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青钢降低高炉槽下烧结返矿率生产实践.pdf

第36卷 第3期 山 东 冶 金 V0l36 No.3 2014年6月 Shandong Metallurgy June2014 臣甄 青钢降低高炉槽下烧结返矿率生产实践 杨小建,孙志成,王 东 (青钢集团银钢炼铁有限公司,山东 青岛266043) 摘 要:2013年初青钢高炉槽下烧结返矿率达210kg/t,铁水成本明显增加。为此 ,青钢炼铁公司从配矿结构 、烧结矿碱度 及熔剂质量、料层厚度、点火温度、烧结工艺、筛分系统等方面进行改进 ,采取优化配矿结构、适当提高烧结矿碱度和稳定熔 剂质量、提高点火温度、改进烧结生产工艺、加强高炉槽下筛分管理等措施,使烧结矿强度提高了5%,烧结返矿率下降了 l7%,年降低费用l179.36万元。 关键词:高炉;烧结矿;返矿率;烧结 中图分类号:TF046-4 文献标识码 :B 文章编号:1004-4620(2014)03—0048—03 2.3 厚料层烧结未能引起重视 1 前 言 烧结料层的厚薄对烧结矿转鼓强度也有重要 青钢集 团银钢炼铁有限公司2012年共生产烧 的影响。当烧结料层薄时,由于烧结机运转速度 比 结矿473万t,但烧结矿粒度组成较差,高炉槽下烧 较快 ,使烧结过程高温保持时间短,固相反应和液 结返矿率较高,2013年年初高炉槽下返矿率达210 相的生成受到限制,必然导致烧结矿强度的降低 。 kg/t,较高的烧结返矿率不仅提高了烧结矿 的成本, 随着烧结料层的加厚,在保持垂直烧结速度不变的 还对高炉炉况的顺行产生了一定的影响。为此,青 情况下,因机速减慢,点火时间与高温保持时问延 钢从影响高炉槽下返矿率的各个因素着手,进行一 长,混合料中的液相增多 ,有利于提高烧结矿的强 系列的优化改造,使烧结矿强度大幅度提高,高炉 度 。不仅如此,料层增厚还会使烧结矿层的自动蓄 槽下返矿率明显降低。 热作用得到充分发挥 ,烧结料的配碳量减少,烧结 矿中FeO含量降低 ,改善了烧结矿的还原性 。由于 2 原因分析 受传统思想的影响,厚料层烧结的优点一直未能引 2.1 配矿结构变化频繁 起足够 的重视 ,依然习惯采用薄料快转的传统方 青钢烧结生产所用的矿粉全部为进 口矿粉,以 式,产量虽有提高,但是烧结矿强度普遍较低。 巴西粉、澳粉、印度粉为主,另外还有马来粉、印尼 2.4 烧结点火系统影响 粉、沙特粉、朝鲜粉、伊朗粉等,品种多、货源不稳 青钢烧结点火全部为高炉煤气,与焦炉煤气和 定,造成烧结变料频繁,很难在一个阶段维持相 同 转炉煤气相 比,发热值较低 ,尽管实行空气、煤气双 的原料结构,烧结矿质量时常出现波动。由于矿粉 预热的点火工艺,但高炉煤气含尘高,运行一段时 价格的持续上涨 ,采购的矿粉 以市场现货为主 ,采 间后部分换热管堵塞 ,预热炉高温段空气换热器的 购总体数量少,可供选择的余地较窄,给配矿带来 部分换热管烧破 ,点火温度仅能达到 1050℃左 较大被动,对烧结矿质量影响较大。 右 。点火温度相对较低 ,料层表面成矿率极低 ,产 2。2 熔剂有效成分不稳定 生大量的返矿。

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