FMS控制系统升级关键技术研究及其实现.pdfVIP

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自动化与检测 FMS控制系统升级关键技术的研究及实现 曹 阳 李小宁 (南京理工大学机械工程学院) (南通工学院) 摘要:20世纪80年代中期以来,我国引进或自行设计的一些柔性制造系统(FMS)已暴露 出一些问题。主要是控制系统的硬件频发故障,需要修复或更换,同时软件也需根据当前的 需要进行升级。论文以DENFORDFMS系统为研究对象,针对这套FMS存在的问题,研究 并完成了几项关键技术.实现了控制系统的升级,使系统性能在原有基础上有所提高。这些技 术包括:以KOYO SZ.4型PLC代替原METl00 有灵活实时调度功能的控制软件等。论文所介绍的技术和方法可为国内其它类似的FMS控 制系统升级改造提供借鉴。 关键词:柔性制造系统控制系统可编程序控制器 目前,该系统存在如下一些问题。 l 引言 (1)由于实验室调整,D.FMS在多次搬移 柔性制造系统是当今制造业广泛应用的一种 后某些设备工作出现异常;如机械手1在取毛坯 制造系统,从其出现至今,已走过了近30年的 送到传送带的过程中,出现多余动作,气动夹具 发展历程,进入完全实用化的阶段【1】。 的手动按钮失灵等,影响整个系统正常运行。 20世纪80年代中期以来.我国陆续从国外 {}进、自行设计了一些柔性制造系统,但随着时 间的推移,有些系统中的控制系统暴露出一些问 题,如有的元器件老化频出故障,系统中有的产 品早已淘汰不生产,元器件难以更换,导致系统 瘫痪;进CI系统缺乏详细技术资料,系统维护、 故障检修很不方便:早期引进的系统控制功能比 较单一.满足不了多品种零件的混合加工需求等 等。急需对这些系统进行升级改造。下面以 图l D-FMS的布局总图 DENFORD FMS(以下简称D.FMS)为研究对 象,阐述FMS控制系统升级过程中若干关键技 系统的核心——可编程序控制器(简称PLC)进 术的研究和实现。 行再编程或调试。但由于缺乏系统上现有的 MTEl00 PLC的详细资料,且该型号PLC产品 2 D.FMS系统简介 国内己不进口,国外也早已淘汰、不生产.故检 D.FMS是南京理工大学制造工程学院1987 查、维修根困难。 年从英国DENFORD公司引进的一套小型FMS (3)通过实际使用,感到该系统的“柔性” CNC车床、一台 教学系统,主要由一台ORAC 还不够,如系统只有四种固定的加工模式、对多 TRlAC CNC铣床、两台日本三菱公司的RM.501 品种零件的混合加工很不方便、系统设备的增减 型机械手、一条环形传送带、一台ⅢMPS/2.30 不灵活、控制系统也比较落后m。而且系统中的 MTE100 微型计算机组成,如图1所示。它包含了FMS PLC,属于低档PLC,功能简单,不利 的三个主要组成要素(加工系统、物料运输及管 于系统升级和开发,已不适应当前生产、教学和 理系统和计算机控制系统m2】)。 科研的需要。 兰旦——————

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