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本钢技术 本钢 1号高炉炉缸冻结的处理 张胜发 (本钢炼铁厂,辽宁 本溪 II7001) 摘 要:对本钢 1号高炉炉凉的原因进行了总结,认为连续崩料、管道对高炉生产带来了巨大的危害, 采用加净焦、轻负荷、堵风口、烧氧气等措施使炉况得以快速恢复。 关键词 :高炉;冻结;分析;处理 中圈分类号:TF573.1 文献标识码:B TreatmentofNo.1BlastFurnaceHearthFrozenofBX STEEL ZHANG Shengfa (IronMakingPlant,BXSTEEL,LiaoningBenxi117()()1) Abstract:ThispapersummadzesthereasonsforNo.1blastrumacehearth rfozen ofBX STEEL and believesthatcontinnouscrackofmaterialandpipesdo greatharmstoblastfumaceproduction.Proper measuresshouldbetakensuchasadoptingcleancokes,lightburden,blockingtuyeresandburningoxygen, etc.toquicklyrecoverfurnaceconditions. Keywords:blastfurnace;rfozen;analysiS;treatment 1冻结的经过 号、9号、l0号、l1号风 口灌渣,7:30,l号、2 2006年 l1月8日,本钢 l号高炉(380m。)大凉 号、l2号、13号、l4号风口灌渣,只有唯一的3 造成炉缸冻结事故,此次事故处理近72h,炉况才 号尚未灌死,在炉前人员调整铁口角度,用氧气烧 恢复正常。 仍没有渣铁流出,8:05被迫休风,更换全部 l4个 11月7日丙班 19:10悬料,40rain后烧崩,19:05 火管,l2个三通,4个风 口及 1个风El二套,休风 停止喷吹煤粉 ,19:20风温降至 700℃(全关时 837min,至此已经形成了炉缸冻结。 l100~(2).19:50~22:30赶料线撵尺,焦炭负荷由 3.79退到3.70,赶料线期间风量910m。I/nin,风压 2冻结的原因 145kPa,20:45恢复吹煤 ,煤压 4.8 (正常煤压 1)7 日丙班悬料后恢复炉况热源用的较少,导 7.5t,h),23:00风温900~C,8日甲班煤压6.5t/h,0:00 致炉温急剧下滑,炉缸热储备不足是此次炉凉的诱 风温 800oC,2:30风温 l050oC,l:15和 l:45风压 因。全班减煤 20t,风温开的时问过长,达 6个小 急剧上升,料崩不见影,风量减到750m /rain,风 时之久,并且风温用的过低(700~C),赶料线期间退 压 90kPa,3:00炉顶温度 750~C,随后顶温居高不 负荷不够。 下,5:30顶温850~C,此时发现炉口堵料,大小钟 2)8日甲班对炉凉估计不足,接班后开了两小 无法动作,不能上料。 时的风温,在前期小的塌料较频的情况下,未退负 2:20焦炭负荷退到 3.45,3:44和4:43分别加 荷,并有少量加风导致两次大的崩料,造成了大量 焦一车(每车 1_6t),0:40次铁炉温0.1%,2:00次铁 生料进入炉缸形成粘稠的渣铁混合物,并形成管 炉温0.08%,0:40,2:00和3:20次铁共出了60t铁, 道,大部分热量随着煤气散失,致使顶温最高时 10t渣,至此已经亏铁 160t,亏渣60t,炉凉事故已 900~
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