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炼油厂瓦斯气回收利用技术
炼油厂瓦斯气回收利用技术王品苏(辽河油田分公司黄金带炼油厂,辽宁盘锦124010)摘要:本文通过对某炼油厂低压瓦斯气系统分析研究,增加微压自动控制系统,配合装置操作参数的调整,降低瓦斯气含水,将低压瓦斯气引入加热炉作为燃料,使瓦斯气回收率达到85%,节约了燃料油消耗,降低了操作成本,为中小型炼化企业提供了技术改进方向。关键词:瓦斯气;回收;利用中图分类号:X74收稿日期:2012-05-31文献标识码:A文章编号:1008-2395(2012)06-0068-03作者简介:王品苏(1988-),男,助理工程师,研究方向:油气加工。1引言炼油厂生产过程中的低压瓦斯气过去都是引致火炬烧掉,增大了炼油厂的能源消耗,影响炼厂的综合商品率约为0.45%[1]。近年来为了回收低压瓦斯气,一般采用可调节容量的气柜,但是较高的投资制约了瓦斯气的回收[2]。某炼油厂减粘装置瓦斯气直接对大气排放,每年排放瓦斯气8.3万方。经过技术改造,只用了气柜投资的1/3就解决了瓦斯气回收利用问题,既降低了能耗,又减少了对大气的污染,达到挖潜增效的目的。图1改造前系统工艺流程图2.2瓦斯气回收利用工艺方案优化方案一:系统压力控制采用气柜控制。通过市场咨询气柜价格,一套处理瓦斯气的气柜系统投资需要105万元。日常操作维护难度大,施工工期长,瓦斯气回收率在90%以上。方案二:利用现有系统进行技术改造,增加相应微压自动控制设备,增加加热炉瓦斯气火嘴,改造投资30.1万元。日常操作维护容易,施工工期短。通过充分的讨论分析比较,认为方案二虽然瓦斯气回收率略低,但改造工程投资最少,同时方便施工和操作维护,所以推荐方案二。2瓦斯气回收利用技术2.1生产现状某炼油厂减粘装置年建成投产,年加2007工能力为15万吨,以常渣、减渣、超稠油为原料。生产工艺为原料油经换热后进入闪蒸塔,塔顶分离出少部分瓦斯气和原料油中的水分后,塔底油进入加热炉,升温至设计温度后,进入反应塔,在反应塔中充分地完成轻度热裂解反应后,进入分馏塔分馏出轻组分后,塔底产生船用液体燃料。闪蒸塔及分馏塔顶产生的瓦斯气直接排入放空系统,如图1。为了解决瓦斯气放空造成的环境污染和能源浪费,决定对瓦斯气进行回收利用。2.3方案实施2.3.1新建瓦斯气入炉管线采用DN100直径管线连接以保证瓦斯气能够顺利出装置。同时为了控制瓦斯气压力增加两级燃气压力调节阀。加热炉安装一套燃气火嘴,如图2。王品苏:炼油厂瓦斯气回收利用技术第6期69通过表1可以看出,瓦斯气压力控制在0.08左右,这说明方案达到了预期效果。2.4经济效益分析技术改造方案实施并投产后,瓦斯气通过压力自动调节后输送到加热炉进行燃烧,并进一步调整和优化各个生产要素,保证生产顺利进行。经过测算,可回收瓦斯气7.1万方/年,回收率达到85%,减少了加热炉用燃料渣油约60吨/年。瓦斯气回收经济效益渣油60吨/年×5100元/吨=30.6万元/年,技术改造费用30.1万元,技术改造项目当年就已经收回全部投资并有结余。如果按照设计寿命10年计算,可创经济效益306万元,瓦斯气回收所产生的经济效益是显著的,值得借鉴推广。图2改造后系统工艺流程图2.3.2投产运行安装、调试完毕后投产试验。减少瓦斯气含水量。由塔顶不凝气脱水罐改8小时脱水为2小时脱水一次。提高脱水频率后,瓦斯气含水量从原来的20%减少到10%左右。瓦斯气输入装置,能够顺利的通过调节阀经过管线输入到加热炉,没有阻滞现象发生。调整一级二级燃气开度。燃烧条件要求瓦斯Mpa[3]气应该控制在燃气压力控制在0.05~0.083结束语之间。一级燃烧调节阀控制下限压力,二级燃烧压控阀控制上限压力。保证加热炉的正常燃烧。瓦斯气的压力控制情况如表1:炼化企业瓦斯气回收利用方法有很多,目前应用最广的是采用气柜系统控制。然而,一套处理瓦斯气的气柜系统投资需要上百万,维护费用还非常高,不适合中小型炼化企业推广应用。而将瓦斯气通过微压控制阀,直接引入加热炉燃烧工艺,提供了一个崭新的技术改进方向,大大增加了中小型炼化企业竞争力,既节约燃料渣油,降低了能耗,又减少了对大气的污染。一经推广,产生的经济效益和社会效益都非常显著。表1瓦斯气压力统计表检测时间瓦斯气压力9日0点9日4点9日8点9日12点9日16点9日20点10日0点10日4点10日8点10日12点10日16点10日20点11日0点11日4点11日8点11日12点11日16点11日20点0.0780.0810.0780.0790.0820.0830.0760.0770.0790.0780.0800.0800.0810.0820.0790.0780.0800.082参考文献:[1]陈静桃.炼油厂回收低压瓦斯气体的技术总结[J].福建化工,2003(3):56.[2]赵凤翔,李宗林.炼厂瓦斯
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