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成长之路,在自己脚下(郭小阳)2013-7-18
长庆油田油气井套管防腐及提高固井质量的研究 汇 报 中国石油天然气集团公司长庆石油勘探局 西 南 石 油 学 院 中国石油天然气集团公司工程技术研究院 汇 报 内 容 ☆ 研究的目的和意义 ☆ 项目技术要点及解决的技术难题 ☆ 主要技术成果及水平 ☆ 经济效益和社会效益 ☆ 推动技术进步的作用 一、目的意义 实现可持续发展战略的能源保证 长庆油田陕甘宁盆地蕴藏着丰富的油气资源,但是,油气田属于低压、低渗透、低丰度的中低产油气藏,并且存在着多种腐蚀介质,如何有效地防止腐蚀,降低油气田开发成本,确保向首都北京正常供气,是油气田开发过程中急需解决的关键技术之一。 一、目的意义 原油和天然气有序地从井眼中流到地面,必须建立密封性能良 好的井眼通道。 建立该良好通道必须有良好的固井质量 和防止套管外壁腐蚀。 固井的基本程序是: ◆ 钻出井眼后,下入套管; ◆ 从套管内注入水泥浆, 返向环形空间; ◆ 等候水泥浆凝结; ◆ 固井质量评价。 一、目的意义 当时油田遇到的最严重问题是: ——固井质量差、地层水严重腐蚀套管外壁,油气井正常生产寿命低,油气不能有序可控地流向地面。 油田1993年统计1169口生产井,其中209口井的套管被腐蚀性地层水损坏,套管损坏井的平均生产寿命为10.1年,多数损坏井只有5年左右,最短的仅1年零4个月。而开采油气藏要求生产井的寿命不低于30年。 一、目的意义 ——固井质量不好带来的另一问题是: 油气在井下地层之间窜流,造成部分油气资源散失,导致流到地面的油气产量减少。 一、目的意义 套管腐蚀损坏和固井质量不好的主要原因有两方面: (1)由于需要封固的地层裸眼井段长(1000m-3500m以上),漏失层多,地层间的压力系统多变,地层的油气水动力活跃,正常密度水泥浆不能返至封固洛河地层的预定高度,套管裸露于含有多种腐蚀性离子的洛河地层水中,而受到直接侵蚀。 一、目的意义 (2)水泥浆不能完全将环形空间中的钻井泥浆驱替干净,使部分泥浆滞留而与水泥浆掺混,形成混浆,影响水泥石封固地层的质量。 一、目的意义 防止套管腐蚀,提高油气井生产寿命的办法: 方案一:建立直流电网,用阴极保护或牺牲阳极的金属防腐技术。 但由于油田幅源辽阔,需花巨资建立电网,且维护管理困难,但不能解决固井质量问题。 一、目的意义 方案二:采用国外的多层套管井身结构方案,逐个封闭水层和漏失层,每次封固的裸眼井段缩短到能保证水泥环封固质量的长度,如小于800m。 这种方案因多下套管层数,投资会大幅度增加。一般多下一层套管固井,约需增加钻井与固井工程费用100?300万元。 一、目的意义 方案三:拟采用下Cr13钢级套管固井,增强套管抗地层水腐蚀的能力。 这种方案,因Cr13钢级套管需全依靠进口,价格高,投资大。Cr13钢级套管价格为一般套管的5倍以上,但不能解决固井质量问题。 一、目的意义 上述三种方案,都需要投入巨资,对属于中低产量油气藏的长庆油田,无论是从当时还是从长远考虑,都是不能承受的。因此,必须寻求新的低成本开发方案。 油田通过周密的调查研究,与研究单位合作,提出了以下技术方案—— 一、目的意义 新方案:采用抗腐蚀低密度水泥浆封固洛河地层,并提高封固质量的技术方案,即将套管防腐转变成水泥石耐腐蚀和提高固井质量的问题。 二、技术要点及解决的技术难题 本项目研究解决的主要技术难题有: (1)必须摸清套管外壁腐蚀的原因和水文地质特征与固井质量的关系; (2)抗地层水腐蚀、防漏失的低密度水泥浆体系及防油气水窜的水泥浆体系研究; 二、技术要点及解决的技术难题 (3)提高多漏失地层的承压能力及提高固井质量的钻井液体系研究; (4)适合多漏失层长裸眼及油气水活跃地层的固井工艺技术研究。 二、技术要点及解决的技术难题 上述难题集中在一个区块的不同井中,单井地层特性和井眼状况又有所不同。 这就增加了解决该地区固井质量和套管耐腐蚀的难度,且国内外又没有可供借鉴的成熟技术,因此必须按照系统工程,通过多学科联合攻关予以解决。 三、主要技术成果及水平 主要技术成果: 针对上述难题,项目组织研究和生产单位近百名科研人员,从系统工程出发,进行多学科联合攻关。历时4年的研究、试验和推广应用,有效地解决了长庆油田防止套
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