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模流分析解读和提升
* 13 11 * * * 试模结果及原因分析 如左图所示,制品实际走胶平衡,同分析结果一致,在Boss柱表面出现熔接线以及凸起印痕,实际检查制品壁厚,凸起印痕处过薄。此套模具原始设计是没有在Boss柱做减胶处理的,结果由于针过高、胶位薄而出现印痕,此缺陷被认定为缩痕,故做减胶处理,使rib厚度与制品壁厚比例更大,导致出现严重缩痕,修模自始至终没有修改Boss柱中间针的高度,反复修改火山口,问题一次比一次严重。目前此模火山口已全部打平,但针没改,效果同原始设计。后续制模、项目可能会考虑将针适当磨低,以改善走胶延滞及过保压引起的熔接线和凸起印痕问题。 针过高,减胶过多 火山口已磨平 熔接痕及凸起印痕 实际延滞效果 走胶平衡 加做火山口 总结 综合上述分析,此产品主要问题点是Boss柱的问题,是制品缩痕与制品厚薄差异引起的凸起印痕的判断问题。如果问题的原因分析判断正确就会节约很多成本! 此产品均匀壁厚3.0mm, Boss柱的rib和中心壁厚均在1.2mm左右 ,理论上来讲是不会出现缩痕的,有经验的制模师傅也认为不会缩痕。实际试模结果也可以看出有的Boss柱是缩痕(过厚引起),有的是凸起印痕(过薄引起),而修改方案统一做火山口减胶处理,必将引起更严重的缺陷。同样,同一个项目的其他制品也一致,为何其他制品的Boss柱没有出现类似情况?为何没有详细分析缺陷原因,而是一味的按照客户要求修改? Mold flow分析应用案例三 ------汽车内饰件左前门板热咀顺序进胶调整熔接线问题 产品介绍 此产品为某汽车左前门本体,产品外观二次加工为皮纹; 产品壁厚均匀,主体料厚为2.50mm,喇叭网孔等效厚度处理 分析结果 根据分析结果fill time ,此产品四个针阀热咀顺序进胶,调整熔接线位置。 分析结果 根据分析结果fill time ,此产品四个针阀热咀顺序进胶,调整熔接线位置。 分析结果 根据分析结果fill time 和weld lines,熔接痕出现在可接受区域。 试模结果 此模具在试模过程中尝试过多种进胶方案,最终采用此种进胶方式,试模图片如下图,与模流分析结果基本一致! 试模结果 此模具在试模过程中尝试过多种进胶方案,最终采用此种进胶方式,试模图片如下图,与模流分析结果基本一致! 试模结果 此模具在试模过程中尝试过多种进胶方案,最终采用此种进胶方式,试模图片如下图,与模流分析结果基本一致!试模3号热咀先打开熔接痕位置如下图: 3 2 1 4 总结 综合上述分析,此产品主要问题点是熔接痕问题。通过调整热咀进胶顺序,改善熔接痕位置,以满足制品表面要求。 模流分析过程中采用了多种进胶方案比较,同时在试模过程中也采用了类似几种进胶方案比较,最终选择此方案。 从上述图片对比中可以明确看出,此套模具进胶设计基本依照模流分析,其试模结果也与模流分析基本一致! 由此可见,模流分析结果是否可信,模具的设计与加工是一个主要因素。 此项目共四套类似模具,经过多次试模,每次试模主要是解决模具加工问题,热流道问题,工艺问题在T2就已经基本成熟。 * * 左侧为不完整的曲线,没有冷却过程,但曲线很漂亮,其梯度均匀 右侧为完整的曲线,但其梯度也比较均匀,证明其流动比较平衡。尖锐的拐点是由于末端的填充造成的。拐点过后则是一个保压的过程。 锁模力曲线结果 1. Circuit Coolant Temperature 冷却液循环温度:冷却水路内冷却液的温度变化。 好的Circuit Coolant Temperature应该是: a, 冷却液的进水温度与出水温度的温差不高于2~3℃。 看Circuit Coolant Temperature主要查找的问题有: a 冷却水路设计是否合理 b 冷却水路带走的热流是否过多,而影响其冷却效果。 冷却分析结果 汽车翼子板,前模4组水路, 后模9组水路,冷却液为60℃ 热水,冷却液循环温度,如图 所示,进出水温差为未超过2 ℃。 冷却分析结果 汽车保险杠,前模9组水路,后模9组水路 冷却液为25 ℃的机水,冷却水进出口温差 最大为2.6 ℃,前模及后模均有2组水路带 走的热量过多, 冷却分析结果 右图中,红色的那条水路带走的热量较多, 将影响其冷却效果, 冷却分析结果 2. Temperature , part 制品温度:冷却后制品的温度分布。 好的Temperature , part应该是: a, 同一剖面上下位置表面温度差不超过10 ℃ ; b, 同一面上的温度波动不超过10 ℃ ; c, 表面温度不应超过冷却水入水温度10~20℃ 看Temperature , part主要查找的问题有: a, 判断制品那些部位过冷或过热,以调整水路分布;
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