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节温器总成密封失效故障分析及优化设计
节温器总成密封失效故障分析及优化设计
王康,蒲大宇,崔权
(上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司,上海201804 )
摘要:本文针对某小型汽油机在试验中出现的节温器总成泄露故障,全面分析可能导致失效的影响因素,逐一排查,并运用
Abaqus/Standard 作为主要工具,建立有限元模型加以分析,结合实验数据,提出优化方案加以改进,最终通过对比试验,确认优
化措施得当,改进效果显著,有效解决了泄露问题。
1 引言
某小型汽油发动机,在试验过程中出现节温器总成泄露故障。故障总成共由 4 件零件组成:节温器罩壳、密
封圈、螺栓及衬套。
为正确找出故障原因,做鱼刺图如下:
密封面设计
衬 套 设 计 不
安装螺栓预紧力设计不
节温器罩壳形状设计
节温器罩壳材料选用不
节温器总成
泄露
密封圈材料不佳
零件生产缺
密封圈截面
密封圈尺
形状设计不 装配缺陷
寸设计不
密封圈设 质量因素
图 1-1 节温器总成泄露原因鱼刺图
2 故障原因排查
2.1 质量因素
故障诊断问题通常首先要排查制造/装配原因。经检验,该节温器总成涉及的零件均不存在生产质量问题,装
机过程中也未见故障,因此,节温器总成密封失效原因可排除质量因素。
2.2 设计因素
在排除质量因素后,设计因素成为了下一步工作的重点。如图 1-1 所示,设计因素可分为两个大的方面:
密封圈设计;
节温器罩壳相关设计。
以上两个大的方面涵盖了诸多影响因素,如图 1-1 示,所涉及的影响因素均需逐一排查。
2.2.1 密封圈
该密封圈材料为三元乙丙橡胶(EPDM ),是乙烯、丙烯以及非共轭二烯烃的三元共聚物,其最主要的特性就
是具有优越的耐氧化、抗臭氧和抗侵蚀的能力,并具有极好的硫化特性。
发动机节温器内冷却液温度通常在 120degC 以下。有关研究表明,EPDM 具有较好的耐过热水性能,但与所
用硫化系统密切相关。如,以二硫化二吗啡啉、TMTD 为硫化系统的乙丙橡胶,在 125℃过热水中浸泡 15 个月后,
力学性能变化甚小,体积膨胀率仅 0.3% 。通过复查密封圈试验后样件,并未发现橡胶材料失效,因此可以基本排
除密封圈材料选择不当的可能性。
通常,类似于节温器总成 的密封条件,o 型圈是较好的选择,但是由于该密封圈空间形状复杂 ,o 型圈难以
满足生产要求,故将密封圈横截面设计成图 2- 1 所示形状 。
图 2-1 密封圈截面状
在试验样件复查过程中 ,未发现密封圈褶皱现象,该密封圈形状具有较好的适应性 ;通过测量,发现橡胶密
封圈残余高度不足 ,因此不排除尺寸不当引起失效的可能性。
2.2.2 密封面设计
密封面的设计影响因素较多 。密封面压紧力和螺栓预紧力、衬套制造公差、罩壳材料选择以及罩壳刚度等因
素均影响到密封面保持密封性能的能力 。经分析可知 :
安装螺栓预紧力符合常用螺栓预紧力设计,未见不当 ,可排除 ;
节温器罩壳材料为 PA66 ,并添加一定比例玻纤,一定程度上提高了罩壳刚度 ,但刚度是否已足够尚待查证 ;
衬套长度略低于设计经验值 ,在一定自然时效后可能会导致螺栓夹持力丢失 ,需
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