3万t/a离子膜法烧碱电解整流稳流控制系统的改造.pdfVIP

3万t/a离子膜法烧碱电解整流稳流控制系统的改造.pdf

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第9届“佑刺”杯氯碱论文竞赛文集 3万t/a离子膜法烧碱电解整流稳流控制系统改造 周丽珍‘ (云南盐化股份有限公司昆明盐矿,云南昆明650300) f关键词]整流装置;晶闸管;稳流控制;计算机监控 【摘要】介绍了云南盐化股份有限公司昆明盐矿3万t/a离子膜法烧碱生产装置二极管整流系统存在的不 足。阐述了改为晶闸管整流装置,选用计算机控制柜进行稳流控制,采用计算机监控系统监控.构成分散与集中的 计算机控制系统,从而解央了稳流问题的过程。 1工艺现状 统进行改造。 云南盐化股份有限公司昆明盐矿3万t./a离子2改造方案 膜法烧碱生产装置分别由A、B、C3台独立的整流 2.1改造方式 装置提供直流电源。A台、B台于1991年建成并投 A台晶闸管整流柜本体维持现状运行,暂不改 000 产使用,型号ZHS一12A/350Ⅵ为三相桥式同造,但控制柜更换为计算机控制柜;B台及c台整 3000A 相逆并联整流柜;C台于1997年建成并投产使用,流柜的50.8mm二极管元件更换为76mm 晶闸管元件。为此,整流柜内整流臂的元件母线、快 型号ZHS一15000/350,也为三相桥式同相逆并联 整流柜。整流拒的内部主要配置为:B台有12个整 速熔断器母线、元件水冷散热器连同元件与快速熔 mm1 000 流臂,每臂5只50 A的二极管并联,电流 断器及其支路连接铜排、臂内连接软管与接头等,全 储备系数仅两倍,有载开关+饱和电抗器手动控制; 部在现场原整流柜壳内进行更换,并增添脉冲分配 500 A的二 C台有12个整流臂,每臂4只50lnml 器,快速熔断器的信号输出等。改造与控制柜连接的 极管并联,有载开关+饱和电抗器手动控制;A台在 二次线路;将原整流柜对应的控制柜全部更换为计 2001年技术改造时把二极管元件更换为晶闸管整算机控制柜;采用计算机监控系统进行操作监控。 流装置,取消了饱和电抗器,采用有载调压变压器粗 22改造后的主要技术参数 000/350 调。晶闸管细调,选用具有冗余技术的KS一9’稳流控 整流柜型号:KHS一12 V; 制柜控制。随着使用年限的增加,整流装置存在的 额定整流电压:350V; 000 问题渐渐暴露出来。 额定整流电流:12 A; (1)控制方式陈旧。3套装置均采用模拟控制 电连接方式:三相全控桥式同相逆并联; 系统.模拟控制线路具有其先天的不足。由于采用 整流相数:六脉波; 分离元件,在使用过程中,其元件老化参数容易漂 调压方式:整流变压器有载开关粗调,晶闸管相 移,导致系统控制参数也随之变化,使得控制性能恶 控细调; 化。稳流效果差,电流波动较大,容易对离子膜造成 整流元器件:采用KP一3 000 损伤.导致膜效率降低,且不容易进行调整。现B 闸管,通态平均电流为3 A,反向重复电压为 1 400 台、c台自动稳流已经失效,运行中通过手动控制进 V; 000A/500 行稳流,稳流精度为

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