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20100713合成气压缩机跳车事故报告
7.13合成气压缩机跳车事故报告 事故经过: 2010-7-13日小夜化工四班,晚20:40分,氨合成工段技术员唐德金到主控巡视,见系统稳定,合成气压缩机一段入口氢气流量32000NM3/H,氮气10320 NM3/H,氢氮比显示3.1:1,20:49在检查系统无问题后,让中控操作工黄安安投用氢氮配比到3.1投自动(在早晨的车间晨会上,车间安排对氢氮配比系统进行测试),此时调节主线阀阀位为20.0,投用自动后,调节阀开始动作,20.1,20.2,开始自动调节,接着,调节阀开始自动快速开大,主控发现情况不对,准备打手动,但调节阀突然关死,致使压缩机一段入口流量降至45000NM3/H,一段入口流量不足,机组喘振,连锁跳车。 现场副班长姚志烨、操作工申冬青对合成气压缩机做短停处理,氨合成封塔,氨压缩机降负荷,主控氨压缩机、合成气压缩机、氨合成做相应处理。 21:30分,现场停车处理完毕,开始对合成气压缩机各系统进行检查确认,准备再次开车。 此时,仪表车间范军伟、高华宙赶到,对开车前的仪表系统进行确认。 22:02,机组检查无问题,主控确认完毕,暖管温度400℃,合成气压缩机开始冲转至1300RPM,汽轮机震动高跳车,经现场检查,为主汽阀前小导淋(此导淋,离暖管放空管线有3米距离),开度小,蒸汽过热度不够,于是,开大暖管和小导淋,至温度420℃,22:15分再次冲转至1300RPM暖机,机组运行正常;22:40升速至3000RPM暖机,机组运行正常;23:00升速至7200 RPM暖机,机组运行正常,现场切换干气密封为工艺气;23:20升速至8200 RPM,暖机,机组运行正常;23:35分,升速至中控接管,此时为9000 RPM ,(中控接管转速为8925 RPM,手动升速过程中,通常会超过接管转速几十到一百转), 23:36,三段防喘振阀带电开始自动回关(因三段入口流量满量程至103000NM3/H),紧接这,一段、二段、循环段防喘振阀开始自动带电自动开始调节,此时出现中压缸驱动端(高压侧)一级干气密封火炬流量和压力高报警。 23:38分,因中压缸干气密封连锁跳车,停车处理后,干气密封静态试验显示,中压缸驱动端密封不正常。 原因分析: 第一次合成气压缩机跳车系车间管理不到位,重要阀门的动作,尤其重要工艺的调整,没有制定具体方案,应急预案,没有联系相关单位。 第一次冲转跳车,现场准备工作做得不到位。 第二次冲转,出现接管后防喘振阀自动调节,经查,系中控操作工,应将防喘振阀打至手动,却没有仔细检查,致使中控接管后,调节阀自动开始动作,系统开始自动调节,造成系统工况急剧波动,致使干气密封损坏。 防范措施: 车间要求每次开车要有开车方案,开车确认单,必须逐项确认完毕,方可开停车。 车间要求每次停车后,对各系统进行停车确认,并填写确认单。 车间加强管理,对工艺调整,必须制定详细的方案,措施。 车间加强对员工业务水平,责任心教育。 2010-8-1 尿素车间
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