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近期工艺事故总结

近期工艺事故总结 1,8.21 取导热油样时导致导热油炉停炉 原因分析:取完导热油后,操作工误将流量计关联的阀门关闭,导热油流量减为0,导致因流量低而联锁停炉。 总结:现场做任何事情必须和中控沟通联系,另外连锁在运转正常之后一定要投用上(在点炉前可先将连锁摘除掉)。 2,8.29 上午10点因电工误操作导致C-101停机 原因分析:C-101在登陆界面;辅助油泵已被切到另外一台;注油器,主电机停机,并且主电机先停止,并且如果按急停的话,注油器和辅助油泵不会停。 3,6.21 全厂停电,加氢油切至不合格线,至D-205槽的阀门只关闭了一道,由于阀门内漏,导致不合格加氢油进入到D-205,导致D-205总硫过高。 原因分析:阀门问题;现场操作执行力度问题;中控指令不清楚不明确问题。 4,6.24 下午白油罐漏油,P-103出口阀门内漏,导致备用泵憋压,白油漏出。处理方法:将备用泵进口打开,防止憋压。 5,9.17 处理C-101油管漏油时导致油冒出,油压过低,C-101连锁停车,B-101,B-102连锁停车.(连锁点需要摘除) ,6,8.23 计划停车 E-101壳程进口关闭,导致系统憋压 现象:R-101,R-102压力骤升,D-103压力骤减,C-101出口循环氢进B-102量骤降,B-101,B-102出口温度周升 处理方法:打通高压部分流程 另外:因无高压煤气停车时,制氢不必急着减量,尽量维持,使系统补入尽量多的氢气。 问题小结 7.T-101真空度抽不下去 原因分析:放散或氮气进入 表现,PU-101分离槽液位下降较快,且排出口冒白烟。处理方法:关闭氮气手阀。 8.H-301残氧含量偏低,炉子连锁熄灭 原因分析:风机取压管处漏气,导致风量不足,偏大(显示值),引起残氧值偏低。 表现:风量较大,残氧量较低。 处理方法:取压管处阀门处理好。 9,B-101因喷前压力低跳停 原因分析:B-101燃气量PID问题,燃气波动,振幅较大,导致喷前压力低于0.1,炉子连锁跳停。 处理方法:PID不便更改,再出现燃气量波动厉害时,可将燃气调节改为手动调节。 10.纯苯总硫过高,原因分析:200#开再生塔时,因E-207(T-205)液位低,温度高,溶剂分解,导致BTX总硫过高。 11,200#精馏塔,停电时操作,不进料不采出,不升温不回流,塔与回流槽液位基本保持平衡。 13.精馏塔开车时,塔底不必急着采出,塔底重组份较少需要积累来升底温。

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