济钢高炉高Al2O3炉渣渣系优化试验研究.pdfVIP

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济钢高炉高Al2O3炉渣渣系优化试验研究.pdf

第33卷第5期 山 东 冶 金 V01.33No.5 2011年10月 ShandongMetallurgy October20ll ℃·.,、,’’,‘v’v~.,’‘/。.,’v、,’...J7 }试验研究; ‘·、.,、.,、^.^.^.^.^.,~.^.,·j 济钢高炉高A1203炉渣渣系优化试验研究 李学付,方贻留,杨金福,马继波,杨雄文 (济钢集团有限公司。山东济南250101) 摘要:以济钢现场高炉渣样为基准,采用正交设计方法.设计了25组试验方案,研究了埘(^J:O,)为15%一23%的高炉炉渣 性能.结果表明,济钢高炉炉渣中AI:O,不宜超过20%,M90不宜超过12.5%。 关键词:高AI:O,渣;炉渣黏度;熔化性温度 中图分类号:TF534.2 文献标识码:A 文章编号:1004--4620(2011)05-(1096-03 当前,济钢铁前实施经济料方针,大量使用高 表1 试验方案及试验结果 铝铁矿资源,造成高炉渣A1:O,含量过高;炉渣的流 试验号A B c燃龇号AB c燃 动性和稳定性变差,进而影响高炉稳定顺行H]。因 1 15 9 1.20 l 372.0 14 19101.10 1385.0 此,必须采取合理的措施,降低高A1:O,对炉渣黏度 2 15lO1.10 l360.0 15 19 ll 1.15 1392.5 的影响。研究炉渣中铝、二元碱度对炉渣黏度和熔 3 151l 1.15 l 365.O 16 209 I.15 l392.5 化性温度的影响,提出济钢高炉合理的渣系组成。 4 16 9 1.15 l369.5 17 20101.20 1403.0 5 16lO1.20 1385.0 18 20Il 1.10 l393.0 1 试验方案 6 16ll 1.10 1365.6 19 2l131.10 l360.O 7 17 9 1.10 l363.9 20 2l 141.15 1393.5 根据渣样成分:埘(SiO:)=33.39%,/,O(CaO)= 8 17lO1.15 l381.4 21 23131.20 l397.3 9 17ll 1.20 l 389.3 22 23121.10 l385.0 37.5%,加(MgO)=9.5%,埘(A1203)=16.95%,埘(FeO)= 10 18 9 1.10 1372.8 23 2l121.20 l389.O 0.79%,埘(MnO)=o.37%,埘(S)=0.94%,W(TiO:)= 1l 18101.15 l384.1 24 22141.20 l 398.O 0.65%,利用纯化学试剂按照设计方案配制而成乜】。 12 181l1.20 l387.3 25 22131.15 l391.8 炉渣黏度采用RTw型熔体物性综合测定仪(转 13 19 9 1.20 l 402.6 杆法)测定,包括熔体降温过程黏度的连续测定、恒 度开始变小,并基本保持不变。 温条件下黏度的定点测定,整个试验的测、控温由 设计程序控制。

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