设备国产化工作总结.docVIP

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设备国产化工作总结

述 职 报 告 节约挖潜见成效,维修费用“阶梯跳” 能源管理进一步强化,跑冒滴漏彻底杜绝。重新划分了各班组能源负责区域,组织人员专门整修了自来水、中水管道,进一步整治了工装设备的风力输送。一是 对德国磨床、上海数控磨床、K6三孔钻床、台二数控车床和台三数控车床所共用的风包管路进行了改造,增加了截止阀,使之成为互为独立的用风个体,理清了用能人员管理部位,明确了用能的责任,彻底根除了此处的“推诿扯皮”,消除了管理上的搭缝。二是 通过技术改进成功实现了上海数控磨床的“一次装夹双端磨削”的功能,使其不再借助于“小诸葛新发明”的机械调头装置,不再使用风能,大大减少了能源消耗。通过一系列的强化管理,使车间的能源管理全年实现公司“零考核”。 维修备品管理进一步加强,最大限度做到了“钱尽其用,物尽其才”。在《关于车间设备维修费用使用的规定》制度规范下,车间设备配件采购流程(计划与入库分开)进一步顺畅,备品电子台帐更加详尽,在设备维修管理中发挥的作用进一步加大,避免了配件的重复采购,消除了库存量过大的现象,彻底根除了以前的无谓储备,降低了维修费用的过量占用。 立足自力更生,积极承担车间电控柜以内的电气、暖气维修任务。一是 在炎热的夏季,组织人员自行承担印度车轴新增四台摇臂钻床的电气安装任务,不仅为公司、车间节省安装费用,还可为车间创收,并提高维修团队的电气施工能力。当车间韩主任问到“你们为什么自己接线,没找动能呢”时,我回答:“找动能,仅接线就8000元,咱自己接去掉人工后乘以0.6就是车间的收益啊。”二是 调动每一名维修人员的积极性,自行为新安装的壁扇进行电气施工,节省了近2万元的设备维修费用。三是 改委外维修暖气为自行维修暖气,换阀门和暖气片、增设暖气管路等,节省1.5万元的设备维修费用。 立足于自制或自我改造,进行设备的维修。为节省维修开支,在不断提高设备日常保养水平的基础上,进一步推进部分配件的国产化力度,达到部分或完全自制。一是 在承担日产90根印度车轴的艰巨任务下,针对德国磨床冷却系统频繁故障(凹面流量开关报警致机床停转),影响正常运转时,借鉴美国磨床和上海数控磨床独立过滤经验,对其冷却系统的电控部分连夜进行了改造,完全扔掉冷却系统的电气控制部分,使其独立运转,不受机床整体控制信号的影响。如此解决了印度车轴加工中的一个“瓶颈”,节省维修费用3万余元。二是 为消除美国磨床的“磨削纹”,不是采用以往更换主轴、尾座轴承、X轴滚珠丝杠的疲于应付的方式进行维修,而是采用了自动更改砂轮主轴变频速度的方法,彻底解决了该设备自98年投用来一直不能实现自动变频的重大难题,非常简单巧妙地消除了“磨削纹”,保证了印度车轴和部标车轴的生产任务,消除了无谓的维修浪费,每年减少维修投入达5万元。三是 上海数控磨床的“一次装夹双端磨削”功能实现,提高了生产效率,减少了能源消耗,不再使用机械调头装置,每年节省设备维修费用2万元。四是 8月份美国镗床尺寸忽大忽小,造成产品质量波动,影响生产进度;为解决该问题组织了高级车工对电子镗杆内的8件蜗轮进行自制,试加工后质量稳定;一次性为公司节省维修费用近15万元(长江集团株洲分公司购买整套电子镗杆费用为85万元),再次证明了“没有办不到,只有想不到”的观点,也印证了“员工的潜能是无限的,关键看如何激发职工的积极性”这句话。五是 10月份支承座焊接机器人故障,无法开机,影响生产进度;排查故障发现示教器PHG的背光管烧毁(一般寿命20000小时),遂将车体一车间侧墙焊接生产线的备用液晶屏背光管更换上,机器人恢复正常;同时在上海一次性购买了符合要求的背光管40支,每次可为公司节约费用4.5~9万元(05年的维修方法是花9万元购买了1件新的PHG)。六是 美国镗床AB触摸屏故障,经程序升级后,USB接口激活,现场可直接使用键盘和鼠标,不必更换价值3万元的触摸屏了,节省了大量维修费用。 在设备管理方面进行的节约挖潜,使设备维修费3年来持续降低,由07年92万元、247.8元/辆车,降为08年63万元、150元/辆车,持续降为09年28万元(至11月底25万,全年不超28万)、136.5元/辆车;实现了09年的预期目标——设备维修费控制在32万元之内、145元/辆车,从而使设备维修费的控制实现了“阶梯跳”。 技术改造进一步,团队业务水平得提高 技术改造在08年的基础之上更进一步,是09年设备管理中的重头戏。通过技术改造,使维修团队由“维修服务型”转变为“改造创新盈利型”。 一是 在公司“走出去”发展战略目标指引下,围绕印度车轴、米轨车轴的批量加工,组织维修团队,对现场30台车轴、轮对、转向架加工设备进行了可行性改造,确保66辆马达加斯加米轨漏斗车转向架和8000根印度车轴加工的顺利完成,为公司国际市场开拓取得历史性突破提供了强有力的后盾

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