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6000水压机抢修工程总结
6000水压机抢修工程总结 工程概况: 6000t水压机是模锻件开坯的主要生产设备,它的正常运行是三分厂产量的重要保障。 7月6日,6000t设备出现异常,南侧水压缸与北侧及中间两个水压缸不能同步,动作缓慢,导致柱塞下端与下横梁的联结螺栓被拉断。设备需停产抢修。 检修前的准备工作 制作一抱箍,用于稳定柱塞,避免其被拉出后向四周倾倒。如图 缸体内铜套与缸体间属过渡配合,用大锤等敲打极困难并且容易伤到缸体,所以其拆除与安装需制作专用工具(如示意图缓慢顶出铜套)。 考虑到拆除柱塞所需的高度,需要放下横梁,需用160t天车,并准备相应大小的钢丝绳及葫芦(钢丝绳、葫芦的选用的计算从略)。 检修过程及程序 将工作台开进,用模具将下横梁垫住,并将与其联接的平衡缸、回程缸的下螺母拆除。拆除所有柱塞与下横梁相连的联接螺丝,拆除下横梁下部的第一排限程套,拆除上增座螺栓。 葫芦固定北侧两个不需检修的水压缸柱塞,抱箍装在南侧柱塞上,并用支撑固定。南侧柱塞下垫一定高度(710)的枕木,即是使其未能全部脱出,动水后留100长度在缸体内,后再用葫芦和天车合力将其吊出。 用160吨天车的两个钩,钢丝绳吊住下横梁南北两端,钢丝绳受力,工作台开出,下横梁平稳落于未拆除的最设备最底部的限程套上。 高压水缓慢加压,将南侧柱塞推出,落于已垫好的枕木上。 考虑柱塞的重量不足18t,用20t葫芦和30t天车合力将其平稳落出并吊出检查(如示意图)。 检查所得的原因是:缓冲塞破裂,卡在柱塞与缸体之间。 割铜套,用制作的专用工具将其取出。 取掉缓冲塞,换铜套。 按相反的步骤将其回装。 (试车) 回装完后进行试车,横梁运行平稳,无卡阻现象;缸体、密封不漏水;各联接螺丝牢固,无松动。符合要求并交付使用。 最后在本次抢修工程中出现了一次工伤事件,具体原因事后分析。如图: 在步骤三②中所垫枕木高度应该使柱塞停留在图示细实线位置。高度计算后枕木的高度为710,但考虑到柱塞落下可能消除三层枕木间的间隙,故实际操作中所垫枕木的高度为790。 最后在抱箍落下后没有去测量柱塞实际所在的位置(即实际留于缸体内的长度)就开始割抱箍。此时柱塞实际位置如图粗实线所示,柱塞几乎完全脱离缸体,缸体对柱塞的力几乎可以忽略。而单靠F1、F2柱塞受力不可能平衡,所以抱箍此时受力,用火焊割断肯定反弹伤人。 由于我们在经验主义,在工作中不够仔细造成了这次事故。在今后的工作中务必谨慎,一切以实际为准,最大限度避免事故发生。
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