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蒲圻电厂4号炉2013年10月11日末级过热器Super304H爆管原因分析.pdf

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蒲圻电厂4号炉2013年10月11日末级过热器Super304H爆管原因分析

CY041-2013 蒲圻电厂4 号炉末级过热器Super304H 爆管 原因分析 上海锅炉厂有限公司技术部 2013 年10 月 报告名称:蒲圻电厂4 号炉末级过热器Super304H 爆管原因分析 承担单位:上海锅炉厂有限公司技术部材料研究室 项目负责人:李宝虎 项目参加人:朱更 李强 李宝虎 报告撰写:李宝虎 朱更 报告校对:张波 报告审核:金用强 报告批准:王崇斌 上海锅炉厂有限公司 蒲圻电厂4 号炉末级过热器Super304H 爆管原因分析 0 前言 蒲圻电厂4 号炉末级过热器于今年8 月份发生第一次爆管,电厂换管运行一 个月后,10 月11 号在末级过热器同一根管再次发生爆管。该管位于炉左数第16 排管屏,由外向内数第11 根管子。泄漏钢管材质为Super304H,尺寸为Φ42×7mm。 现场照片如图1 所示。电厂在随后的检查过程中于同一蒸汽回路出口集箱T92(尺 寸为Φ42×10mm )连接管弯头处发现一钢球,初步判断由异物堵塞蒸汽流通导致 该管超温爆管。我公司技术人员在Super304H 爆口附近和T92 弯头位置进行了 现场取样,并由材料研究室进行测试和分析,以确定泄漏原因。 爆口位置 图1 现场爆管照片 1 样管形貌观察 送检钢管包含Super304H 爆口段、母材直管段,以及T92 弯头段。宏观形 貌如图2 至图4 所示,并在图中标出了后续试验的取样位置。从图2 可以看出 Super304H 爆口比较粗糙,呈喇叭状,壁厚没有明显减薄,为瞬间爆裂产生的撕 裂爆口。由于爆口位于末过管屏U 形管弯头处,弯曲变形使壁厚少量减薄,是 整根管的薄弱处,产生撕裂条状爆口后,蒸汽泄漏,对管子有一个反向的推力, 导致管子扭曲反向弯折,产生喇叭状爆口。图3、4 是Super304H 母材直管段和 T92 弯头段照片,管子外观均无异常。由于该炉检修过程中于末级过热器出口集 1 上海锅炉厂有限公司 蒲圻电厂4 号炉末级过热器Super304H 爆管原因分析 箱T92 连接管弯头处发现钢球堵塞,影响蒸汽流通,导致管子超温运行,强度下 降,故应把重点放在管子组织性能分析上。 爆口金相硬度试样 图2 Super304H 爆口整体形貌 母材金相硬度试样 拉伸试样 化学成分试样 图3 Super304H 直段取样位置 金相硬度试样 化学成分试样 图4 T92 管取样位置 2 钢管材料性能试验 2 上海锅炉厂有限公司 蒲圻电厂4 号炉末级过热器Super304H 爆管原因分析 2.1 化学成分 在 Super304H 和 T92 直管上取样,对化学成分进行直读光谱分析,测

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