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亚临界机组2.5cr-1mo铸钢阀门开裂原因分析与处理 reason analysis and treatment on 2.5cr1mo casting steel valve cracking of subcritical units
2013年12月 Dec.2013
第41卷第6期(总第229期) V01.41No.6(Ser.No.229)
亚临界机组2.5Cr一1Mo铸钢阀门
开裂原因分析与处理
Reason andTreatmenton2.5CrlMo SteelValve
Analysis Casting Cracking
ofSubcriticalUnits
赵 勇1,崔铁刚2,王世久3
130022;
(1.大唐长春第三热电厂,长春130103;2.国网吉林省电力有限公司培训中心,长春
3.华东送变电工=程公司,南京201803)
摘要:对某电厂机组检修过程中发生的多起2.5Cr一1Mo铸钢阀体开裂的形成原因进行了分析,由于2.5Cr一1Mo
铸钢阀门制造期间时效时间不足形成了裂纹。采用镍基焊条冷补方法,通过裂纹的挖除、坡口的设计、焊前预热、打
底层检验、锤击焊道对阀门进行修复,效果良好,提出要加强制造过程金属监督工作;安装验收前,应加强设备监造
资料审查;机组投产运行后,首次检修时要对大型铸钢件关键部位进行无损探伤检验。
关键词:铸钢阀门;补焊工艺;2.5Cr一1Mo铸钢;裂纹;无损检验
中图分类号:TG456.4;TM621.28文献标志码:B 文章编号:1009—5306(2013)06—0053—03
C的大型铸造阀门是 2010年2号炉检修期间,A侧冷段再热蒸汽管
工作温度大于或等于400
火力发电厂金属技术监督的重要部件之一,普遍应 道水压堵阀阀体外壁发现裂纹,见图1。2012年检修
用于火电机组各个热力系统,一旦失效将造成重大 中对2号炉主蒸汽管道出口水压堵阀阀体内壁进行
损失。近年来,火电机组频现因大型铸件裂纹缺陷造 渗透探伤,发现2处裂纹,堵阀材质WC9,其中一处
成运行中设备泄漏的恶性事故,直接导致设备损坏、 裂纹位于内表面,长约210mm,呈Y形,见图2。
机组停运,严重影响了机组运行的可靠性、安全 2012年检修中对2号汽轮机1、3、4号高压调节门
性[1]。某热电联产电厂2台350MW亚临界机组,锅 阀体内表面进行渗透探伤,共发现5处裂纹,裂纹均
炉为HG一1165/17.5-HM3型亚临界一次中间再热位于阀体内表面阀线处,最长190mm,4号调门内
自然循环汽包炉,汽轮机为C280/N350—16.67/537/部裂纹情况见图3。
DI。/T
537型亚临界一次中间再热、两缸两排汽、单抽供热 438--2009(火力发电厂金属技术监督规
式汽轮机。机组于2009年3月投产,运行约程》15.2中对运行机组大型铸件的金属监督提出明
1.2×104
h。 确检查要求:机组每次A级检修对大型铸件应进行
2010年至2012年检修时对该厂锅炉主蒸汽管表面检验。上文中介绍的阀门裂纹均出现在内表面
道水压堵阀及汽轮机高压调速汽门进行无损探伤检 和外表面。
验,发现多个2.5Cr一1Mo类大型铸钢阀门存在裂
纹。此类部件工作压力17.5MPa,温度540。C,存在
2裂纹形成原因分析
的裂纹影响到机组的安全运行,为保证人员及设备
安全,对裂纹的形成原因进行了分析,并对缺陷进行 大型铸件原始裂纹类缺陷形成原因主要有2
了有效处理。
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