UHP电弧炉兑铁水及LF炉_精炼埋弧渣冶炼工艺理论及探究.pdf

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UHP电弧炉兑铁水及LF炉_精炼埋弧渣冶炼工艺理论及探究

UHP电强炉兑铁水及LF炉精炼埋弧洼冶炼工艺理论及应用—壅!!盔堂!塑璺!旦 54.8%o 150吨LF炉精炼埋弧渣工业试验表明,采用EAF出钢加基础渣和在LF加 发泡剂的工艺可以满足LF的精炼要求,在电炉出钢硫平均为O.014%条件下可 使钢水总脱硫率达到73.02%,LF的脱硫率达到56.80/0;基础渣在钢流的混冲作 用下,可脱硫21.13%。钢水的最低硫可以达到O.0010%以下。分两批在LF加 入发泡剂可以实现LF的全程埋弧操作,使LF炉的电极消耗、钢包耐材消耗以 及电耗等均明显降低。电极消耗可以达到O.0100kgdkWh,在纯加热期间钢水的 升温速度达到4.4C/min,纯加热期间的平均电耗达到O.42kWh/t.℃。 热力学分析表明,渣金同硫的平衡分配比主要取决于炉渣的光学碱度、温 度和钢水的平衡氧活度。采用高光学碱度的炉渣,提高精炼温度,强化炉渣和 钢水脱氧可以显著提高渣金问硫的平衡分配比,从而大幅度地提高LF炉精炼 过程的脱硫效果。在上述基础上,透过降低渣料和钢水的原始硫含量,适当增 加渣量或采取换渣操作,能进一步提高LF的脱硫效果。通过LF/VO精炼,宝钢 有能力生产硫含量小于0.001%以下的纯净钢水。 动力学分析表明,LF炉精炼初期的脱硫速度主要受渣中硫的传质所控制, 而精炼中后期则受到硫在渣中和钢水中的传质同时控制。乙F精炼过程脱硫速度 主要取决于硫在渣和钢中的传质系数、渣金界面硫的平衡分配系数以及该时刻 渣和钢中的硫含量。因此,加强熔池搅拌,提高精炼湿度,选择高碱度炉渣, 强化炉渣和铜水脱氧,可以显著提高渣金界面硫的分配比从而可以大幅度增加 脱硫速度。) v 关键词:短流程钢厂7:超高功率电弧炉,兑铁水,脱碳,二次燃烧,LF炉, 埋弧渣,发泡剂,二次精炼,脱硫 ·墨辨、 竖要皇墨芝墨墼查墨坚竺!蕉垄墨堕造簦三苎兰丝墨生旦 銮苎盔茎.!塑兰!旦 HotMetal inthe of andPractice Research Charging Fundamental Furnaceand Arc Arc UHPElectric Foaming Submerged in Process LF Slag Refining UHPelectricarcfurnace+ladle A10tof minimills of steelmakingconsisting furnace havebeenconstructedinthe casting+directrotting refining+continuous the havethe oflower in decadc.which world past advantagesinvestment,shorter to market construction labor the andless flexibi

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