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电弧炉炼钢节电技术研究.pdf

ACadem IC 学术 电弧炉炼钢节电技术研究 271619 ≥司 山东 肥城一张继云 /宋长凤 /魏玉国 本文着眼于电炉炼钢单耗的研究 ,分析影响电炉炼钢单耗的原因 ,并且着重从设备的影响因素分析 ,并提出降低单耗的相关措施 ,从而有 减少能耗 达到提高企业经济效益的目标。 随着我国对企业 的管理要求不断提高,各 电弧炉设备本身的状况对 电能的消耗有着 接头,有效 的防止油缸、油管渗漏油。定期进 项法律法规都对企业做 了新的要求,国家对效 较为重要的影响,而改变短网的分布,缩短短网 行设备的维护和管理,做到每个星期检查和维 率低、污染严重、耗能高的企业有 了更严格的 的长度,改造横臂等设备改造都能够降低电能的 护钢炉的关键零件,每次开炉都要对钢炉进行 要求。电弧炉 是我公司用 电消耗 大户,是名副 消耗。针对影响钢炉单耗的因素一短网回路损耗, 检查,从而减少设备的故障发生,避免停工的 其实 的 “电老虎 ”,电弧炉耗 电占总用 电的比 针对现场实际,缩短了短网长度,对短网部分进 发生,减少了能源损耗。 例非常大,占公司用电比例的1/3。因此如何降 行打磨接触面、涂导电膏等处理,降低了电阻率, 2.经济效益分析 低钢炉炼钢单耗,是我公司提高设备效率、合 减少短网损耗,有效降低吨钢耗电量。 对电弧炉炼钢设备进行 了改造,提高 了设 理配置资源和降低生产成本、提高经济效益的 1.4.加强了对炉料的管理 备能耗的考核效率,健全 了人员的奖惩制度,不 重要环节。 利用切割、装填、压扁等方法,最大程度 仅提高了设备的利用效率,同时还有效的提高了 1.节电技术研究与实施 的降低炉料的大小,增加炉料 的密度,提高熔 工人的积极性,减少了电能的消耗,从根本上提 1.1.采用吹氧助熔、吹氧氧化新工艺 ,缩 化 的效率,减少电能的消耗。 高了公司的经济效益。通过对炉前增加钢水测温 短熔化时间 1.4.1.废钢 的尺寸,细长料要求尺寸必须 仪器 ,铁屑压块机设备,工序上采用了吹氧助熔、 熔化期采用吹氧助熔,不仅可 以有效的缩 ≤400mE;薄板料:≤400X2OOmm;管状料:直 吹氧氧化的新工艺,炉膛采用新材料、改进电气 短熔化时间,经实践 ,吹氧助熔可 以使熔化期 径 ≤ 120mE;浇 冒 口及废件≤ 400×300mm,保 设备及管理上制定严格的奖惩考核制度、设备点 缩短 20—30min,同时也能够有效的除去钢 中的 证吹氧助熔时氧气容易切断炉料。 检制度 ,钢炉节约电能效果显著,吨钢水耗电由 气体和其他杂质。熔化期吹氧的作用在于=第一, 1.4.2.提高废钢的质量 ,降低杂物的混入 2008年 1069KWh下降到2013年的718KWh,呈现 金属 中的铁、锰、硅 以及碳等元素氧化过程中 量,不仅可以提高熔化的效率,减少电能的消耗, 明显下降趋势,据统计 2008—2013年,只在电费 会释放 出大量的热能,这些热能可以直接将炉 还可以提升钢水的质量。 费用一项节约近6O万元。 料熔化;第二,可 以将离高温区较远 的大块冷 1.4.3.控制好炉 内的炉料数量,提高炉料 电弧炉节 电奖惩办法 实施 以来,大大提高 料切割成小块冷料 ,炉料 的受热面积也会增加, 的密度 ,但是要注意一点,第一炉的炉料量要 了职工节约电耗的积极性,为我公司节支降耗工 熔化 的时间缩短。第三,吹氧也可 以增加炉 内 控制在 2.8吨 以内。由于第一炉 的炉体温度相 作发挥了积极的作用,为了进一步推进公司节支 的热源,避免加热不均匀。 氧化期直接向熔池

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