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烧结设备点检

2009年8月 53 第三期 高炉除尘系统节能初析 3.2技术要求 4.2系统操作简单,实现自动控制 1)利用原有电机,且不做改动。变频装置对原 改造后利用除尘阀门的开启信号做为风机的 有普通鼠笼电动机无任何附加要求,电机不做星/ 调速信号,风机根据设定的高、中、低三段转速自动 三角转换、加强绝缘、降低容量使用等任何改动;同 运行,同时也可通过炼铁PLC系统在中控楼值班室 时要求变频装置输出波形质量好,不必增加单独的 随时对风机转速进行调节。 输入、输出谐波滤波器,不会因谐波引起电机附加 4.3增进除尘效果。充分发挥出了电机的潜能 发热和转矩脉动、噪音等。 改造前受液力耦合器限制,电机只能低负荷运 2)控制方法多样化,更加实用。改造后控制系 行,风机的转速长期处于450转/分的水平,电机有 统可实现对变频器就地、现场远程、中控值班室远 力使不出,而且液力耦合器本身也消耗了相当一部 程进行控制,从而达到可在不同状况下应用不同的 分能量,改造后,电机与风机实现直接连接,电机的 控制方式控制变频器,监视其各种状态参数,调节 潜能得到了充分发挥,风机的转速可提高至700转 电机的转速。 /分,当二号高炉出铁场烟尘量最大期间风机以此 3)控制电源冗余设计,多回路供电。提高控制 转速运行,使得出铁场除尘效果有了显著的变化, 电源的可靠性,高压变频器的控制回路采用不同的 现场环境比变频改造前明显改观,受到了岗位人员 供电回路独立供电,互为备用,共分三个供电回路, 的欢迎;同时也大大降低了烟尘的外排量达到减排 其中的二路,来自炼铁厂低压双路供电系统,采用 的目的。 双电源自动转换开关,无扰动切换,互为备用,确保 4.4间接效益显著 控制电源的稳定,另一路为自备UPS供电,在发生 1)高压电机的振动、噪声明显减小,运行平稳。 全厂大面积停电或其他紧急情况下,可以自动切换 2)变频系统可以使高压电机软启动、软停止, 到UPS,做到控制电源丢失时,仍然可保证变频器 启动时对电网及设备没有冲击,延长了电机及风 和其辅助设备的运行安全。 机的使用寿命。 4.5高压变频可有效消除电网污染 4改造效果分析 高压变频装置采用的移相变压器可有效抵消 4.1节能大量电能 电网谐波中的偶次谐波,根据变频器每相串联的单 现场实际工况虽然是波动的,但每天的用电量 元数K,可消除6K—1次以下的奇数次谐波。由于 是基本稳定的,因此在工况不发生大的变动的情况 电网谐波中的3、5、7次等高次谐波含量较高,通过 下,以单位时间内实际用电量计算出的节电率是能 移相变压器可有效滤除奇数次谐波,尽可能减少了 够真实的反映出系统的节电情况,图3为2#高炉 变频器电源的谐波污染。 炉前除尘风机变频改造前后各一周的实际每天的 5结语 用电量,在生产过程中其节电率接近50%之多。 节能降耗是杭钢重点工作之一,高压变频的上 马除了节约电能降低成本外,还在减少电网冲击,

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