炼油厂循环水水质改进研究论文.docVIP

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炼油厂循环水水质改进研究论文.doc

  炼油厂循环水水质改进研究论文 摘要:针对某炼油厂循环水存在问题,分析其造成的原因,采取复配缓蚀阻垢剂及缓蚀阻垢剂评选、杀菌剂复配及优选、水冷器工艺改进、物料泄漏处理方法的创新等改进措施,取得明显的效果。 关键词:循环水 水质 改进措施 1、循环水系统存在问题及原因 某炼油厂循环水场处理水量约1500 t/h,供应全厂各个装置30多台水冷器使用。 从1998年开工以来,由于用剂不当,1999年炼油厂的水冷器泄漏突然加剧,到年底共泄漏了1台.freelm/a) 0.017 0.021 0.064 注:药剂投加浓度为60 mg/L。 2.1.2 动态模拟试验 表2 动态模拟试验数据 药 剂 水质条件 药剂浓度(mg/L) 试验天数 浓缩倍数 腐蚀速率 (mm/a) 粘附速率(mcm) GF-4 正常水质 60 15 4.5-5.5 0.029 4.32 苛刻水质 0.070 8.30 市场缓蚀阻垢剂 正常水质 60 15 4.5-5.5 0.032 4.18 苛刻水质 0.067 9.52 控制指标 腐蚀速率:很好0-0.037 mm/a,好0.037-0.070 mm/a,可以允许0.070-0.093 mm/a; 粘附速率:很好0-10 mcm,.freelcm,可以允许20-30 mcm。 注:试验水质:①正常水质为-水源新水; ②苛刻水质为-水源新水补油50mg/L,总铁1.5mg/L。 2.1.3 工业放大试验 表3 两种药剂工业放大试验结果 药 剂 GF-4 系统名称 北线 时 间 腐蚀速率mm/a 粘附速率mcm 2001-11 0.082 8.72 2001-12 0.098 8.37 2002-1~2 0.091 6.28 2002-3 0.089 13.84 2002-4 0.050 8.24 2002-5 0.006 5.05 2002-10 0.033 2.90 2002-11 0.002 0.56 平均值 0.056 6.74 注:ZJ-720和ZJ-014投加浓度均为60mg/l。 由表2、3数据可得到如下结论: (1)GF-4缓蚀性能较强,试管和挂片表面清洁,无点蚀和锈蚀,腐蚀速度在正常水质条件下达到很好级别,在苛刻水质条件下达到好级别。 (2)GF-4具有优异的阻垢性能,在浓缩倍数为4.5-5.5的条件下,其粘附速率在正常水质和苛刻水质条件下均达到很好级别。 (3)GF-4具有较强的抗水质污染能力,在苛刻水质条件下仍可以控制腐蚀和结垢。 结论: (1)GF-4缓蚀阻垢剂在我厂运用近一年来,各项运行指标和监测数据均达到并优于国标GBJ50-96、中石化总公司生产部有关规定的要求。2002年大修期间,设备鉴定检查,水相管束及封头均无明显的锈蚀、污垢发生,检查的水冷器状况明显优于国内同类装置同期检修水平。 (2)GF-4缓蚀阻垢剂在较恶劣条件下仍具有较好的缓蚀阻垢性能,使用这两种药剂处理后的水所形成的污垢极其疏松,这样既不影响传热,而且便于清洗。 2.2 杀菌剂的优选 近几年来随着循环水浓缩倍数的提高,细菌抗药性问题,已使用非氧化性杀菌剂杀菌效率大为降低,系统因微生物繁殖而形成的粘泥故障越来越突出,为此我们开展了杀菌剂优选工作。 我们通过对国内外杀菌剂进展情况调研,掌握了非氧化性杀菌剂的必威体育精装版动态,然后索取到国内最有代表性的几个非氧化性杀菌剂样品,经过几十轮非氧化性杀菌剂静态杀菌试验,确定使用异噻唑啉酮进行复配和1227非氧化性杀菌剂,这两种非氧化性杀菌剂比较适合我厂循环水水质。经过协商,确定使用异噻唑啉酮进行复配和1227非氧化性杀菌剂。 我们推荐的杀菌方案为氧化性杀菌剂和非氧化性杀菌剂交替使用。 ① 非氧化性杀菌剂杀菌方案:非氧化性杀菌剂每月投加一次,每次投加100mg/L,进行24小时后再排污或投加氧化性杀菌剂,两种药剂交替使用。 ② 氧化性杀菌剂杀菌方案:根据循环水场条件和现场试验确定一循投加氧化性杀菌剂,冬季每日一次,夏季每日两次,均控制余氯量达到0.5-1.0mg/l。 此套杀菌方案经过一年多的运行,炼油厂四套循环水系统异氧菌总数,铁细菌,硫酸盐还原菌均能控制在规定的指标内,宏观检查凉水塔塔壁上干干净净,连一点藻类也没有长,生物粘泥指标也一直合格,收到了较好的效果。 2.3 水冷器工艺改进 在工业循环冷却水处理设计规范规定,工艺换热设备的冷却水侧设计应符合下列要求:a、管程冷却水流速宜为1m/s,不应小于0.5m/s,壳程流速不应小于0.3m/s;b、出口温度不宜高于50 ℃;总公司工业水管理制度中规定,水冷器的热介质温度大于150℃时,应先进行热量回收,再用循环水冷却。 但炼厂实际生产中存在有许多不符合规定的设计和操作。这些违规的设计和操作会直接

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