相淮水泥采取妙招使Ф4.docxVIP

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相淮水泥采取妙招使Ф4

相淮水泥采取妙招使Ф4.0×13m粉磨系统提产30t/h2014-6-30 11:12:54???作者:周春章,秦孝新,邹…???出处:《四川水泥》2013年第4期 ????????????★★★摘要:辊压机+V选+Ф4.0m×13m管磨机开路联合粉磨系统设备故障多,运转率较低,磨机产量低。在改进提升机下料管和入料斗,设置辊压机跳停保护,加装篦子控制物料粒度,改造V选结构,改造粉煤灰分格轮下料器改造,调整研磨体的装载量及级配后,磨机台时产量提高至165t/h以上,粉磨系统电耗降至28kWh/t。????? 相淮水泥公司2011年5月建成投产一条由辊压机(170/100)+V选+Ф4.0×13m管磨机(2800kW)的开路水泥联合粉磨生产线,其设计能力150t/h,由于受设计部门提供磨机级配、辊压机以及磨内结构等技术因素的影响,Ф4.0×13m水泥磨尚未达到理想产量,投产初期系统台时一直波动在120~130t/h,粉磨电耗在37kWh/t。因此,提高水泥粉磨系统的生产能力、降低粉磨电耗是摆在我们面前的迫切任务。??? 欲有效提高整个系统的生产能力,必须通过综合分析各技术参数变化,找出影响该磨机台产的主要原因,并进行全面的优化,方能提高磨机产能,降低生产成本。??? 为此,公司成立粉磨系统增产降耗技术攻关小组,找出如下影响Ф4.0×13m水泥磨产量的因素。1? 改造前状况? (1)设备故障多,运转率较低;? (2)工艺流程不畅,漏料、堵料现象严重;? (3)V选选粉效率低下,入磨粒径较粗(部分>1.0mm);? (4)磨机级配不合理,粉磨能力差、比表面积低、磨机产量低;2 原因分析2.1 设备影响?? (1)上料提升机在上料时频繁堵料,提升机运转不稳定,故障率较高,工人劳动强度增大,由于在此岗位的人员都是劳务派遣工,辞职现象较为严重,人员流动性较大,造成磨机在正常生产时满足不了供料需求;?? (2)辊压机、循环提升机频繁出现故障,停机次数较多,致使磨机运转率较低;?? (3)粉煤灰计量出现波动,磨尾输送能力偏低,制约产量进一步发挥;2.2 工艺影响?? (1)入辊压机物料大块较多、水分偏大,辊压机频繁塌料影响辊压机正常运转;?? (2)磨机钢球级配偏大、磨内物料流速较快,研磨能力不足,造成出磨成品细度满足不了质量要求;?? (3)入磨粒径偏粗严重影响磨机产量;?? (4)由于设计不合理,入V选物料偏离打散板,物料落入打散板不能形成正常料幕,影响选粉效率;?? (5)循环风机的开度调节与V选分选配合不当;?? (6)岗位工调整辊压机入料棒阀不当,不仅造成辊缝偏差较大影响挤压效果,而且易造成塌料影响辊压机正常运转;??? 鉴于以上影响磨机产能的各种因素,采取针对性技术措施对水泥粉磨系统进行改造。3 技改措施3.1 改进提升机下料管和入料斗??? 针对入料系统频繁堵料满足不了生产需求,分析认为物料水分较大、粒度不均是造成堵料的主要因素。通过对物料搭配及提升机下料管进行改造,在入料斗处加装篦条,有效地隔离了大块物料。同时,为了稳定入料量,在下料管处加装调节棒阀和调节平台等一系列改造,目前入料系统输送正常,提升机堵料现象得到极大的改善。3.2 设置辊压机跳停保护?? 受物料流动性影响,辊压机经常塌料造成循环提升机超负荷停机,每次停机都要将循环提升机检查门打开将物料掏出设备才能运转,每次故障处理至少要4个小时以上,频繁故障造成运转率降低。通过认真研究后,对辊压机设置了跳停保护,即在循环提升机电流升到设定值285A时,辊压机跳停,电动棒阀自动关闭,能够较好地减少物料对循环提升机的冲击,再未出现因辊压机塌料造成停产事故。3.3 加装篦子控制物料粒度??? 由于原料内含有大块和水分造成下料不畅,特别是大块堵塞辊压机下料管,每次处理都要将调节棒阀抽出才能疏通,处理不当便会造成辊压机冲料,为此在各入料斗处分别安装上料篦子,将大块分拣出来经破碎再重新入库。为了控制水分,车间对所来原料采取先来先用的办法,尽量避免物料即来即用,最大限度降低入机物料水分。通过控制后,辊压机料流顺畅,各项参数较为稳定,塌料现象基本消除。3.4 V选结构改造??? V型选粉机运转以来,选粉效果一直较差,循环负荷较大,V选回稳流仓物料80μm筛余60%左右,也就是说经过V选后的物料仍有40%左右的合格细料回到了稳流仓,再加上所进电渣粒度较细,辊压机辊缝一直达不到工艺要求的30mm,辊压机挤压效果差,降低了辊压机做功效率,造成入磨物料粒度偏粗。在入料时,通过不同粒度尺寸物料搭配、保持相应仓容与料压,较好地解决了辊压机工作辊缝问题。??? 针对入V选下料管进行改造,加强其对物料的分散作用,一是在打散板上部安装导流板,目的是将物料进行强制导流分散;二是将入V选下料口向东侧调整,目的是调整

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