改造洗选环节降低介质消耗实践.pdfVIP

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2014.N0.10 JournalofHenanS6ienceandTechnology 管理科学与经济学 改造洗选环节降低介质消耗实践 王常玮 (辽宁省调兵山市铁法能源有限责任公司 大隆煤矿.辽宁 调兵山 112701) 摘 要:铁煤集 团大隆矿选煤厂重介洗选系统中洗精煤脱介系统不完善 ,在洗选加工的过程 中,存在脱水效果差、介质回收率低 等实际问题,造成介质消耗量大,且影响洗产品质量。通过对重介洗选环节进行技术改造。完善 了重介洗煤系统工艺,降低 了洗粒煤、 洗末煤介耗 关键词 :重介洗选 ;脱介 ;技术改造 ;介质消耗 中图分类号:TD942 文献标识码:A 文章编号:1003—5168(2014)19—0190一O1 1 概述 不足,洗粒煤脱介效果差,大量介质被带走。 铁煤集团大隆矿选煤厂为 1971年建成投产的老厂,洗煤 3 改造重介洗选系统的方案与实践 工艺为重介斜轮机分选 ,主产品为 20mm~60mm 的洗中块和 3.1 改造方案 6ram~13mm的洗粒,洗副产品为6mm以下洗末。洗煤系统的设 主要针对洗粒煤 、洗末煤分级脱介系统进行改造,将洗粒 备处理能力已经达不到要求,突出问题表现为:洗粒煤和洗末煤 脱介筛由双层改为单层,并且增大筛面处理能力,增设二段洗粒 脱介环节设备单一,大量介质被洗粒煤和洗末煤带走,洗末煤脱 脱介筛和洗末脱水机等。 水效果差,全水分高。因此 ,对大隆矿重介洗煤系统进行彻底改 3.2 改造实践 造 已经势在必行。 ‘ 3.2.1 洗粒脱介 系统改造。原洗粒分级脱介筛为型号 2 改造前重介洗煤系统状况 2DZK2446双层直线振动筛,更换为ZKB1846一AT单层直线振动 2.1 2011年大隆矿选煤厂介耗统计 筛做为一段洗粒分级脱介筛,筛面面积 11.08m ,筛面积增大。 通过分析大隆矿选煤厂 2011年的介耗统计,得出平均人 3.2.2 洗末脱介系统改造。经过核算更换为GPS1837直线 洗吨煤介耗为6.25kg/t。不仅介质损失量严重超标,而且造成了 振动筛。该振动筛每小时处理量 150吨,筛板孔径 2ram,有 5度 洗煤成本相应提高。 仰角.利于洗末煤的脱介 。同时,在洗末振动筛下增设一台 2.2 改造前重介洗煤系统的脱介效果及弊端 TLL700A型号洗末脱水机 ,该脱水机的投入使用解决了洗末煤 2.2.1 改造前介质消耗测定及计算。2012年 1—3月洗中块 中含水量大的问题,降低了洗末煤的全水分 ,提高了洗末煤热 产率为30%,洗粒产率为28%,洗矸产率为29%,洗末产率为 值。 9%.煤泥产率为4%。由此对大隆矿重介洗煤介质消耗进行了测 3-3 改造后重介洗煤系统的脱介效果测定 定。(1)洗中块带走介质 (折算成吨原煤介耗 )为:0.02+52.49+ 2012年 7-9月产品产率测定结果:洗中块产率为 32%,洗 95.5x30x1000=0.12kg/t·入洗原煤;(2)洗粒带走介质 (折算成吨 粒产率为 26%,洗矸产率为 30%,洗末产率为 8%,煤泥产率为 原煤介耗)为 :0.60+48.36+95.5x28x1000=3.64kg/t·入洗原煤 : 4% 由此对大隆矿重介洗煤介质消耗进行了测定,结果如下: (3)洗矸带走介质 (折算成吨原煤介耗)为:0.02+60.72+95.5~29x (1)洗中块带走介质 (折算成吨原煤介耗)为 :0.O2÷44.27+ 1000=0.1Okg/t·入洗原煤 ;(4)洗末带走介质 (折算成吨原煤介 94.8x32xl000=0.15

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