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科学之友 FriendofScienceAmateurs 2012年06月
改造煤泥系统,提高洗煤厂经济效益
周建国
(山西鲁能河曲电煤开发有限责任公司,山西 忻州 036500)
摘 要:上榆泉洗煤厂原设计煤泥系统是将煤泥进行夯级处理,即压过滤机处理粗颗粒
的煤泥,板框压滤机处理细颗粒的煤泥。在实际生产中,粒度小于0.045nllYl的煤泥占煤泥
总量的48.73%,灰分为50.07%。大量高灰细泥的存在严重影响了煤泥的处理效果,洗煤厂
无法正常生产,不得不对煤泥系统进行改造,改造后既保证 了煤泥系统和洗煤厂的正常运
行 ,又提高了洗煤厂的经济效益。
关键词:煤泥系统;高灰细泥;改造;经济效益
中图分类号:TD849 文献标识码:A 文章编号:1000—8136(2012)16—0016—02
滤机压滤的煤泥通过皮带外排,滤液水再通过板框压滤机进行压
1 原状况介绍 滤,压滤的煤泥外排,滤液水返回浓缩池作为循环水使用。通过以
上煤泥水处理过程可以看出,上榆泉洗煤厂的煤泥是分级进行处
上榆泉洗煤厂是2007年建成投产的矿井型动力煤洗煤厂,
矿井年生产能力 300万t,洗煤厂年洗煤能力为450万t。采取的 理的,加压过滤机处理粒度较大的煤泥 ,板框压滤机处理细煤泥。
洗煤工艺为块煤动筛跳汰机分选+末煤重介旋流器分选+粗煤 洗煤厂正常生产中,浓缩池应该保持 200~300mm的清水层,以
泥螺旋分选机分选+煤泥加压过滤机和板框压滤机联合处理。 保证浓缩池溢流为澄清水,洗煤厂是以此澄清水作为循环水进行
由于入洗原煤中细颗粒含量大 ,矸石遇水易泥化 ,在生产过程中 洗煤的,所以只有保证浓缩池正常的清水层,洗煤厂才能正常生
产生了大量的高灰细泥。这些细煤泥在浓缩池中的沉降效果不 产。上榆泉洗煤厂在生产中发现,煤泥在浓缩池中絮凝效果差、沉
好 ,部分细煤泥随浓缩池溢流进入洗煤厂循环水中,形成了恶性 降效果差 ,浓缩池的清水层仅为50mm,甚至更少,加压过滤机、
循环,影响了洗煤效果,而且严重影响了煤泥处理效果 ,使其不 板框压滤机排料时间长,不成饼,排饼困难,排料时间不能得到有
能及时处理 ,无循环水可用,导致洗煤厂无法连续生产。 效的控制,严重影响了加压过滤机、板框压滤机的有效处理能力,
上榆泉洗煤厂煤泥粒度为0.15~0mm,原设计煤泥系统见图l。 煤泥不能得到及时处理,洗煤厂没有澄清水作为循环水使用,洗
煤厂无法连续生产。
2 改造过程
为查清上榆泉洗煤厂煤泥难处理的原因,公司技术人员对浓
缩机人料做了煤泥小筛分试验 ,试验报告见表 1。
表 1 浓缩机入料筛分试验结果
粒度级 /mm ^v/% Ad/%
+0.5 5.
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