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含铁尘泥脱锌实验研究

2010年8月 第三期 冶全 27 含铁尘泥脱锌实验研究 王志远 何明杰 俞晓林2 (杭州钢铁集团公司 1.炼铁厂 ; 2.技术质量处 杭州 310022) 摘 要:通过管炉焙烧试验和烧结杯试验 ,研究如何降低杭钢含铁含碳尘泥的含锌量。试验表 明:当煤粉 为还原剂时,脱锌效率比焦粉做还原剂时更高;当煤粉外配 20%,焙烧可以脱除含铁含碳尘泥 91. 65%的锌 ,当有催化剂存在时,脱锌效率更高。经过预处理措施后,通过烧结也能脱除一定含量的 锌 。 关键词:含铁尘泥;烧结 ;脱锌 杭钢也积极探索含铁尘泥脱锌处理新工艺,在 U 日Jl舌 实验室通过焙烧、烧结含铁尘泥试验,探索脱锌的 钢铁企业在生产过程中,会产生大量的含铁含 可能性 。 碳含锌尘泥,从成本和环保考虑,一般会回收利用, l实验原料和方法 用于烧结、炼铁。但同时它也含有较高的Zn、Pb等 有害元素,如果不经处理直接使用,一方面 由于其 1.1 焙烧和烧结杯实验用原料成分 粒度细,亲水性差影响烧结生产 ;另一方面 rZn在高 本次试验用转炉污泥、瓦斯灰等含铁尘泥,焦 炉内部循环富集 ,沉积在高炉上部炉衬表面引起结 粉、煤粉及其他原料等均来 自杭钢。表 1是转炉污 瘤 ,严重时还会侵入炉衬之间破坏炉衬或引起风 口 泥的化学成分,表2是焦粉和煤粉的工业分析及其 中套上翘 ,另外锌在炉缸碳砖 中沉积 ,易形成 “鼠 灰分中zn的含量,表 3是本次烧结杯试验用原料 洞”状侵蚀 。锌富集的恶性事件 :会使高炉顺行急 的含锌量。 剧恶化 ,休风率增加 ,严重影响高炉产量 ,增加消 表 1 转炉污泥化学成分 % 耗,缩短一代高炉的寿命 。 杭钢 目前年产含铁含碳含锌尘泥转炉污泥和 瓦斯灰各约5.5万 t和 3.3万 t,并直接用于烧结。 而 由于受含锌较高的用料结构影响,目前杭钢高炉 人炉zn负荷 已达到 1.8~2.5kg/t.铁,远远超过技 挥发分 灰分 S 灰分中zn 术标准规定的0.15kg/t.铣,对高炉正常生产和长寿 带来较大影响。 为了控制入炉锌负荷 ,一般有三种方法,一是 由表 1和表 2可知,转炉污泥含 zn为 2.22%, 控制人炉铁料的锌含量,这是 目前控制高炉锌负荷 较高,但仍含有铁 54.65%。煤粉和焦粉中zn含量 的主要方法;二是隔断法,即不回收利用含铁尘泥, 较低 ,其灰分中仅为0.006%和0.007%。 这主要对于一些干法灰等含锌较高的回收料 ;三是 由表 3可知,该次烧结杯脱锌试验用原料 中, 对含铁尘泥进行脱锌处理后再利用,这 目前主要在 一 含锌量较高的依次为:转炉污泥、瓦斯灰、高返、铁 些有条件的大厂所应用,如马钢和莱钢等。 目前 屑、球筛粉和丸红粉等,其 中转炉污泥的含锌量达 国内回收利用的方法主要有火法 的转底炉法和 回 到了所有物料 50.86%。 转窑法、湿法的水力旋流器法 。 28

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