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石横特钢1# 1 050 m 3高炉降料面处理炉墙结厚实践 - 大冶金
第37卷 第5期 山 东 冶 金 Vol.37 No.5 2015年10月 Shandong Metallurgy October2015 生产技术生产技术 # 3 石横特钢1 1050m 高炉降料面处理炉墙结厚实践 钱 勇,杨 云,陈得建 (山东石横特钢集团有限公司,山东 肥城271612) 摘 要:石横特钢1 1050m高炉用降料面的方式处理炉墙结厚,降料面过程中,间断调整焦炭负荷,控制风量,控制合理工# 3 艺参数和优化炉顶打水,减少煤气爆震,实现全程煤气回收,过程安全、顺利、环保,达到了预期效果。同时,为了尽快赶上 料线,高炉采用均匀堵风口方式,提高鼓风动能吹透中心;使用兼顾边缘气流的布料矩阵调整方式,形成稳定料面平台和漏 斗,平稳提高料面;料线深度与布料角度、原料结构合理搭配,缩短了赶料线时间,消除了长期低料线对高炉的危害。 关键词:高炉;炉墙结厚;降料面;煤气回收 中中图分类号号:TF549 文献标识码:B 文章编号:1004-4620(2015)05-0004-04 kPa左右,风量2300m/min,布料角度采取矿4环、3 1 前 言 焦5环疏松边缘和中心的措施,即 石横特钢1高炉有效容积1050m ,于2011年# 3 11月10日开炉,共有20个风口,炉腹至炉身冷却壁 , 采用软水密闭循环冷却系统,6~9层为铜冷却壁。 小时喷煤5.0t左右微调炉温,燃料比约650kg/t,操 2015年2月1高炉受炉身部位出现不同程度粘结影# 作过程严格控制铁水物理热在约1500 ℃,确保渣 响,导致气流分布不均,料面不平整,东北方向常有 铁物理热足、流动性好。 翻料现象并伴有滑尺,东西探尺偏尺较大,高炉指 3 降料面操作 标下滑。经研究决定于2015年2月24 日对高炉进 行降料面处理炉墙结厚,自12:00开始降料面,至 本次降料面之前经过反复讨论与论证,使得整 21:00结束,历时9h,炉墙粘结物不同程度脱落,处 个降料面过程安全、顺利。为避免炉墙结厚物大量 理效果较好。 脱落造成炉缸剧凉等恶性后果,在降料面前先集中 加盖面焦40t。降料面过程料线控制及各项指标调 2 准备工作 整见表1。 借鉴2013年3高炉降料面处理经验,制定了相# 24 日12:00开始降料面,缩小矿批调整轻负荷 应方案。2015年2月23 日开始降冶强同时加萤石 上料,矿批20.0t,萤石260kg,锰矿400kg,硅石150 清洗炉缸。矿批32.0t,焦炭负荷4.11t/t,降煤比至 kg,焦炭负荷2.75t/t,理论焦比控制635kg/t,[Si]
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