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陕西柴油机重工有限公司 QC成果资料 二〇一五年五月 提高夜班熔化工作效率 小组名称:萤火虫 萤火虫QC小组成立于2015年1月,现有成员5人,小组成员均为夜班熔化浇注工作的参与者,大家在组长的带领下,认真学习和应用质量管理有关知识,通过QC小组活动的形式集思广益、攻坚克难、相互交流、共同提高,研究的设计方法在项目应用中取得了可喜的成果。 一、小组概况 表一 小组概况表 序号 姓名 文化程度 年龄 职务 小组职务 1 王敏刚 本科 33 工程师 组长 2 刘海 本科 50 工程师 技术指导员 3 张西社 本科 53 工程师 技术指导员 4 王西社 高中 45 技师 操作员 5 张原兴 高中 46 技师 操作员 制表人:王敏刚 时间:2015年1月 小组名称 萤火虫 注册号 SXDQC14XXX 成立时间 ?2015.1 课题类型 问题解决型 成员 5人 活动时间 2015年1月至6月 活动次数 3次 课题名称 提高夜班熔化工作效率 二、选择课题 一、2015年初由于电炉长期高负荷运转,20吨2#炉发生了穿炉现象,导致该炉无法再继续使用,只能使用一个电炉生产; 二、2015年任务繁重,预计要完成15000吨铸件; 三、避峰谷值用电,故只能在晚上23点至次日凌晨7点开炉化料。 待修的20吨2#电炉 二、选择课题 2014年平均每天熔化铁水约70吨,2015年增至90吨,2014年在两台电炉同时工作的情况下,平均每晚熔化时间约4.5小时,2015年预计一台电炉工作平均每晚熔化时间长达12小时。 故提高夜班熔化浇注效率以迫在眉睫!为此小组以提高夜班熔化浇注效率为此次攻关的课题。 三、现状调查 2015年的主要生产任务为风电铸件,主要有:海装H111轮毂、海装120轮毂、久和2.0轮毂、久和2.0底座,其材质均为QT350-22AL,化学成分、熔炼浇注工艺基本相同; 统计分析:一天当中8:00~11:00,18:30~23:00为用电峰值,电费:0.8677元/度。7:00-8:00,11:30-18:30为用电平值,电费:0.5481元/度,谷值段:23:00-次日7:00,电费:0.2134元/度。 单炉化料功率最高可达4000KW,冷炉熔化一炉料(22吨)须2-3小时;热炉炉内剩余铁水5~6吨,熔化一炉料(22吨)须1小时左右。 冷炉熔化一炉料(22吨)从11:00~18:00将一炉料化满,送电功率约800KW。 每化好一炉料,从取样至分析出化学成分,约20分钟,每件铸件正常须取两次样,进行分析,需40分钟,每晚6件铸件,分析化学成分共需240分钟,若需调整化学成分,如:加废钢或加增碳剂则须更长时间。 以目前的工作效率一台电炉每晚生产6件风电轮毂每件按15吨计算不进行化学成分的调整,从晚上22:00开始化料至浇注结束最快用时=120+40+60+40+60+40+60+40+60+40+60+40=660分=11小时。即从晚上22:00开始至次日9点。 四、目标设定 按每天浇注90吨,即6个风电轮毂,利用白天用电平值时进行化料,晚上23:00时即可浇注完毕提前了40分钟,如果知道使用的原材料的化学成分,准确计算配料,可送一次样即可,每件铸件可节约20分钟,每晚可节约2个小时。6件轮毂共耗时: 60+20+60+20+60+20+60+20+60+20=400分钟=6.6小时,即:从晚上23 :00到次日凌晨6点左右。 故设定目标:每晚熔化耗时缩短至7.6小时。 五、原因分析 人 夜班熔化效率低 机 料 法 环 操作工效率低 夜班人员困顿 熔炼设备有问题 熔炼工艺操作麻烦 车间昏暗影响操作 调整成分及取样耗时长 化学成分要求较窄,很难调整 原材料成分不明须多次调整取样分析 电炉系统故障 车间大灯损坏 六、确定要因 要因确认表 序号 末端原因 确认 方法 确认标准 确认人 确认 时间 结论 1 操作工工作效率低 夜班巡检 规定时间内是否完成任务 刘海 2015.1 非要因 2 熔炼设备有问题 设备检测 设备是否正常运行 张西社 2015.1 非要因 3 化学成分调整及取样耗时长 测定时间 查看夜班调整化学成分及取样时间 王敏刚 2015.3 要因 4 熔炼工艺操作麻烦 检查工艺 检查熔炼工艺是否容易操作 王敏刚 2015.3 要因 5 车间昏暗影响操作 检查车间照明 检查车间照明 王西社 张原兴 2015.1 非要因 1.化学成分调整及取样耗时长:风电铸件生产的主要原材料有:生铁、废钢、回炉料,由于车间生产量大,所使用的生铁、废钢、回炉料的化学成分无法及时准确的获知,故配料比例较难准

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