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我厂一期风烟自调系统分析及改进
陈丙文张丹阳
(山东黄岛发电厂)
摘要:、重点对一期风烟系统中避风自调系统无法投入的问题进行分析,并提出了解决问题的方法
保证了风烟系统的稳定,提高了自动投入率.、
关键词:风烟系统送风自调系统调节控制策略
目前发电机组DCS、DEH已经比较普及,计算机控制系统存储容量大、运行速度快,一些先
进的控制理论已可充分使用,使机组的自动化水平、控制的准确度、机组的保护安全性有了很大的
提高,大大减轻了运行人员的劳动强度。我厂已经成功改造了四台机组的DCS和DEH系统。美中
不足的是,还有一些自调系统投入情况不理想,影响了机组CCS系统和AGC功能特性,这些系统
有待于完善,其中就包括风烟系统中的送引风自调系统。
1风烟系统现状
SG-400/140,超高压、中间再热单汽包自然循环炉,燃煤,四角喷燃。制粉系统为钢球磨中间储仓
式乏气送粉系统,每台炉配两台钢球磨煤机,两台送风机,两台引风机,没有一次风机。
风烟系统主要有送风.引风,一次风控制。分别完成风煤比,炉膛负压调节,送粉和助燃等功
能,用来完成燃料在炉膛经济燃烧和保证锅炉安全运行。它通过调节送风来保证炉瞠的最佳过剩空
气系数,使进入炉膛的燃料完全充分燃烧。通过调节引风来保证炉膛负压.使锅炉安全运行。引风
系统调节的目的是维持炉膛负压在规定的范围内,使锅炉安全稳定运行。一般将送风量作为它的前
馈量引入,构成前馈——单回路系统。实际运行中炉膛负压波动非常大,经常要做处理,否则它将
会引起PID调节器振荡而无法调节。因此,在炉膛负压引入调节器之前加入滤波阻尼环节,然后作
为被调量输入gI风调节器进行调节。送风系统调节的目的是让进人炉膛的燃料充分燃烧,保证燃料
量和风量之间合理配合,使风煤比最佳,以提高其热经济性。以前通常采用以炉膛的烟气含氧量作
为主调,送风调节器为辅助调节。测量烟气含氧量的设备为氧化锆,氧化锆具有反应灵敏。精确度
高的优点,将它与风构成串级控制系统,即:带氧量校正的蒸汽——空气系统。
我厂目前采用的送引风自动调节系统采用单回路进行设计,系统设计比较简单。送风系统采用
氧量作为主信号的纯单回路控制系统:引风系统采用炉膛负压信号作为主信号的纯单回路控制系
统:一次风自动调节系统也采用单回路进行设计,以甲乙两侧的一次风压信号的平均值作为主信号,
共用一个主调,来同时控制甲乙两侧的一次风调节挡板。送风自调系统品质最差,发生负荷扰动时,
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系统按照氧量的变化,经常一个方向的开关送风机出口挡板,送风自调系统严重超调,使风烟系统
波动剧烈,不便控制,运行人员一般不投自动。在负荷稳定的时候,单独投入引风系统和一次风系
统自动,因为炉膛负压和一次风压变化迅速,信号反应灵敏,系统可以维持运行,基本可以保证炉
膛负压和一次风压维持在一定的范围之内。可是如果有较大负荷扰动的时候,因为送风系统不能及
时反应负荷变化,不能很好保证燃烧的稳定,这两个系统往往波动较大,投不住自动。
2送风自调系统分析
送风自调系统品质差的原因,我分析主要是系统控制策略的问题。首先,单纯通过氧量作为被
调量,根本不能迅速反应机组负荷的变化,使得系统反应迟滞。机组负荷增加时,为了维持整个系
统的稳定,入炉风量要求在入炉燃料变化之前首先做出反应,才能保证锅炉“富氧”燃烧。现在的
送风自调系统恰恰相反,是在入炉燃料变化之后,因为燃烧发生变化,导致氧量发生变化,然后才
去调节送风挡板的开度,加减送风量,这就使系统滞后反应,破坏了系统稳定,产生更大的波动。
其次,我厂氧化锆安装在电除尘前的烟道上,位置比较靠后,使得氧量信号也不能及时反应出当前
锅炉负荷的变化。送风量变化之后。参与炉膛燃料的燃烧,然后再通过较长烟道到达氧化锆测点位
置,此时的氧量信号已不能正确的反应当前的炉膛负荷变化。由此可见,单纯用氧量作为被调量来
参与控制送风系统,不能很好的保证系统品质。
要改变当前送风自调品质,使送风系统投入自动,进而保证整个风烟系统的稳定,必修改变现
在单纯以烟气含氧量控制送风系统的纯单回路控制策略,应该结合实际锅炉对象的实际情况控制送
风,使得送风能迅速反应机组负荷变化,来实现风烟系统的稳定,保证锅炉最佳经济燃烧,提高锅
炉的燃烧效率及节煤效果。要实现这种控制有两种方法:一是用送风机电流为主调信号,烟气氧量
进行修正的串级控制
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