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精细井筒治理、降低修井频次
大路沟采油作业区 2016年11月 汇报提纲 第一部分 形成背景 第二部分 高频上修井原因分析 第三部分 井筒精细化管理的主要做法 第四部分 取得的效果 随着地层、井况、设备老化等因素日趋复杂,井下作业频次由2013年的613 ↑697井次,呈上升趋势,因而使油井维护性作业工作量越来越大,降低维护性作业频次是目前亟待解决的问题。 近三年同期维护性作业井次对比图 1、维护作业频次高 一、精细井筒治理设施背景 2、维护作业费用高 近三年井下作业费用对比图 进三年修井实际发生费用与计划费用逐年超支,因2013-2015年井筒费用不足,井筒治理力度小,老化管杆未及时更换治理,导致后期修井频次增加,费用较高,下一步通过精细井筒治理,降低修井频次,控制开采成本。 3、影响开发效益 维护性作业频次的增加,影响采油时率,进而影响开发效益。 近三年采油时率及维护性作业区影响油量对比图 汇报提纲 第一部分 形成背景 第二部分 高频上修井原因分析 第三部分 井筒精细化管理的主要做法 第四部分 取得的效果 光杆故障:近三年对比由53↑103次,2015年光杆故障主要原因服役时间超过≥3年的光杆67井次,其中2011年、2012年更换的光杆35井次,服役时间超过3年的光杆占光杆故障的65.0%。 抽油杆故障 抽油杆故障:2015年抽油杆故障大于3次的油井上修252井次。1、抽油杆腐蚀断97井次; 2、抽油杆疲劳断119井次;3、偏磨断36井次,抽油杆疲劳、和腐蚀断是抽油杆故障的主要原因。 通过对全区高频上修井摸排分析,目前制约油井上修的主要原因是由于高频上修井多,2015年上修大于3次的油井97口,共上修437井次,占总上修井次62.7%。 一、高频上修井原因分析 井筒脏:2015年由于井筒脏原因上修54井次。其中由于出砂造成垢卡15井次,结垢原因上修12井次,泵故障上修27井次。 光杆故障 卡泵及泵故障 二、井筒治理规划 针对不同油井、不同井筒问题,分析修井频次高的主要原因并制定相应长期的有效措施,主要分为三个阶段实施,力争三年内将作业区维护性作业频次减半。 汇报提纲 第一部分 形成背景 第二部分 高频上修井原因分析 第三部分 井筒精细化管理的主要做法 第四部分 取得的效果 一、完善油井管理制度 1、实施井筒分级管理,明确责任。主要以油井产油量,年维护性作业频次进行划分。 级别 产油量 年维护性作业频次 负责人 一类 L≥3吨 n ≥5次/年 1、主要负责人:技术副经理; 2、负责人:作业区井筒管理技术员; 3、负责人:作业区修井监督。 二类 3吨>L≥1吨 5次/年> n ≥ 2次/年 1、主要负责人:生产技术室主任; 2、负责人:作业区井筒管理技术员; 3、负责人:作业区修井监督。 三类 L<1吨 n <2次/年 1、主要负责人:作业区井筒管理技术员; 2、负责人:作业区修井监督; 3、负责人:中心站技术员。 井筒分级管理统计表 2、完善作业区、中心站、班站三级管理体系。(1)站点员工作为油井管理的第一道关口,利用数字化数据采集系统,监测油井的工况,或者通过现场录取资料及时发现油井存在问题,及时上报中心站技术员;(2)中心站技术员每班通过数字化功图对油井动态实施监控;(3)作业区技术员每天进行油井动态监控,并通过旬度测井资料,对比分析生产资料,对存在问题的油井,安排针对性措施,并监督执行,消除存在问题。 作业区生产技术室 中心站 班站 班站 制定措施 原因落实并上报 制定措施 原因落实并上报 制定措施 原因落实并上报 二、井筒地下治理措施 1、整井更换抽油杆 (1)整井更换镀钨抽油杆 对2015年腐蚀杆断频次≥ 5次油井整井更换镀钨抽油杆5口; (2)整井更换防腐抽油杆 对腐蚀杆断频次≥ 3次的油井整井更换防腐抽油杆27口; (3)整井更换智能芯片抽油杆 2016年针对杆断频次≥ 3次且油井存在腐蚀现象井实施整井更换芯片抽油杆7口。 整井更换分类统计表 典型井 例:路30-36B于2012年9月22日投产开采,自投产之日至2015年6月共上修11井次,其中抽油杆故障上修7井次,平均杆断周期为131天。 治理措施:整井更换HY级防腐抽油杆(Φ22+Φ19) 治理效果:2015年6月25日整井更换防腐抽油杆后截止2016年10月31日未发生抽油杆故障,平均杆断周期由131↑494天,杆断周期明显延长; 路30-36B使用第172天抽油杆照片 路30-36B使用391天抽油杆照片 例:路11-43井2015年腐蚀杆断3次,由于抽油杆腐蚀严重,S
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