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1.2万kW电机转子锻件的缺陷分析
● 2万kW电机转子锻件的缺陷分析 太原重工股份有限公司 (山西 030024) 王 伟 谢延安 为确保发 电设备能安全、正常地运转,就必须 今后的生产制造 中加 以解决。 对转子的设计、制造及检验等方面都提出非常高的 一 、 生产情况及发现的问题 要求,以保证相关人员的生命与财产安全。 我公司生产的1.27YkW以下的发 电机转子锻 1.冶炼 件,经超声波探伤检验,多次发现不能满足技术要 转子材质为34CrMO1A,采用碱性电炉冶炼 求的内部密集缺陷,这既给我们造成了很大的经济 (EBT)+钢包精炼 (LF)+真空除气 (VD)进行 损失与信誉损失,又影响到用户的交货期。针对这 钢锭生产,脱氧方式为铝脱氧,真空除气时真空度 一 严重的质量 问题,我们研究决定对1.27YkW转子 ≤200Pa保持20min,浇注方式采用下注式,要求 实施解剖分析,以期得出产生缺陷的原因,以便在 化学成分及冶炼化学成分如附表所示。 化学成分 (质量分数) (%) C Mn Si S P Cr Ni MO Cu 标准要求 0_3O~O.38 0.40~0.70 O.17~0.37 ≤0.025 ≤0.025 0.70~1.20 ≤0.40 0.40~0.55 ≤0.2O 冶炼要求 O.36 0.44 O-26 0.005 0.005 O.85 0.17 0.43 0.005 2.锻造 调质前转子转体深190~590mm处发现密集 2 该转子锻件采用18t钢锭在45000kN水压机上经 ~ 3mm缺陷,最大缺陷单个达到 3.5mm。号端 两火锻成。第一火 :压钳 口-f~U棱一错底一压圆; 靠近转身的台阶深150~250ram发现密集 2mm缺 第二火 :镦粗一拔长一精锻出成品。转子毛坯重 陷,最大单个达到 3mm。 11.692t,钢锭利用率为65%,底部切除率为4%, 二、解剖分析 锻造比为4。 1.切片取样 3.预备热处理 取样部位如图2所示,在A区中心部位,切片尺 锻后热处理采用正火+回火,将改善组织、细 寸约为 150mm×200mm×150mm。在对试块再一 化晶粒与扩散去氢相结合,为调质作好组织准备。 次进行超声波无损探伤后,低倍分析试样取样部位 4.超声波探伤 锻件粗加工后进行超声波探伤后结果如下,如 分析试片 图1所示 。 l5O 藕 .~一b.L2 薹旺 1 l 851 994 355 340 173 _535 2285 6555 图1 34CrMo1A转子锻件的无损探伤缺陷分布 图2 34CrMolA转子锻件切片分析的取样部位 参磊 … 爨 爹 :47 M 咖
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