍如下。 还原气氛重,结粒粗大,严重时结圈处直径不
1高镁高硅石灰石化学成分
石灰石化学成分见表l。 停窑处理。伴随着结圈的过程,时时有料球紧紧相随,
裹1石灰石的化学成分 % 最高记录是8h内连续出现了13个直径lm的熟料
l L嘴s Si02 A1203Fe舢 Ca0 Mgo ∑ 球,给窑的操作及篦冷机的正常运转带来了极大的困
_
难,增加了劳动强度。MFC分解炉内也经常结皮、堵
l 39.24 7.26 1.13 O.66 47.1l 3.53 98.93
-
塞,有时甚至要用炸药才能处理掉,整个烧成系统运
从表l可以看出,石灰石中的MsO、Si02偏高,这
转率低,熟料月总产量低,最高的一个月生产熟
会给水泥熟料的煅烧带来一定的困难。 料18000t,熟料的化学成分、矿物组成及率值见表2。
表2试生产期间熟料化学成分、矿物组成及率值
化学成分/% 率值 矿物组成,%
hSi02AJ20,Fe203Ca0MgOR20 ∑ tea0XH KH。 n P C§ C蠢 CA C,AF
O.24 21.38 5.13 3.58 63.05 3.74 1.50 97.10 2.29 0.891 0.8492.45 1.43 44.4427.80 7.52 IO.88
经过分析认为,出现上述情况的主要原因是石灰 液相黏度,使得熟料烧结范围变窄,MgO过高必然会
石的Mgo含量偏高,导致液相出现的温度降低,为此 引起结圈、出球,熔剂矿物中Fe203的功能与MgO比
我们采取了下列措施: 较相似,在不能降低Mgo的情况下,适当降低熟料的
1)适当降低熟料中的Fe20,含量 Fe20,,使得烧成范围窄的熔剂矿物的总量降低,以解
由于Mgo能降低熟料液相出现的温度,并作为 决结圈、出球问题。将熟料中Fe20,降低到3.0%左右
助熔剂增加液相的含量及加快液相出现的速度,降低 时熟料的化学成分、矿物组成及率值见表3。
表3降低FeZo,后熟科化学成分、矿物组成及率值
化学成分,% 宰值 矿物组成,%
kSi02Al如, Fe20, CaOMgOR20 ∑ fca0五日 KH— n P C5 C§ C’^ CAF
1.88 21.82 4.59 3.06 62.62 3.54 1
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