第二套国产化硝酸装置情况简介.docVIP

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第二套国产化硝酸装置情况简介作者/来源:王明权(四川金象化工产业集团)???日期: 2011-10-12 15万吨/年双加压稀硝酸装置 NA4 ,于2009年9月上旬立项,经半年的建设,于2010年4月2日投料试车,一次投料成功。NA4装置是基于GP双加压稀硝酸装置进行的第二套国产化装置,在第一套国产化装置的基础上进行了部分改进,主要的技术特点如下: 1、氨利用率高。重新进行氨空混合设计,采用新型混合器和气体分布器,使氨空充分混合,氧化炉上部采用专利设计特殊的折流式气体分布器,使氨气混合气在直径较大的氧化炉中均匀地分布于铂网表面,铂网上任何两点温差小于?5℃。氧化炉点火采用回转燃氢气点火器,铂网放在篮式吊筐上,混合气不易走短路,从而使氨的氨化率提高。该结构装填减排催化剂后N2O减排率>95%,其它炉型为80~90%。采用中压?0.45 MPa压力下氧化不会增加氨耗,氧化率可达到96.68%,吸收采用高压1.1 MPa,NO吸收率高,吸收率可达99.83%,因此系统总氨耗可降至?283 kg/t。 2、铂耗低。由于氨空混合器设计独特,气体混合度好,氧化炉采用专利设计的气体分布器,同时氧化炉下框为平面布置,对铂网的支撑均匀平稳,不会出现铂网被撕裂的现象,因此铂耗较低。铂耗实际值在回收前为100~120 mg/t 100%?HNO3。 3、吸收率高,成品的浓度高。由于吸收采用了高压1.1 MPa,加快了NO氧化度。在设计中通过管道与设备的合理配制,使进入吸收塔的?NOx气体的氧化度达97.75%。吸收塔阻力降小,比容大,吸收温度低 吸收塔采用氨蒸发产生的低温水作为部分冷却水 ,吸收塔塔板增加至37块,增加2块氧化塔板,采用稀硝酸将未氧化的?NO进一步氧化,塔的阻力降低约0.06 bar,塔的吸收率>99.83%;硝酸产品浓度可达65% 设计值 , 国内一般为60% 可使生产浓硝节能?12%。尾气中的NOx 含量低。合理利用液氨蒸发冷量降低吸收塔冷却水温度,吸收塔采用带冷却水盘管的不等距的筛板塔,在高压1.1 MPa下吸收,使尾气中NOx 含量降低,因此不需另加尾气处理装置,可使尾气排放达到国际环保标准?200 PPm以下。 4、由于国产机组效率不及德国GHH机组,因此存在空压机出口温度高,NOx压缩机漏气到润滑油中,空压机、尾气、膨胀机振动大,膨胀机效率低等缺点,经陕鼓改进后,现在已消除了NOx机漏气现象,机组振动值也降到了安全值以下,空压机出口气体采用脱盐水进行降温,同时可以提高热回收率。 5、热能回收利用好,蒸汽自给有余。氧化氮压缩机前设5大换热器,吸收塔前设3大换热器。通过此8大换热器充分回收氨氧化反应热、压缩显热等能量,副产4.0 MPa蒸汽并将尾气加热到385?℃,作四合一机组运行之动力,其热能回收效率高达90%,从而使装置蒸汽自给有余,吨硝酸可向外输出1.6 MPa中压蒸汽0.35吨。 a 氧化氮压缩机前设5大换热器,吸收塔前设3大换热器,热能回收率较以前提高~7%; b 换热器及管道尺寸加大,吸收塔的空隙率提高等,使系统总阻力降至1.7125 bar 表压 氧化ΔP:0.3875 bar,吸收ΔP:1.325 bar ,比以前设计降低了18.5%; c 385?℃能量回收可多回收323 kW的能量; d 由于管道和换热器体积加大,气体流速降低,使NO的氧化率提高,使氧化温升提高了?13?℃,回收废热增加23.85×104?kcal/h,相当于节约蒸汽442 kg/h。 e 出透平后的热尾气,用于脱盐水预热,使尾气温度从155?℃降至101?℃以回收能量; f Babcock氨氧化炉,废热锅炉为水管式强制循环,水冷壁式,直盘管式,水循环倍率低?K=6.6,蒸汽产率高。废热锅炉中间增加一蒸汽过热段,用于将蒸汽温度提高到420?℃。 6、装置自动化程度高,安全保护联锁完善。装置现全部采用DCS集中控制,有自动调节回路24个,其中氨空比调节系统为复杂调节回路,工艺停车联锁点36个,机组停车联锁点18个,工艺上有8台联锁动作阀门,机组上有6台联锁动作阀门,任一联锁点动作,整个装置都能自动达到安全停车状态,从而使整个装置的安全性能有切实的保障。 7、由于国内空气质量较西方国家差,因此原设计的空气过滤器不仅价格高,而且使用周期短,过滤效果不佳,导致氨氧化率较原设计低,经改造后,采用了自洁式过滤器,同时通过增加一级粗滤的办法,采用简单的方法将绝大多数灰尘杂质过滤下来,既花费不多,又使空气精滤部分可长时间使用,保证了空气净化的质量。 8、生产成本低,劳动生产率高。由于工艺技术先进氨耗低,铂耗低,电耗低,酸浓度高,蒸汽自给有余等,双加压法工艺硝酸成本是所有硝酸生产中最低的。操作人员每班仅需3~4人,从而大大提高了劳动生产率。 9、主要设

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