发电机增容改造发生问题消除措施.docVIP

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发电机增容改造发生的问题及消除措施 关键词 耐压 泄漏 腐蚀 振动 槽楔 绕组试验 发电机组在增容改造后发现定子端部磨损严重转子槽楔松动;发电机定子端部进行绑扎加固;转子在槽楔下面加绝缘垫,重新打紧槽楔处理120MW、125 MW、200 MW和300 MW等发电机组增容改造。从目前的技术媒体来看,大多是基本成功的但也遇到了一些问题,有是现场工艺条件制约而发生的,也有施工和改造方案论证缺乏依据而导致的,个别是施工管理缺失的结果。笔者,结合某发电厂机组改造后发生的几个问题进行简析,希望读者在以后的设备改造中科学处理类似问题,使我们机组增容改造后安全运行。 2005年2月4日13时50分,值班员检查发现3号机发电机转子冷却水进水支座盘根漏水大,联系汽机检修人员进行处理,14时45分 ~14时55分 盘根漏水量增大,16时15分~17时20分经汽机检修调整(紧盘根),漏水量有所减小,18时05分 3号机发电机转子冷却水进水支座盘根漏水增大,至18时30分 漏水量很大,19时20分 3号机组做滑停准备, 2月5日00时30分发电机解列、打闸。 1.2 解体检查 汽机检修人员对进水支座解体,发现转子进水短轴断裂、盘根正常。本次断裂的短轴是2000年度发电机大修改造时更换,上海电机厂产品。根据《设备分工制度》第十二条规定:该进水短轴由电气专业负责上报材料计划、领料,交汽机专业安装。汽机专业负责短轴的调整、加工、更换,并维护转子进水支座盘根。2004年度大修和2005年1月抢修期间对短轴的检查维护情况进行分析:短轴拆除后外观检查无异常,轴颈磨损较轻,可以重复使用。短轴安装后,测轴头晃动40μm,50μm要求,安装、调整无异常。2005年1月抢修期间更换2道进水支座盘根。2月4日,漏水事件发生后,解体检查盘根无异常。专业技术人员详细检查了短轴断裂和断口情况,金相中心从金属断口初步判断为疲劳性断口,并非一次性断裂,设备损坏有一个发展过程,最终导致断裂事件发生(2月6日,金相中心光谱检测结果:焊接法兰的法兰盘为碳钢,轴体为高铬不锈钢材质)。从短轴断口和断口处的焊接夹砂情况分析,经讨论初步认定:进水断轴断裂原因为材质和焊接法兰的焊接工艺不良造成,存在焊接缺陷,该缺陷在长期交变应力作用下发生疲劳断裂 3消除措施 该进水短轴器件不大,但与主设备发电机转子直接连接,对发电机组的安全运行有直接影响,各专业应充分重视停机事件,举一反三,做好类似设备的金属监督和检查维护工作。要对水内冷机组的转子进水短轴在大修期间应进行金属探伤,小修期间也应将其做为检查、维护项目。防止发生类似事件。联系上海电机厂对该断轴断裂进行深入分析,查询短轴加工、焊接情况和材质情况。对该事间进一步分析和采取预防措施。 2 发电机泄漏电流严重不平衡, 2.1 异常现象 2005年2月份某发电厂QFS—137.5型(改造前QFS—125—2型)#D机组小修,发电机泄漏电流和直流耐压试验时发现3相泄漏电流严重不平衡,A相较其它两相高400%以上,并且在1分钟的加压时间内A相泄漏电流由60微安陡增到91微安,与历年数据比较,A相泄漏电流有较大的增长。根据试验现象分析,各相泄漏电流相差较大,泄漏电流随加压时间增加而升高。但是,充电现象仍然正常。初步分析,缺陷部位应该存在于绕组端部:有赃物或高阻性缺陷。打开端盖后检查发现:A相绝缘引水管内壁有结垢脏污(A相汇水管内清理出约有1mm3左右黑色粉沫不明物)现象,较其它两相严重,将绝缘引水管拆除清理,做定子绕组泄漏电流和直流耐压试验,3相泄漏电流均小于15微安,与历年数据相比无明显变化,缺陷消除。 2.2原因分析 发电机定子绝缘引水管内壁有结垢后,取样经化学分析主要成分为铜的化合物,是发电机定子空心铜管腐蚀的产物;或者是发电机机组改造线圈更换时,接头铜焊渣未完全清理干净的结果。根据运行纪录,该机在停机前,化学水质分析表明铜离子含量超标。经常在每升100微克以上。发电机冷水箱上盖未封闭,双冷水直接与大气接触,氧气进入定子空心铜管。 2.3防范措施 1、每次发电机大修后、开机前定子水系统应使用除盐水进行带压力反复水(反)冲洗,直到排水清澈无颗粒,电导率达到合格要求。2、发电机正常运行期间连续运行时间超过2个月后,遇有停机或解列机会时,对发电机定、转子冷却水系统进行反冲洗。3、完善发电机整个冷却水系统,应尽可能使其密闭循环;运行中水质含铜量高,绝缘引水管内壁结垢脏污后主要成分为铜,是因为水路不密闭,长期氧化腐蚀铜管导致。4、加强运行中水质监空,内冷水质应按照汽轮机运行规程执行。 3.#8发电机励侧轴瓦发生电腐蚀现象: 3.1异常现象 某发电厂#8发电机由于轴电压放电造成励侧轴瓦有电腐蚀现象。在改造后的一次小修期间,对其轴电压和轴瓦对地绝缘进行了测

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