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通报
生产安全处金陵生〔2025〕215号
关于分解炉爆炸的处理通报
2025年9月11日6:13分,公司熟料生产线窑尾高温风机因稀油站故障跳停,由于设备联锁被私自解除,中控操作员采取手动止料措施,但并没有停止分解炉秤,继续喂煤,6:16分解炉内CO含量急剧上升发生爆炸,最终导致原料磨循环风机入口管道膨胀节爆裂,现将有关情况通报处理如下:
一、事故经过
2025年9月11日6:13分高温风机电机跳停,事发后操作员立即向生产调度进行了汇报,总调随即电话联系(6:23)保全处处长梁金及制造分厂常务副厂长徐晓兵到现场进行处理(6:30分到现场),经现场检查确认为高温风机电动机稀油站油位低于限位报警,当时油位在油标两个油窗之间。梁金安排制造运行一工段副工段长张建辉加油,并对稀油站油位控制点进行检查,发现该点导通,稀油站故障,对其断接油位低点,故障点消除,之后对其加油约20L后,7:12分高温风机开启,运行到8:02分,运行正常。
高温风机跳停后,按正常联锁程序,窑将自动止料、停分解炉喂煤、减窑头喂煤,由于运行联锁被解除,操作员处理突发性事件经验不足,仅手动停止窑喂料,并于6:15将窑头煤由9.5t/h减至5.5t/h,分解炉喂煤在12t/h,6:16分左右由于分解炉内煤粉不完全燃烧,CO浓度较高发生爆炸,预热器出口压力达到最大量程(500Pa),窑尾CO含量暴涨至最大量程30000ppm,爆炸气流迅速从分解炉向两头冲击,窑头、篦冷机出现正压,预热器部分人孔门被冲开喷出火星,并于6:20左右现场发现原料磨循环风机膨胀节爆裂并通知中控,6:26操作员才停止窑头喂煤,6:29停止分解炉喂煤。
事故发生后公司立即成立抢修小组,对膨胀节爆裂部位进行修补。17:30处理完毕,于22:10窑投料生产。此次事故共导致停机15:57。
二、事故原因
1、事后对稀油站油位限位开关解体检查,由于油位低,内部浮动限位在原油位置下部,油位滑动杆在油污的作用下,位于原油位和现实油位之间,限位感应片检测油位低,导致设备跳停,现场巡检人员责任心不足,没有及时发现设备异常,是导致事故发生的起因。
2、保全处对联锁保护的日常管理不到位,随意性较大,3月份公司检修时对窑托轮瓦温度、506风机跳停与煤粉秤等联锁保护进行了梳理完善,但在检修开窑前,制造分厂未履行任何报批手续,自行解除了506风机与分解炉秤运行联锁保护,保全处DCS技术人员未能及时发现并恢复,主要联锁保护没有起到作用是导致本次爆炸事故发生的主要原因。
3、操作员操作经验及应急处理能力不足,在窑尾高温风机跳停后,仅采取手动止料措施,而没有及时停止分解炉喂煤,炉内不完全燃烧,CO含量急剧上升发生爆炸,高温气流瞬时释放,强烈冲击预热器及出口管道,造成原料磨循环风机入口膨胀节爆裂,严重误操作是导致事故发生的重要原因。
4、制造分厂日常管理、培训不到位,运行风险防范意识较弱,对于联锁保护、高温风机电机油位偏低等风险点未能及时发现并纠正。
5、生产处安全处日常工艺管理不到位,操作员培训督促力度不够,致使操作员技能偏低,应急事件处理能力急待提高。
三、考核意见
1、保全处处长梁金日常联锁保护管理不到位,负专业管理责任,扣当月考核分200分;
2、生产处处长彭伟日常工艺管理不到位,负专业管理责任,扣当月考核分200分;
3、制造分厂分管设备厂长助理解峰现场管理不到位,负管理责任,扣当月考核分200分;
4、制造分厂常务副厂长徐晓兵日常工艺管理不到位,操作员培训工作开展不足,负直接管理责任,扣当月考核分300分;
5、当班操作员王勇兵责任心不足,事故应急处理能力偏低,对爆炸事故负直接责任,待岗三个月;
6、当班巡检高虎林责任心不足,是导致事故发生的起因,待岗三个月。
四、防范措施
1、本周由保全处牵头开展一次公司各油站专项检查,重点检查油位是否满足设备运行需求,限位是否合理,同时对限位开关位置在油标上进行标注;
2、针对性的加强操作员的培训,提高操作员在各设备跳停后的应急处理能力,尤其涉及到系统安全的应急操作,要组织操作员进行考试,不合格的进行补考,必须全部通过,否则调离原岗位;
3、加强设备保护联锁的管理,一是各设备解锁必须严格执行公司《工艺、设备报警通知、联锁修改管理规定》要求,正确履行报批手续,后期解锁必须由DCS系统管理员执行,绝对不允许制造分厂私自解锁;二是对公司联锁保护程序进行全面梳理,制定优化方案,下次检修时,完善联锁保护程序,将操作员解锁权限解除,仅DCS系统管理员具备解锁
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