喷煤作业区应急预案.docVIP

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喷煤作业区应急预案

喷煤作业区应急预案 太钢炼铁厂 2012年1月20日 目 录 喷煤输送压缩空气停供 仪表用压缩空气停供 喷枪冷却气压力低或停供 4、 仪表用氮气停供 5、 空压站电气室停电 6、 制喷电气室停电 7、 制煤区域突然停循环冷却水 8、 突然停热风炉烟气 9、 突然停高炉煤气 10、 煤粉着火、爆炸 11、喷吹罐故障状态下的应急操作 12、制喷1#线高压电停电应急预案 13、制喷系统仪表氮压力<0.40MPa,制粉、喷吹应急预案 一.应急预案名称:喷煤输送压缩空气停供 1.故障表征:正常操作过程中,输送气体气源压力持续下降至1.3MPa以下 2.直接关联岗位:制喷操作工 3.应急措施:按如下步骤作业 (1)、关闭氮气与压缩空气联通管的放散阀 (2)、打开氮气与压缩空气联通管切换阀1和切换阀2 (3)、关闭压缩空气罐入口阀 4、检查确认: 应急操作完毕,检查所操作阀门的到位情况 5、可能的不良后果及处理: 喷煤管道堵塞:如因阀门切换不及时,喷煤管道有堵塞迹象,及时清堵 6、其他有关事项: (1) 向调度报告停气况,并及时组织恢复供气 (2) 查明原因后并将故障处理后,开启空压机向压缩空气罐送气 (3) 恢复使用压缩空气按如下步骤作业: ① 关闭氮气与压缩空气联通管切换阀1和切换阀2 ② 打开氮气与压缩空气联通管的放散阀 ③ 打开压缩空气罐入口阀 (4) 观察压缩空气罐压力,压力正常后,汇报调度已恢复使用压缩空气 二.应急预案名称:仪表用压缩空气停供 1.故障表征:正常操作过程中,仪表用压缩空气气源压力持续下降至0.4MPa以下 2.直接关联岗位: 仪表用氮气与仪表用压缩空气联通管示意图 4、检查确认: 应急操作完毕,检查所操作阀门的到位情况 5、可能的不良后果及处理: 制粉系统紧急停机:如因阀门切换不及时,制粉系统气动阀门动作不灵活,制粉系统紧急停机。气源压力正常后,按正常程序开机 6、其他有关事项: (1) 向调度汇报告仪表用压缩空气停气况,并及时联系恢复供气 (2) 故障处理后,仪表用压缩空气压力正常后(0.6MPa),恢复使用压缩空气,按如下步骤作业 ① 打开仪表用压缩空气气源总阀 ② 关闭仪表用氮气与仪表用压缩空气联通管切换阀1和切换阀2 ③ 打开氮气与压缩空气联通管的放散阀 (3) 观察仪表用压缩空气压力,压力正常后,汇报调度已恢复使用仪表用压缩空气 三、应急预案名称:喷枪冷却气压力低或停供 1.故障表征:正常操作过程中,画面喷枪冷却气压力显示 0.45 MPa(正常0.5 Mpa),流量3500m3/h(正常4500 m3/h) 2.直接关联岗位:班长、制喷操作工、喷枪工 3.应急措施:按如下步骤作业 (1)关闭氮气与压缩空气联通管的放散阀 (2)打开喷枪冷却备用氮气总阀 (3)关闭喷枪冷却压缩空气总阀 4、检查确认: 应急操作完毕,检查所操作阀门的到位情况 5、可能的不良后果及处理: 发生炉内回火,造成事故扩大,喷枪前端烧坏造成煤流发散,磨损风口 6、其他有关事项: (1) 向调度汇报告喷枪冷却压缩空气停气情况,并及时联系恢复供气 (2) 故障处理后,喷枪冷却压缩空气压力正常后(0.55MPa),恢复使用压缩空气,按如下步骤作业 ① 打开喷枪冷却压缩空气气源总阀 ② 闭氮气总阀 ③ 打开氮气与压缩空气联通管的放散阀 (3) 观察压缩空气压力,压力正常后,汇报调度已恢复使用压缩空气 四.应急预案名称:仪表用氮气停供 1.故障表征:正常操作过程中,仪表用氮气气源压力持续下降至0.4MPa以下 2.直接关联岗位:制喷操作工 3.应急措施:按如下步骤作业 (1) 关闭仪表用氮气气源总阀 (2) 关闭氮气与压缩空气联通管的放散阀 (3) 打开仪表用氮气与仪表用压缩空气联通管切换阀1和切换阀2 仪表用氮气与仪表用压缩空气联通管示意图 4、检查确认: 应急操作完毕,检查所操作阀门的到位情况 5、可能的不良后果及处理: 喷吹系统停喷:如因阀门切换不及时,喷吹系统气动阀门动作不灵活,造成喷吹系统停喷。气源压力正常后,迅速喷煤 6、其他有关事项: (1) 向调度汇报告仪表用氮气停气情况,并及时联系恢复供气 (2) 故障处理后,仪表用氮气压力正常后(0.6MPa),恢复使用氮气,按如下步骤作业: ① 打开仪表用氮气气源总阀 ② 关闭仪表用氮气与仪表用压缩空气联通管切换阀1和切换阀2 ③ 打开氮气与压缩空气联通管的放散阀 (3) 观察仪表用氮气压力,压力正常后,汇报调度已恢复使用仪表用压缩空气 五.应急预案名称:空压站电气室停电 1.故障表征:空压机停机,喷吹压缩空气压力下降 2.直接关联岗位:空压机工,制喷操作工 3.应急措施:夜间或光线不好的情况下,立即启用应急照明;按喷煤输送压缩空气停供应

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