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霍夫曼真空过滤器金属网带的国产化研究 宝山钢铁股份公司 摘要:分析了进口金属网带结构存在的不足,进行了改进设计 简化了原有结构,提高了效率,降低了成本,延长了使用寿命。 关键词:金属网带、网格密度、渗漏面积、抗拉实验 1前言 已获2001年国家专利(专利号002321548)的霍夫曼真空过滤 器金属网带是宝钢三期1420冷轧钢带生产线上乳化液过滤的关键设 备。该设备运转正常与否,将直接影响钢带的产品质量和产量。该网 带原由德国SALS公司设计制造。在宝钢三期投产试运行后,故障率 居高不下,更换备件使用后仍无改观。经分析认为设备结构设计存在 不足。为了确保宝钢钢带生产线的正常运转和产品的质量和产量,用 户迫切需要研制国产备件替代。 2网带在宝钢使用中的几个问题和目前国内外生产现状 2.1存在的问题 该金属网带是用于乳化液系统真空过滤器中传输过滤纸的设备。 外形巨大(全封闭尺寸为26.5mX2m)结构复杂(约90多万个零件组 成),平面度要求较高,经使用带来如下几个问题: (1)故障率高,从98年投产以来,平均每个月断裂、变形损坏 3—4次。 50 (2)维修困难,由于结构复杂,零件多,拆装极其不便,造成 检修工时和检修工期长,严重影响带钢产品的产量,维修频繁对产品 质量带来一定影响。 (3)网带为进口备件,价格昂贵,更换一条网带约50多万元人 民币。 2.2该网带为钢带生产线的配套设备,为非标产品,国内无类似产品 供应,按理只能找原生产厂家购买备件。要改进,只能自己研制。 3研究内容及技术要求 3.1研究内容 (1)根据进口件的外形尺寸和传动方式及功能,进行国产化研 制。 (2)增强金属网带的整体强度和抗拉能力。 (3)在不改变其运转方式的情况下,改变其结构形式及联接方 式,以便于安装、拆卸和维修。 3.2技术要求 (1)网带外形尺寸:26.5mX2m(全封闭式)。 (2)传动链节距:25mm。 (3)表面网格密度:网格密度损失不大于原设计的20%,以免 影响渗漏效率。 (4)要求具有一定平行度,(整条网带吊装起测量对角线2mm, 两边平行度Imm),以保证网带在运行中不发生跑偏、打滑。 (5)网带表面有一定的平面度,每个板架平面度0.25mm。保 证与过滤纸的附托和传输能力。 4关键技术分析与措施 4.1关键技术 (1)该网带外形尺寸巨大,结构复杂,并且要求材料有一定的 弹性,增加了加工制造的难度。 (2)网带表面要求有一定的网格密度和平面度。在改变其结构 时,应尽量减少损失网格密度,以免影响渗漏效率。与原设计相比, 最多不超过20%,以保证乳化液流量,对过滤纸的附托和传输能力。 4.2采取的措施 通过对网带进行认真测绘和材料分析,在不改变原有功能的基础 上对结构进行改进,增加整体强度和抗拉能力,同时减小安装、拆卸 和更换的难度,最终达到或超过原网带的设备功能。 5方案设计与进口网带的对比分析 5。1方案设计 根据现场测绘和故障情况,原网带中的弹簧、双孔板故障率较高。 主要损伤形式为:弹簧被拉直、拉断,双孔板孔被拉穿,销轴被拉弯 等。针对以上情况,制定以下设计方案: (1)原网带设计中的零件、销轴、垫圈和双孔板只改变其材料, 不改变其结构。销轴由原来的碳素钢Q235改为优质碳素钢45撑,垫 圈和双孔板由原来的Q235板材改为2Crl3不锈钢板材。 (2)原设计中有序排列的一组弹簧改为板架结构。如图1、图2 所示,图1为原设计中的弹簧简图;图2为新设计的板架简图。板架 材料为2Crl 3不锈钢板材。这一改进设计,省去了大量弹簧零件,增 强了整条网带的刚度,也方便了安装、拆卸和维修。设计中保证原来 的联接尺寸和传动链尺寸。 5.2与进口产品的对比分析 进口产品原设计与改进设计两种方案零件的材料数量对比如表1 所示。 材料方案 板架 弹簧 双孔板 销轴 垫圈 20M“ Q235板 Q235

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