第7章1_气缸盖和气缸套的检修资料.pptVIP

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;;;;第一节 气缸盖的检修;一、气缸盖的裂纹;(1)操作管理不当: (2)维护保养不良: (3)设计不合理及材料缺陷;2、 气缸盖裂纹的检查;3、气缸盖裂纹的修理;缸盖打不开 事情经过 某轮主机为BW7K62EF型,1977年日本造。一天航行中发生第6缸缸盖附近有严重的气流声,经进一步观察,判定是排气阀漏,抵港后即进行吊缸盖,准备拆检排气阀,谁知在吊缸盖时,竟连同缸套一起拉出来,并且将气缸油注油器接杆也拉断。吊出后结果两者分不开,只好仍装还,并换新注油器接头。回国后经技术领导部门协助,采用力偶原理,即选一边相邻的两只缸头螺帽不拆卸,并略为敲紧一些,其余全拆下。然后在未拆的螺帽对角处,选用一只适中的千斤顶,放在缸盖下部有加强筋的位置旁垂直放好,泵压时一边慢慢压泵,一边在缸盖周向用大榔头垫木块作锤击震动,油泵压力一直由20MPa上升到80MPa时,伴随一声巨响,缸套和缸盖终于分开。;分析与处理 这种机型同一系列的有VTBF,VT2BF等型,据了解都曾发生缸盖打不开,其原因主要是设计缸盖与缸套接合面都是采用了锥形体,当密封圈装配不当后,会产生燃气泄漏,易引起锥面结炭粘牢,以致缸盖打不开。根据制造厂要求,安装缸盖之前,应对缸套搭口处用模板拂准,拂校时在模板下还需垫上一毫米厚的垫片,这样装还缸盖在自由状态时,正好有1毫米厚的间隙,待上紧螺帽后,就使两者锥面贴得很紧而无间隙,可以保证不漏气,拆缸盖时也不会有粘牢的现象。 ;经验与教训 1.这种机型的类似故障,屡有重复发生,国产75/160B型和43/82型亦有时发生,所以机率是很大的,因此一定要吸取在安装缸盖前,坚持使用模板校验。 2.在起吊缸盖时,要轻轻先试用一下,以观察缸盖有无粘结,避免猛拉将缸套拔起。 3.原拆原装时的密封圈位置要有记号做好,以防移位后不吻合而引起漏气。;二、?气阀及阀座面的检修;气阀座磨损;气阀座烧伤;排气阀严重烧蚀 事情经过 某轮主机为BW6K74EF型,1979年造,87年我国以二手船购进。89年初开始个别缸发生排气阀漏气,排温随之逐步提高,至年中已发展到4只缸排气阀严重漏气,主机转速下降较多,若增加油门提高转速,则增压器就发生喘振,在这种情况下被停航检修。排气阀拆出后,其阀面及座均因受高速气流的冲刷而侵蚀严重,只好换用备件,装妥开航后不久排气阀仍漏,于是命其返航。上级技术领导部门派有关专家至船了解情况,查阅资料、说明书等,得知在更换排气阀后调整间隙方法不对,没有先开动凸轮轴润滑油泵,后来按说明书上方法进行调整,该故障即消除。;分析与处理 该轮购进后二年间先后共调换轮机长三人,大管轮二人,交接时对机舱设备性能介绍较少。由于该机排气阀的凸轮顶升机构是使用液压顶升,又故障发生时在职轮机长和大管轮都没有做过这种机型,故在更换排气阀后对其间隙调整,仍按老式柴油机一般方法操作调整。气阀从冷态向热态转变时,凸轮与滚轮之间,和摇臂与阀杆之间的间隙将会随热胀而减少,为此需预先留有一定间隙余地。同理液压缸内在无油压情况下,它与顶杆间的油垫未起,因此在冷态时油泵未启动,顶杆未抬起情况下此时调整好的间隙,仅是摇臂和顶杆之间的间隙(约0.50毫米),而没有考虑留下油泵启动后的油垫间隙(约0.50毫米),这样当主机启动后运行时,排气阀在热态情况下就不能闭合。; 随着使用劣质燃油会将阀面和阀座很快冲蚀烧坏,并逐渐扩大,影响压缩压力和燃烧恶化,车速下降,若再增加油量来提高车速,此时后燃更加严重,增压器供气匹配失调后,就引起喘振等一系列的不良后果。 经验与教训 人事调动是应该的,但在短时间内不要形成走马灯形式,这是一方面。另一方面调动之前对新机型要有一个短时间的培训,经考核合格,方允许接替。 2. 随机外文说明书等,特别是检修管理方面的资料,上级有关部门可考虑组织人力及时翻译出来交船。;2、气阀座损伤修复;气阀与阀座的密封性检查;第二节 气缸套的检修;一、磨损的检修;3、气缸套磨损的修复 (1) 磨损量未超标: 轻微拉痕:粗粒度金刚沙磨石或砂纸; 较轻擦伤:用油石、锉刀、风砂轮等手工消除。 (2) 磨损量超标: 镗缸 修理尺寸法:镗缸,选配新的活塞组件。 恢复尺寸法:镗缸+电镀(Cr或Fe);1. 气缸套冷却侧裂纹;冷却侧流道设计结构不良;气缸套内圆表面裂纹;观察法;某轮是上世纪90年代末在大连造船新厂建造的船舶,载重吨149135t,主机型号为BW6S70MC,大连船用柴油机厂制造,六缸机,功率14300Kw,额定转速85RPM。2005年7月,该轮航行期间,主机所有缸缸套均发生程度不一的裂纹,经过安排临时修理维持航行,并紧急定购备件陆续供船,至9月底,所有缸缸套换新。;1 故障及处理经过 7月16日,该轮71航次从南非到荷兰的航行途中,23:57主机No.5缸扫气箱高温报警,主

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