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D线节拍生产项目总结会
D线节拍生产项目总结会 一、现状分析 1、炉前、炉后每个时段产能输出差异大,生产过程不可控; 2、炉后段线体堆积现象严重,经常导致插件段停线,每天停线时间一般在 20-40分钟,停线损失工时较多; 3、人均产能较低。 二、改善目标 分钟 0 10 20 30 40 50 60 现状 目标 堆机停线LOSS TIME 20-40分钟 0分钟 台 0 1 2 3 4 5 6 现状 目标 人均产能目标 4.1PPH 5.0PPH 三、问题分析与改善 现 状 问 题 点 改 善 方 向 1.插件段 线体 A、无定义每段拉的拉速,作业过程中出现员工推板和拉板现象 B、员工间作业距离不一,出现有的线体载具紧挨,有的无载具,作业员有 的忙碌,有的空闲 C、工序间作业时间不均衡,SOP上 定义元件插入排列组合方式不合理 D、停线信息传达不合理,炉前LQC停线前不通知前面线体,导致载具紧挨, 开拉后易导致炉后线体堆机停线. A.定义每段拉体在生产不同产能时对应的刻度值,使生产时每段拉体的速度是一样的,在第3段拉体安装节拍感应器 B.定义作业员间的距离和位置,每段拉体坐3个人,作业之间距离50CM C、运用MOD作动作分析,尽量使每个工序间作业时间相等,确定每个PCB版本插件排列组合标准化 D、安装拉体链条电源总开关,控制插件段拉体的传送,停拉前IPQC需先通知助拉 2.工位布置不合理 A、工位《零件面检查》、《焊锡面检查》、《修补》里产品物流的方向与流水线的流动方向相反,产生逆流现象 B、扳板边、拉线、LQC检查线体人员过于拥挤,作业员间距离过小 C、流水线上的传送带有隔板,阻碍产品的流动. A.将此3个工位安排在同一边线体,重新定义每个人的作业内容,将焊锡面检查与修补工位合并,只检查操作元件、线材的浮高、连锡、虚焊3种不良,每个人负责1块板 B.把随线修理位移出线体,增加扳板边、拉线、LQC检查3个工位的空间,加大作业员之间的距离 C.把流水线所有隔板去掉,保持产品流动的顺畅 3.作业后放板不规范,不同工位间放的板无标准,随意性大,而且操作完成后放板时间、数量不统一,经常导致后面的工序堆机停线. A.在传送带上画上格子,定义要求每个格子只能放2PCS板,相邻间两个不同工序产品的摆列方式不能一样. B.根据工位间距离、作业时间确定传送带速度. 现 状 问 题 点 改 善 方 向 4.线体不平衡 A、扳板边工位安排1个人扳板边,作业时间短,出现等待的空闲时间 B、拉线作业时间长,左手手指顶住线卡,作业强度大,易产生疲劳,且线 卡到PCB的距离长短不一,容易造成锁前挡板时线材顶住元件导致品质隐患 . A.取消单独扳板边工位,将此作业内容与拉线工位合并,扳好板边后直接拉线,减少拿取的动作和时间 B.制作拉线治具,解放左手扶住板的动作,降低作业强度,使线卡与PCB之间的距离标准化,减少由拉线造成品质不良的隐患。 5.成品测试前的外观检查工位作业时间短,造成线体不平衡,作业内容与前 后工位有重复,作业内容主要是检查铝壳丝印清晰、螺丝是否打到位、线、 端子、胶盒有无损坏,机板是否装到位或未装入铝壳卡槽内。 A.取消此工位,把检查铝壳里面的事项安排到成品测试工位,成品测试在作业前须先检查此内容才能测试 B.为方便统一管理,把成品测试人员划到D线,有D线拉长统一管理 6.贴条码工位有1个人单独作业,作业时间短,产生等待空闲时间浪费,造成线体不平衡 A.取消单独贴条码工位,重新定义外观检查(检查线材端子)、贴条码与外观总检作业内容,外观检查工位检查线材端子和防水圈,贴条码与外观总检合并,贴条码后检查铝壳丝印与螺丝是否锁到位. B.此3个工位合并后由4人减为3人. 四、改善前后对照(一) Before 拉头段投板数量不可控,载具间距离过小或过大,每个时段产出变化大。 After 安装节拍器,使每个载具的距离相等,设定好拉速和载具的间距就可以保持产出稳定。 四、改善前后对照(二) Before 剪脚后的焊锡面检查1人作业,经常出现堆机。 After 焊锡面检查与修补工位合并,消除堆机现象。 四、改善前后对照(三) Before 作业时左手手指顶住线卡,右手拉线,极容易产生疲劳,此工位员工离职率高,而且塑胶线卡到PCB板边距离不均,易造成品质隐患。 After 导入拉线治具,降低作业强度,线卡与PCB板边距离标准化。 四、改善前后对照(四) Before 作业间距过小,拉好线的板放在传送带的隔板上,造成堆机。
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