基于590P的纵剪生产线直流调速系统的实现.pdfVIP

基于590P的纵剪生产线直流调速系统的实现.pdf

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石油机械 2008年第36卷第9期 CHINAPETROLEUIVlMACHINERY ·一121.—— ●应用技术◆ 基于590P的纵剪生产线直流调速系统的实现 刘光星 张奇志 (西安石油大学陕西省钻机控制技术重点卖验室) 摘要 宝鸡石油钢管有限责任公司原纵剪生产线存在控制复杂、器件老化、各设备之间不能 实现速度同步等问题,为此,采用英国欧陆590P 4Q全数字式直流调速器对其纵剪生产线直流调 速系统进行了改进。其中电气控制系统采用西门子s7-300 组成现场总线控制系统。现场应用表明,基于590P的纵剪生产线直流调速系统能长期保持稳定的 同步控制,生产效率提高40%以上,生产成本节约30%以上,同时还减少了电气故障。 关键词590P纵剪生产线直流调速系统调速同步 制造用于输送石油和天然气的钢管时,需要根 部分组成。工作时。将钢卷送入开卷机,由开卷机 据管径的大小,将板材按要求的宽度剪切。这种将 的左右锥头夹住并进行拆卷,然后经过1号夹送辊 从钢厂购进的热轧板卷(钢卷)展开,按规定的 夹送,由五辊矫平机矫平消除原钢带的弯出不平等 宽度纵向连续剪切,并将剪过的钢带重新卷成钢 缺陷。再通过2号夹送辊将钢带送进圆盘剪,按要 卷,供制管生产线作生产原料的工艺过程称之为纵 求的宽度,用圆盘剪对钢带实现纵向剪切。纵剪后 剪。宝鸡石油钢管有限责任公司纵剪分厂的纵剪生 的钢带经过活套,送往七辊张力机,经过3号夹送 产线,由于原调速系统都是插板式的老产品,控制 辊夹送,最后由卷取机重新卷绕成新的钢卷.由卸 非常复杂;而且因使用时间比较久,器件老化,整 卷小车卸料、打包、验收并入库。 个生产线各设备之间不能实现速度同步,经常需要 人为调整各部分的速度以满足生产需要;更为严重 基于590P的纵剪生 的是系统还经常出现电气故障,影响生产。针对这 产线直流调速系统 一状况,西安石油大学于2008年1月对其直流调 速系统进行了技术改造。笔者主要介绍基于英国欧 改造后的纵剪生产线直流调速系统其直流驱动 陆590P直流调速器的纵剪生产线直流调速系统的采用英国欧陆590P四象限全数字式直流调速装置, 总体设计及其应用。 电气控制采用西门子S7—300PLC,使用PROFI- Bus—DP总线组成现场总线控制系统…。通过连 纵剪生产线工艺流程 在总线上的西门子TP270触摸屏,可对生产现场 的各参数(电枢电压、线速度等)进行设定和显 纵剪生产线工艺流程图如图l所示。 示,并对生产过程中出现的各种故障进行报警、记 录。纵剪生产线直流调速系统单线图如图2所示。 1,欧陆590P调速器 霹勰!:翩 欧陆590P调速器的控制是通过16位微处理器 I I宗 来实现的。该调速器能实现复杂的控制算法,可将 标准软件模块与可组态的软件控制电路相结合。它 图1 纵剪生产线工艺流程图 通过通讯板可与其他传动装置或PIE通讯,构成 纵剪生产线主要由开卷机、l号夹送辊、五辊 总线控制系统。纵剪生产线中各部分的直流驱动装 矫平机、2号夹送辊、圆盘剪、活套、七辊张力 置均采用欧陆590P

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