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125MN锻压机制动器的修复及改进

F0呐I锻造 125MN锻压机制动器的修复及改进 第一拖拉机股份有限公司 (河南洛阳 471004) 马秧秧 王棹玮 魏江波 荆素坡 1.设备简介 上滑动,环形活塞机密封圈装在制动器壳体 内,由 该设备为国家 “双高一优”项 目,这是国内生 于环形活塞重量向下,使得活塞在壳体内间隙不均 产的首条全 自动热模锻压力机 自动生产线,在设计 匀 ,为此在活塞的下方设置了两个支撑块及滑板 , 中吸收了国内外万吨锻压机生产线建造的优点,热 可以平衡活塞重量,保证活塞与壳体间隙均匀性。 处理全部采用 电加热系统,送料装置 由计算机和机 器人系统联合控制。该生产线 自动化程度高,材料 利用率高,节能效果好,是 目前世界上工艺性先进 的模锻设备。 2.问题描述 J25MN锻压机是我厂的重点设备 ,每个月产量 都是全厂排头兵 ,对全厂生产起着关键性作用 。经 过近几年使用,工作时出现了制动器经常性打滑和 溜车现象,制动效果不理想,导致设备无法正常工 作,出于对设备正常使用及人员安全考虑 ,我们决 定对设备关键部位进行修复及改进 。 接通 电磁阀后 ,压缩空气分别有两个 电磁阀进 3.原因分析 入环形槽,推动活塞,活塞首先推动螺钉克服弹簧 弹簧力,从而压紧环与摩擦块脱开,随着活塞的继 考虑到制动器打滑和溜车现象原因可能是摩擦 片磨损、摩擦片溅及润滑油等原因造成。经过逐一 续行程推动螺钉,克服弹簧弹力,这样中间压环也 排查,最后得出的原因是摩擦片磨损严重和活塞皮 与摩擦块脱开了,这时制动器不产生制动力矩,压 力机处于工作状态。 碗磨损造成的。 电磁阀断电后,压缩空气排出,内外摩擦盘在 4.制动器的结构 弹簧力的作用下,使外压紧环 、中间压环、壳体和 制动器 (见图1)可 以使滑块能停在所需位 内外摩擦盘紧紧压靠在一起,这时产生的制动力矩 置,其结构形式双盘浮动摩擦块式,制动器是 由两 迫使曲轴不能再转动,因而压力机制动。 个K23JD一40W 电磁换 向阀来控制 ,其工作气压为 注意:在任何情况下摩擦块绝对不允许沾油。 0.55M Pa。 因为摩擦块表面耐磨层沾油后,会大幅降低摩擦系 制动器壳体通过螺钉和键固定在左侧机架上, 数 ,所以在更换配件时,也必须尽可能完全干燥地 外摩擦盘及内摩擦盘 由胀套固定在 曲轴上,在内外 装入。在使用时因个别摩擦块损坏时,其新摩擦块 摩擦盘圆周上嵌有浮动式摩擦块 ,在外摩擦盘前 厚度必须与磨损过摩擦块的厚度一致。 面装有外压紧环,外压紧环中间都穿过销并可在其 在制动器壳体、外压紧环及中间压环上都设有 参氟 热加工 热处理锻压饼造2J(4等7冀:55 www.metolwofkinglg,50.corn F0咖l锻造 环状水槽,制动器工作时由于摩擦而产生的热量可 外摩擦盘端面必须靠紧在内摩擦盘上,装胀套,再 以通过流经这些水槽的循环水带走 。 将外压紧环套在销上推入,最后装垫片、定距套、 弹簧,并且用螺母按图样上规定尺寸在圆周上均匀 5.拆解及修

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