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350t胺液再生标定报告(资料).
350t/h胺再生装置换热系统改造总结
一、概述
我公司350t/h胺液再生装置于2005年年底建成投产,因为350t/h胺液再生装置原有贫富胺换热器E7802A/B和E7802C/D采用并联方式,来自上游装置的富胺液分别经过E7802A/B和E7802C/D加热后进入胺液再生塔的温度较低,需要额外消耗大量蒸汽对胺液进行升温,系统能耗较高,所以公司决定在2009年底对该系统进行了技术改造,改造方案如下:
将350t/h胺液再生单元的海水冷却器E7803A/B/C/D改为贫富胺换热器,与原来的贫富胺换热器E7802A/B/C/D分别串联使用,从而提高富胺液入塔温度。
将350t/h胺液再生单元的海水彻底停用,从根部割除,消除海水腐蚀问题。
增加两个新鲜水冷却器,利用动力场补充的新鲜水作冷却介质,将经过贫富胺换热器换热后的贫胺液由70℃冷至50℃,同时将新鲜水升温,减少动力场给新鲜水加热的蒸汽用量。
现在整个系统已经改造完成投用。为了全面考查改造后的350t/h胺液再生单元能耗情况,最大生产能力能否达到设计要求,以及在最大负荷情况下的运行情况。2009年12月,我们对350t/h胺液再生单元进行了标定。
二、标定过程
a)1 W+ y. M/ I* c M从12月22日9:00开始调整、动力场将新鲜水量提至最大;
b)3 E1 U! S0 Z7 P3 V T两套硫磺尾气贫胺液进料均维持在90t/h;
c), P3 u. V6 R: ~( B投用胺液再生塔中部抽出,缓慢提高胺液再生塔进料的负荷,同时调整中部抽出的量,控制胺液再生塔底部贫胺液量在200t/h左右;
d)4 d7 O/ o! T??q7 [8 x当胺液再生塔的进料量达到350t/h后稳定12小时,按照记录表记录各相关点数据(其中新鲜水量和补充蒸汽量需要联系动力场记录);
e)% N p5 Y9 h3 ~+ x4 j M g12小时后逐步提高C7801的负荷,同时调整胺液再生塔中部抽出的量,仍然控制胺液再生塔底部贫胺液量在200t/h左右,直至胺液再生塔液位控制阀全开后停止记录各点参数。
三、标定结果及分析
1.标定期间的原料和产品质量情况
1.1原料的质量情况
: T: S0 [??w5 v6 x2 l) ]. D
采样位置
分析时间
项4 I* d: [$ `, @8 K6 Q( h目
单: t+ [( x, A! B5 t ~位
标定数据
设计指标
富胺液
12月22日18:00
H2S
g/l
18.19
21.5
富胺液
12月23日10:00
H2S
g/l
18.09
21.5
《表一》
从《表一》可以看出胺液再生塔入口富胺液中H2S的含量满足设计要求。
1.2产品质量情况
1.2.1精贫液的质量情况
: X9 ~7 ~: k `5 A6 h+ y
采样位置
分析时间
项; Z! L5 [: C# }+ f! Q目
单7 q# t( o+ \- h位
标定数据
设计指标
塔底精贫液
12月22日18:00
H2S
g/l
0.86
≤1
塔底精贫液
12月23日10:00
H2S
g/l
0.88
≤1
《表二》
1.2.2混合后贫液的质量情况
/ ~2 {! L- K/ Q6 B
采样位置
分析时间
项7 W3 e p8 B% n( U* [# x, D; T6 d, F目
单* q0 G8 P# W5 @! c$ T; p, d J1 u) J位
标定数据
设计指标
混合后贫胺液
12月22日18:00
H2S
g/l
1.42
≤2
混合后贫胺液
12月23日10:00
H2S
g/l
1.5
≤2
《表三》
从《表二》、《表三》可以看出350t/h胺液再生单元改造后的产品质量非常好,精贫液和贫液的指标完全超过了设计标准。
2、标定期间装置的负荷情况
% k0 B! @- d R! K j a; Q* t8 j
种类
项目
单位
设计负荷100%
标定平均负荷
标定平均负荷/设计负荷
标定最大负荷
标定最大负荷/设计负荷
加工负荷
富胺液量
t/h
350
366.7
105%
390
111.4%
《表四》
从《表四》可以看出:
胺液再生单元改造后,装置的贫均负荷达到了设计负荷的105%,最大负荷达到了设计负荷的111%,表明改造后装置的实际加工能力能够完全满足装置设计的最大负荷。
3.此次标定中各系统的主要参数
. |1 U, O, z- K% f8 b
项目名称
单位
设计值
12:00
16:00
20:00
0::00
4:00
8::00
12:00
再生塔底部压力
kPa
110
88.9
88
91
92
92
92
91
再生塔顶部压力
kPa
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