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广西某矿开采中后期通风系统优化改造实践
广西某矿开采中后期通风系统优化改造实践 【摘 要】通过对某矿通风系统现状分析和通风参数的测定,确认该矿井下通风系统存在通风线路长、风流紊?y、漏风严重,导致深部风量偏小,通风效果差,气温偏高等问题;根据该矿的实际,提出了改善矿山通风状况的优化通风网络、加强通风技术管理等措施方案。通过实践,矿井通风达到了安全生产要求
【关键词】矿井通风 优化改造 安全管理
广西某矿始建于1985年,设计生产能力为10万t/a,是一个集铅、锌、锑、银多金属矿床。目前采掘工作在10m标高以下,开采深度330m,该矿采用平硐、斜井与盲斜井联合开拓,用普通浅孔留矿法采矿,矿房长度一般为30~50m。目前该矿已进入中后期开采,随着采区的扩展、延深和采空区范围的扩大,巷道增加,设施增多,矿山地压增大,井下温度升高,巷道失修,井下工作点多,人员分散等因素的影响,造成矿井网络复杂,通风阻力增加,通风难度加大,管理困难。本文以广西某矿为例,分析了金属矿山中后期矿井通风系统安全运行中存在的主要问题,并提出相应技术和管理措施,对降低矿山成本、减少矿山安全事故发生、保障矿山生产可持续发展,具有现实意义
1 原通风系统及存在的问题
1.1 原通风系统
在该矿原通风系统中,新鲜风流是从东面的250中段斜井口(3#斜井)、173-4#洞井口、慧荣井口(5#斜井)、180中段井口(6#斜井)以及365-2#洞进入井下,污风从北西面的拉丹回风斜井排出。拉丹回风斜井口安装有55千瓦的风机进行抽风,这样就形成分区进风集中回风的侧翼对角抽出式通风系统
250中段经三级斜井现已经开采到220m水平;173-4#洞经三级斜井现已经开采到245m水平;180中段一级斜井底220m水平几条主巷,用来往慧荣井通新鲜风流以及回接底部30m水平污风,使污风排往拉丹主回风巷;慧荣井现已开采到10m水平,采场分布在10m水平与190m水平;365-2#洞现正在开采320m水平矿脉
1.2 存在的问题
该矿经过30多年的开采,井下的通风回路变得长而复杂,风量分配不合理,180中段10m水平的采掘工作面风量不足,通风效果差。经过对原通风系统的调查分析,主要存在以下问题:
1.2.1 自然通风无法满足生产要求
在开采浅部矿体时,主要依靠自然通风,自然通风起到重要作用。但开采埋深较大的矿体时,自然通风并不能满足采矿生产的要求,井下无风作业或风量不足,粉尘和有害气体浓度超标,形成污风循环。该矿采用自然通风,原设计新鲜风流由3#、6#提升斜井口(标高分别为343.09m/350.75m)和5#人行天井井口(标高350.7m)经各级斜井进入各个中段的用风地点,污风经中段回风天井、上中段回风巷,再从回风斜井口(标高362.94m)排出地表。矿井自然风压仅为36Pa,实际上,在开采深部矿体时,自然通风无能为力。其主要原因是矿山经过30多年开采,通达地表的采空区和塌陷区与井下巷道沟通后,自然风压对通风系统的干扰严重,使井下通风条件恶化
1.2.2 通风系统紊乱,漏风严重
矿山开采进入中后期后,开采深度增大,通风路线延长,作业点多,采空区多,废旧巷道多,很多巷道相继贯通,风流调节困难,通风系统紊乱。有些空区及巷道没有封闭或者是密闭不好,井下通风构筑物年久失修,都会消耗通风系统的风量,有些地方新鲜风流未经用风地点就从回风巷排出,造成漏风严重。经测定,该矿井有效风量率53.23%,低于85%的要求,外部漏风率为30.16%,高于15%的要求
1.2.3 巷道布置不尽合理,通风线路长
从60m水平往下布置3条斜井,巷道布置不尽合理,造成通风线路过长,风量分配不科学,通风系统复杂
1.2.4 井下温度高,湿度大
因矿井通风质量差,风量小,风压低,井下机器设备与设施排放热量增加,使井下温度大部分都超过安全生产规定的标准值以上,局部气温高达350C,井下相对湿度达90%,大大降低劳动生产率,严重伤害工人身体健康,难以保证井下安全生产
1.2.5 风机能耗高,辅扇多,通风成本大
井下使用大量的局部通风机,通风用电量高,成本增加,同时也加大了通风安全管理人员的劳动强度,浪费了大量的人力物力。据统计,风机运转效率仅40%左右,比设计的风机效率降低一半以上,通风能耗约占矿井总能耗的50%,通风电费约占通风能耗的80%
1.2.6 安全事故隐患增加
由于矿井风量小、风压低,导致井下作业环境恶劣,有的作业面基本无风,严重缺氧,更不能排尘,井下通风质量差,中毒窒息的安全隐患越来越大。该矿自建矿以来,矿井曾发生多起伤亡事故,主要发生在中后期开采时期,其主要原因是井下空气湿度大,空气质量差,作业环境恶劣,井下工人容易疲劳困乏
2 井下通风系统技
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